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轉子葉片共振 動(dòng)葉斷裂停機

【簡(jiǎn)述】2009年06月19日,某電廠(chǎng)330MW汽輪發(fā)電機組,轉子葉片A1振型共振,導致中壓缸第5級動(dòng)葉葉片斷裂,造成2號發(fā)電機組被迫停運。
【事故經(jīng)過(guò)】2009年06月19日03時(shí)37分48秒,2號機2、3、4瓦X方向軸振分別從31um 、72um、46um突升至143um、223um、146um,Y方向軸振也有不同程度的升高。集控室內清晰聽(tīng)見(jiàn)機組的振動(dòng)聲,運行人員迅速減少電熱負荷。03時(shí)39分45秒,2號機軸振保護動(dòng)作,高中壓主汽門(mén)、調門(mén)、中低壓回轉隔板關(guān)閉,本體疏水聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟,各級抽汽段逆止門(mén)、電動(dòng)門(mén)聯(lián)動(dòng)關(guān)閉。潤滑油泵、頂軸油泵聯(lián)動(dòng)運行正常、供油壓力正常,當機組轉速下降至2000~1700rpm時(shí),機組軸振、瓦振迅速增大(2、3、4瓦瓦振分別為93um、100um、100um,2、3、4瓦軸振分別為320um、371um、400um),運行人員立即破壞真空緊急停機,手動(dòng)打跳B(niǎo)汽動(dòng)給水泵,啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,停運A汽動(dòng)給水泵。04時(shí)11分,機組轉速到零,電動(dòng)盤(pán)車(chē)盤(pán)不動(dòng),值長(cháng)迅速組織人員進(jìn)行手動(dòng)盤(pán)車(chē)依然盤(pán)不動(dòng)。04時(shí)39分,再次啟動(dòng)盤(pán)車(chē),盤(pán)車(chē)電流在20-40A之間大幅度擺動(dòng),轉子仍然盤(pán)不動(dòng)。04時(shí)41分,盤(pán)車(chē)電流顯示最大、盤(pán)車(chē)熱偶動(dòng)作跳閘。后進(jìn)一步組織人力進(jìn)行盤(pán)車(chē),但也盤(pán)不動(dòng)。隨即值長(cháng)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員溝通后決定關(guān)閉所有汽輪機本體疏水進(jìn)行燜缸。05時(shí)00分,繼續組織人力進(jìn)行手動(dòng)盤(pán)車(chē),其間又試投盤(pán)車(chē)進(jìn)行電動(dòng)盤(pán)車(chē),轉子還是未盤(pán)動(dòng)。08時(shí)00分,重新調整頂軸油壓,電動(dòng)啟動(dòng)盤(pán)車(chē)后仍然無(wú)效。08時(shí)30分,進(jìn)一步組織人力盤(pán)動(dòng)轉子,轉子相位約轉動(dòng)100度后卡死,人力再無(wú)法盤(pán)動(dòng)。
事故發(fā)生后,繼續執行燜缸措施,運行人員和檢修公司每6小時(shí)進(jìn)行手動(dòng)盤(pán)動(dòng)轉子。06月21日09時(shí)40分,能夠手動(dòng)盤(pán)動(dòng)轉子,隨后值長(cháng)下令啟動(dòng)盤(pán)車(chē),電動(dòng)盤(pán)車(chē)正常(轉子軸晃動(dòng)0.03mm、盤(pán)車(chē)電流22.4A、機組偏心47.49μm),此后,連續盤(pán)車(chē)使轉子狀態(tài)參數穩定在軸晃動(dòng)值為0.02mm;盤(pán)車(chē)電流23.09A,機組偏心30.21μm(正常狀態(tài)下軸晃動(dòng)0.017mm、盤(pán)車(chē)電流22A、機組偏心31~33μm)。06月28日,2號機高壓缸溫度降至80℃以下,檢修公司拆除化妝版及保溫。06月29日,解體1、2、3、4瓦,發(fā)現浮動(dòng)油檔磨損較大,且上瓦鎢金及推力鎢金有輕微的劃痕和磨損,隨后解體中壓缸后發(fā)現汽輪機中壓缸2號隔板套卡澀,旋轉隔板汽封齒卷出、動(dòng)靜連接螺栓及定位銷(xiāo)全部斷裂,斷裂葉片卡在中壓缸第6級隔板靜葉柵與氣缸底部,中壓缸動(dòng)葉第5級兩處葉片斷裂,一處斷在中間,一處斷在根部。整圈葉片都有不同程度的刮傷且有幾片葉片因碰刮變形嚴重,6、7、8級動(dòng)葉及隔板靜葉有不同的碰磨變形和凹坑。
【事故原因】
1. 中壓第5級共72片靜葉片,經(jīng)分析旋轉隔板結構形式,可能存在的激振力頻率是3600Hz。如果采用第1種約束邊界(切向A0振型572.7Hz、切向A1振型2613.8Hz、軸向A0振型1044Hz、一階扭振振型1610.2Hz、軸向A1振型3635Hz),軸向二階頻率不能避開(kāi)3600Hz的激振力頻率,有發(fā)生A1共振的可能。
2. 通過(guò)對拆下葉片的仔細觀(guān)察分析,發(fā)現轉子葉片外包小腳部位和徑向面都有許多微振磨損的痕跡,這就表明,葉片在工作狀態(tài)時(shí),葉片徑向面之間,葉片外包小腳與輪緣之間存在較大間隙,葉片徑向面之間存在較大間隙;葉片材料與葉輪材料線(xiàn)脹系數的差別所致,一方面是因為裝配時(shí)全周過(guò)盈量不夠,從而使得振動(dòng)下傳至葉根第一齒工作面,如果振動(dòng)起始位置在葉根第一齒工作面,那么軸向A1頻率就有可能與3600Hz的高頻激振頻率共振;另一方面由于間隙偏大,使得葉片在汽流力作用下向背弧傾倒,導致葉根齒靠近內弧部位受力大大增加,而背弧部位葉根齒不起作用,在高頻激振的情況下,進(jìn)而發(fā)展出裂紋,這一點(diǎn)從斷裂葉片的斷口分析也得到了應證,斷口裂紋是從內弧發(fā)生,向背弧方向發(fā)展的;還有一方面,外包小腳與輪緣接觸不良,影響到了各工作齒的載荷分配,增大葉根的彎曲應力。
綜上所述:該級葉片的損壞,是設計和裝配的綜合原因造成的事故,設計振動(dòng)頻率軸向A1沒(méi)有調頻,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 由于該級葉片處于旋轉隔板后面,其具有較為復雜的汽流激振,運行工況極為惡劣,為了增加該級葉片的安全裕度,減小該級葉片的汽流激振力,將旋轉隔板的結構進(jìn)行改造,即將隔板導葉前面的隔板體腔室之間的隔斷筋加工掉,使得導葉前面的腔室形成整圈貫通的環(huán)形腔室。這樣,旋轉隔板的調節方式由噴嘴調節變?yōu)楣澚髡{節,可以大大的改善該級動(dòng)葉片的工作狀況。
2. 為進(jìn)一步提高葉片的安全性和減少裝配因素對可靠性的影響,采取從設計上調開(kāi)A1振型的共振頻率,采用調整噴嘴只數,即減少6只噴嘴,使得激振力頻率變?yōu)?300Hz,這樣可以避開(kāi)前5階頻率。
3. 更換中壓第5級整級動(dòng)葉片。
4. 更換中壓第6級14只損傷較嚴重的動(dòng)葉片;其余葉片圓滑修復現狀使用。
5. 更換中壓第6級整級隔板。
6. 改進(jìn)中壓第5級(旋轉隔板)的結構,補充加工板體腔室,形成全周進(jìn)汽模式,通過(guò)增加節距來(lái)調整噴嘴只數為66只。
7. 中壓第6級動(dòng)葉和修復后的旋轉隔板在電廠(chǎng)運行一個(gè)大修周期(4年)后作相關(guān)檢查。