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兩爐先后爆管,全廠(chǎng)停電搶修

【簡(jiǎn)述】2003年12月04日,某電廠(chǎng)2號機組因水冷壁爆管停機后,1號機組又因末級過(guò)熱器爆管停機,造成單機運行時(shí)發(fā)生全廠(chǎng)對外停電。
【事故經(jīng)過(guò)】2003年12月04日早班,1號、2機組運行,負荷均為300MW。04時(shí)00分,鍋爐運行人員發(fā)現2號爐爐膛右側32米層處聲音異常,經(jīng)確認為水冷壁爆管。05時(shí)59分,2號機組解列。進(jìn)行水冷壁爆管處理,經(jīng)搶修更換3根短管。12月06日19時(shí)18分,2號機組并網(wǎng)運行。
12月04日04時(shí)05分,鍋爐運行人員檢查發(fā)現1號爐膛左側60米層人孔門(mén)處聲音異常,經(jīng)初步確認為過(guò)熱器爆管。04日19時(shí)32分,1號機組解列。經(jīng)檢查為末級過(guò)熱器第5排第4、5根管和第6排第4、5根管受損泄漏,立即進(jìn)行搶修。12月07日23時(shí)32分,1號機組并網(wǎng)運行。
【事故原因】
1. 1號爐高溫過(guò)熱器爆管搶修時(shí),對更換下來(lái)的管子進(jìn)行檢查,發(fā)現管子存在縱向裂紋(裂穿)長(cháng)達40mm。結合鍋爐自投產(chǎn)以來(lái)由于高溫過(guò)熱器后級鋼102材質(zhì)缺陷及異種鋼焊口(TP347H +鋼102)缺陷多次發(fā)生爆漏,經(jīng)金相檢查分析本次末級過(guò)熱器爆管系鋼102材質(zhì)缺陷引起的管子縱向裂穿,是造成此次事故的直接原因。
2. 2號爐水冷壁爆管。對爆管換下來(lái)的水冷壁管子進(jìn)行金相檢查和化學(xué)檢測,向火面垢量為219克/米*米(標準為300克/米*米),背火面為177克/米*米,均未超標。檢查周?chē)茏訜o(wú)大面積裂紋、脹粗超標等缺陷,推斷管材本身存在缺陷,如砂眼等,是造成此次事故的直接原因(但是也不排除因膨脹問(wèn)題引起的機械拉裂)。
【防范措施】
1. 對處于熱負荷區的水冷壁管進(jìn)行割管取樣檢查并進(jìn)行化學(xué)分析。
2. 利用停爐機會(huì )對“四管”進(jìn)行全面的測厚和宏觀(guān)檢查,并根據檢查情況進(jìn)行部分管子的更換工作。
3. 利用停爐機會(huì )對低溫再熱器的防磨瓦進(jìn)行檢查、恢復和完善。
4. 加強運行調整,防止超溫,防止火焰偏斜,嚴格對運行參數進(jìn)行統計和考核。
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