“6.29”甲醇合成塔超溫內漏事故
一、事故經(jīng)過(guò)
2008年6月29日17時(shí)43分,熱電車(chē)間在啟動(dòng)循環(huán)水冷卻塔C#冷卻風(fēng)機時(shí),因電動(dòng)機故障造成302變電所低壓I段進(jìn)線(xiàn)越級跳閘,引起循環(huán)水泵2#、3#泵跳車(chē),導致循環(huán)水系統停車(chē)。17時(shí)45分合成聯(lián)合壓縮機的汽輪機排氣壓力高,壓縮機跳車(chē)。合成車(chē)間操作工對合成系統進(jìn)行了緊急停車(chē),關(guān)閉凈化工序進(jìn)出口手動(dòng)閘閥,停止溶液循環(huán),進(jìn)行系統保壓。手動(dòng)關(guān)閉合成系統壓縮機新鮮合成氣入口閥XSV2683,打開(kāi)合成系統放空閥PV2001,對合成系統進(jìn)行卸壓,打開(kāi)汽包現場(chǎng)放空閥對汽包進(jìn)行卸壓。
卸壓過(guò)程中,控制室人員發(fā)現合成塔絕熱層溫度點(diǎn)TE2011-1、TE2014-1溫度上升,18時(shí)27分,TE2011-1點(diǎn)溫度為250℃。18時(shí)50分,TE2011-1點(diǎn)溫度為290℃,TE2014-1點(diǎn)溫度為270℃,操作人員分別向調度室和車(chē)間管理人員進(jìn)行了匯報。19時(shí)24分,操作人員向調度室申請中壓氮氣,因兩套空分均跳車(chē),沒(méi)有氮氣。19時(shí)34分聯(lián)系電儀車(chē)間對熱電偶進(jìn)行校驗,經(jīng)確認熱電偶正常。20時(shí)2分,B#合成塔TE2014-1點(diǎn)溫度為761℃,21時(shí)30分,A#合成塔TE2011-1點(diǎn)溫度為813℃。22時(shí)10分,貯槽內的液氮經(jīng)預冷后的液氮泵加壓蒸發(fā)后,開(kāi)始提供中壓氮氣,甲醇操作工開(kāi)合成塔入口中壓氮氣閥充壓降溫,合成塔溫度TE2011-1、TE2014-1開(kāi)始下降,24:00,溫度降至230℃。
6月30日17時(shí),合成車(chē)間對甲醇合成塔進(jìn)行升溫準備接氣,升溫過(guò)程中,發(fā)現甲醇分離器液位上漲,從合成塔出口導淋排氣發(fā)現A#塔有水蒸汽,B#塔為干燥氣體,判斷為A#塔內漏。
7月1日,公司開(kāi)始對合成塔進(jìn)行檢修處理。
二、事故原因
1、甲醇聯(lián)合壓縮機跳車(chē)后,新鮮合成氣在沒(méi)有循環(huán)氣的情況下進(jìn)入合成塔,發(fā)生劇烈反應,產(chǎn)生的反應熱不能被循環(huán)氣及時(shí)稀釋帶走,導致合成塔催化劑絕熱層超溫內漏,是事故發(fā)生的直接原因。
2、合成車(chē)間生產(chǎn)管理人員和操作人員業(yè)務(wù)技能不精,責任心不強,在發(fā)現合成塔異常升溫后,現場(chǎng)處置措施不力,也未向公司匯報,是造成事故的主要原因。
合成車(chē)間管理人員和操作人員業(yè)務(wù)知識和處置突發(fā)事件的能力不足,在發(fā)現合成塔異常升溫后,從18:50操作工向車(chē)間管理人員匯報合成塔超溫,到22:10中壓氮氣恢復正常供應,共3小時(shí)20分鐘,未能及時(shí)組織人員進(jìn)行分析,沒(méi)能采取有效處理措施。對生產(chǎn)裝置不熟悉,沒(méi)能采取對壓縮機機體進(jìn)行放空操作。合成車(chē)間主任在明知合成塔異常升溫的情況下,仍然正常下班回家,并且在接到車(chē)間的電話(huà)后,沒(méi)有返回生產(chǎn)現場(chǎng),沒(méi)有向廠(chǎng)級領(lǐng)導匯報。
3、壓縮機出口閥XSV2681、壓縮機循環(huán)氣入口閥XSV2682、壓縮機新鮮氣入口閥XSV2683未與壓縮機跳車(chē)實(shí)現連鎖動(dòng)作,是造成事故的另一主要原因。
?××化工有限責任公司儀控安全連鎖系統管理規定?(××公司發(fā)[2007]86號)第5條安全連鎖的實(shí)驗規定:“電儀車(chē)間每年不少于兩次的安全連鎖測試以及單體設備開(kāi)車(chē)前進(jìn)行空投跳車(chē)實(shí)驗,儀控人員應做好安全連鎖系統的維護工作”。依據設計要求:壓縮機出口閥XSV2681、壓縮機循環(huán)氣入口閥XSV2682、壓縮機新鮮氣入口閥XSV2683應與壓縮機跳車(chē)連鎖,但××公司未提供出該3臺閥門(mén)的安全連鎖確認單,僅提供出2008年1月23日開(kāi)車(chē)前XSV2682、XSV2683安全連鎖試驗記錄(2月25日---3月19日停車(chē)24天,3月22日---29日停車(chē)8天,均未做連鎖實(shí)驗)。
4、XSV2683閥門(mén)內漏,凈化出工段手動(dòng)閘閥DN300未關(guān)死,是造成事故發(fā)生的另一主要原因。
關(guān)鍵裝置存在缺陷,XSV2683閥門(mén)內漏。凈化出工段手動(dòng)閘閥DN300閥桿與填料壓蓋不同心,閥桿一側與壓蓋靠死,閥門(mén)開(kāi)關(guān)阻力大,從現場(chǎng)閥桿上下移動(dòng)痕跡可以確定閥門(mén)未關(guān)死。
5、空分停車(chē)時(shí)沒(méi)有氮氣供應,甲醇合成塔無(wú)法實(shí)現氮氣保護,是造成事故的另一主要原因。
原設計未設置事故中壓氮氣儲存裝置,只有當空分開(kāi)車(chē)時(shí),才能正常提供氮氣。本次系統停車(chē)導致空分全部停車(chē),無(wú)法提供中壓氮氣對甲醇合成塔進(jìn)行充氮保護。使用液氮從液氮泵預冷、蒸發(fā)到供應氮氣約需2個(gè)小時(shí),致使甲醇合成塔異常升溫造成事故的擴大,導致甲醇合成塔內泄。
6、合成車(chē)間、調度室安全生產(chǎn)信息上報要求不明確、不具體,甲醇合成塔異常升溫后無(wú)人向廠(chǎng)級管理人員匯報,是造成事故的重要原因。
合成車(chē)間管理制度沒(méi)有編制、審核、批準人簽字,管理不規范;車(chē)間安全責任制缺少責任追究?jì)热?,總控崗位責任制沒(méi)有針對崗位安全關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行具體要求;車(chē)間安全活動(dòng)記錄、檔案不全。合成車(chē)間、調度室安全生產(chǎn)信息上報要求不明確、不具體,未能及時(shí)向××公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。調度室對廠(chǎng)控指標掌握不全,針對合成塔超溫未向有關(guān)領(lǐng)導匯報,未意識到超溫的嚴重性。
7、電氣設備保護設計不合理,保護不完善,是造成事故發(fā)生的另一重要原因。
設計方華陸工程有限責任公司對302變電所一段進(jìn)線(xiàn)斷路器(施耐德MT40H14P+6.0A)保護設計不合理,進(jìn)線(xiàn)斷路器設置有接地保護,定值范圍500~1200A/0.1~0.4s,而電動(dòng)機分支開(kāi)關(guān)(上海人民RMM1-630H/33002 500A 12Ie)短路設計保護定值太大且不可調(6000A),在冷卻塔C#風(fēng)機電動(dòng)機出現故障時(shí),電動(dòng)機分支開(kāi)關(guān)越級跳閘,導致302變電所一段進(jìn)線(xiàn)斷路器斷開(kāi),從而擴大停電范圍。循環(huán)水冷卻塔C#風(fēng)機電動(dòng)機回路保護設計不完善,設計方華陸工程有限責任公司對所選用的電動(dòng)機軟啟動(dòng)(型號JJR-2200)沒(méi)有進(jìn)行嚴格的工藝認定,過(guò)分相信了軟啟動(dòng)廠(chǎng)家(上海雷諾爾)說(shuō)明書(shū)上描述的能夠實(shí)現過(guò)載、過(guò)流、過(guò)熱和缺相保護功能,實(shí)際在2008年7月1日上海雷諾爾給××公司的傳真回復中,承認無(wú)法實(shí)現××公司按照說(shuō)明書(shū)上所要求的過(guò)流、過(guò)熱和缺相保護,只能實(shí)現過(guò)載保護,東方機電公司在配用上海雷諾爾的軟啟動(dòng)時(shí),也沒(méi)有對上海雷諾爾所承諾的保護功能進(jìn)行認真核實(shí)。
8、循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機傳動(dòng)裝置設計存在缺陷。電動(dòng)機傳動(dòng)軸轉動(dòng)距離過(guò)大,中間缺少傳動(dòng)支架,容易造成傳動(dòng)軸撓動(dòng)變形引發(fā)電機震動(dòng)過(guò)熱。
三、事故防范和整改措施
1、盡快召集有關(guān)專(zhuān)家和相關(guān)檢修單位制定詳細的安全搶修方案,對甲醇合成塔等相關(guān)設備、設施進(jìn)行檢查、修復,與催化劑生產(chǎn)廠(chǎng)家共同對催化劑的性能進(jìn)行評價(jià),注意催化劑的保護,防止催化劑失活。
2、檢查、修復凈化出工段手動(dòng)閘閥、壓縮機新鮮氣入口閥(XSV2683)等相關(guān)設備及附件完好情況;完善相關(guān)連鎖,根據相關(guān)規程加強連鎖的管理。
3、盡快組織事故氮氣儲存裝置的施工安裝,完善工藝裝置安全防范措施,提高緊急狀態(tài)下的處理能力。
4、電動(dòng)設備主機與輔機供電應配置在同一段高低壓電源上,防止停電范圍擴大。冷卻塔風(fēng)機電動(dòng)機回路增加綜合保護器,完善保護功能;電動(dòng)機要按照規定拆檢,定期加油并做加油記錄。冷卻塔風(fēng)機電動(dòng)機分支開(kāi)關(guān)速斷保護應可調節,以滿(mǎn)足實(shí)際需要;建議戶(hù)外冷卻塔風(fēng)機電動(dòng)機配置防雨措施。
5、由機電部召集有關(guān)專(zhuān)家及生產(chǎn)廠(chǎng)家對循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機電動(dòng)機傳動(dòng)裝置設計進(jìn)行分析討論,制定整改措施,盡快進(jìn)行改造實(shí)施。
6、深刻吸取事故教訓,迅速開(kāi)展“大學(xué)習、大討論”活動(dòng)。要以本次事故為警示,在全公司范圍內深入開(kāi)展“大學(xué)習、大討論”安全警示教育活動(dòng),舉一反三,從嚴整治,堅決遏制各類(lèi)事故的發(fā)生?!痢凉緦⑨槍Π踩芾泶嬖诘闹T多問(wèn)題,深入查找思想、作風(fēng)、管理等方面的問(wèn)題根源,制定措施,落實(shí)責任,深入開(kāi)展反事故斗爭,全面增強干部職工的安全責任意識、風(fēng)險意識和防范意識,各級領(lǐng)導必須牢固樹(shù)立安全第一的思想,把安全工作擺在突出的重要的位置來(lái)抓,要嚴格要求自己,切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng),以高度的責任感和事業(yè)心抓安全;堅決做到先安全后生產(chǎn),不安全不生產(chǎn)。
7、加強安全教育和技能培訓。有針對性的強化管理人員,操作人員的安全教育和技能培訓,真正達到上崗人員人人熟練掌握操作規程,人人熟練使用操作規程;有效提高干部職工履責意識、履責能力,增強安全風(fēng)險辨識和現場(chǎng)操作技能,提高現場(chǎng)管理人員和崗位操作人員應急處理能力。重新對以往故障停車(chē)及事故進(jìn)行分析,深刻吸取故障停車(chē)和事故的教訓。
8、完善各項安全規章制度,逐級落實(shí)安全責任。深刻吸取事故教訓,認真研究試車(chē)階段的安全管理問(wèn)題,進(jìn)一步修改、補充和完善安全管理制度、規程和公司安全標準,制定明確的安全生產(chǎn)匯報制度,切實(shí)做好各項規章制度的落實(shí)工作;從嚴落實(shí)領(lǐng)導分工負責制、業(yè)務(wù)保安責任制和崗位安全責任制,確保逐級安全責任落實(shí)到位,層層安全把關(guān)到位。
9、加強應急救援體系建設。完善應急救援預案,合成車(chē)間應急預案中2.1項壓縮機不能重新迅速啟動(dòng)時(shí)的應急處理步驟,合成崗位操作規程3.5條《不正常情況及事故處理》,應增加系統停水停電緊急情況處理措施,特殊作業(yè)要制定專(zhuān)項應急措施,堅持進(jìn)行應急救援預案的學(xué)習和演練,切實(shí)提高各級組織的應急處理能力。
10、公司將對2007年12月28日試生產(chǎn)以來(lái)發(fā)生的故障停車(chē)及事故進(jìn)行認真分析,制定切實(shí)可行的事故防范措施,并組織職工認真學(xué)習,深刻吸取本單位及同行業(yè)事故教訓,嚴格預防同類(lèi)事故的發(fā)生。
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