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陜西華彬煤業(yè)股份有限公司下溝礦“8·4”頂板事故調查報告

陜西華彬煤業(yè)股份有限公司下溝礦“8·4”頂板事故調查報告

2019年8月4日4時(shí)40分,陜西華彬煤業(yè)股份有限公司下溝礦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)下溝煤礦)井下ZF304工作面上端頭發(fā)生一起頂板事故,造成1人死亡,1人輕傷,直接經(jīng)濟損失184.7萬(wàn)元。

依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監察條例》(國務(wù)院令第296號)及《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務(wù)院令第493號)等有關(guān)法律法規的規定,陜西煤礦安全監察局咸陽(yáng)監察分局組織彬州市人民政府及彬州市監察委、應急管理局、煤炭工業(yè)局、公安局、總工會(huì )成立事故調查組開(kāi)展調查工作。

事故調查組按照“科學(xué)嚴謹、實(shí)事求是、依法依規、注重實(shí)效”的原則,通過(guò)現場(chǎng)勘察、調查取證及綜合分析,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)和原因,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對相關(guān)責任人員和責任單位的處理建議,制定了防范措施,形成了事故調查報告。

一、事故基本情況

(一)事故礦井基本情況

下溝煤礦是陜西華彬煤業(yè)股份有限公司下屬的礦井。位于彬長(cháng)礦區東南部,東與火石咀煤礦相鄰,南與水簾洞煤礦相鄰,西鄰大佛寺煤礦和大佛寺保護區,北與官牌井田相接。

該礦為正常生產(chǎn)礦井,證照齊全有效。礦井井田走向長(cháng)3.55~4.52km,南北傾斜寬2.62~3.6km,井田面積10.31km2。井田含煤地層為侏羅系中統延安組,礦井主采為4#煤層,核定生產(chǎn)能力為3.00Mt/a。

礦井為高瓦斯礦井,2018年瓦斯等級鑒定礦井絕對瓦斯涌出量為41.8m3/min,相對瓦斯涌出量為7.65m3/t。煤層自然發(fā)火傾向性為自燃,煤塵具有爆炸性。礦井水文地質(zhì)類(lèi)型劃分為中等。4#煤及頂底板巖層均具有弱沖擊傾向性,4#煤具有弱沖擊危險性,礦井為沖擊地壓礦井。

礦井采用斜井單水平上下山開(kāi)拓。通風(fēng)方式為分區式通風(fēng),通風(fēng)方法為抽出式?;夭晒ぷ髅娌捎米呦蜷L(cháng)壁采煤方法,綜采放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板?,F布置有403、402兩個(gè)生產(chǎn)采區。403采區布置ZF304一個(gè)回采工作面、ZF303運輸順槽和ZF303回風(fēng)順槽兩個(gè)掘進(jìn)工作面,402采區布置ZF202一個(gè)回采工作面、ZF203運輸順槽和ZF203回風(fēng)順槽兩個(gè)掘進(jìn)工作面。

(二)事故地點(diǎn)概況

事故發(fā)生在ZF304工作面上端頭。ZF304工作面回采的4#煤層屬中下侏羅統延安組,煤層大致為東西走向,向北傾斜,平均厚度11.5m,煤的容重1.32t/m3。頂板為粉砂巖,厚度9.5m;底板為鋁土質(zhì)泥巖,厚度為3-10m。煤層含夾矸三層,厚度在0.05~0.25m之間,巖性為泥巖,炭質(zhì)泥巖與泥質(zhì)粉砂巖。ZF304工作面采用綜合機械化放頂煤開(kāi)采工藝,全部垮落法管理頂板。留設底煤2.5m,機采高度3m,放煤高度6m,總采高9m。工作面設計可采長(cháng)度為939m,其中前439m工作面傾斜長(cháng)150m,后500m為楔形工作面,最小處工作面傾斜長(cháng)100m。ZF304工作面于2019年2月開(kāi)始回采,至2019年8月4日工作面累計共推采537m,已進(jìn)入楔形段98m,目前工作面傾角平均為24°。

ZF304工作面上端頭采用平行于順槽的單體液壓支柱配合1m鉸接頂梁“一梁一柱”支護,排距1m。其中前部溜子機尾后各支設了六道1m鉸接頂梁,單體支架切頂線(xiàn)處各支設一根戧柱。前溜子機尾上方用一根π型梁,一梁兩柱支護。工作面兩順槽超前支護均采用單體液壓支柱配合鉸接頂梁支護頂板,支護長(cháng)度均為120m,其中前30m為三排支護,后90m為兩排支護。

事故發(fā)生當班,上端頭共有4排單體液壓支柱配合鉸接頂梁支架,其中靠上幫3排切頂線(xiàn)各支設1根戧柱,第4排未設戧柱。前溜子機尾上方“π型梁一梁兩柱”支護已回撤。

二、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、應急救援及報告情況

(一)事故經(jīng)過(guò)

2019年8月4日零點(diǎn)班,綜采二隊跟班副隊長(cháng)李養利、彌剛班前會(huì )安排當班正常生產(chǎn)。生產(chǎn)一班班長(cháng)王群友安排副班長(cháng)何浩宇帶領(lǐng)閆小平負責ZF304工作面上端頭支護工作。約4時(shí)30分,副班長(cháng)何浩宇發(fā)現前刮板輸送機機尾處有一根液壓?jiǎn)误w支柱傾斜,就指揮閆小平去回風(fēng)順槽取注液槍準備進(jìn)行修正。閆小平剛走出幾步,何浩宇就用卸載把手卸載傾斜的支柱,上端頭頂板突然冒落推垮支護,將何浩宇掩埋。跟班副隊長(cháng)彌剛在工作面78#支架處聽(tīng)到上端頭聲響,隨即停止工作面生產(chǎn),并趕至前刮板輸送機機尾,發(fā)現上端頭頂板冒落。閆小平告訴彌剛,何浩宇在靠近前刮板輸送機機尾附近被埋。

(二)應急救援情況

4時(shí)44分,彌剛向調度室匯報事故情況,并組織人員進(jìn)行救援。礦調度室立即啟動(dòng)應急救援預案,通知相關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)人員,同時(shí)通知值班醫生入井搶救。5時(shí)40分將何浩宇扒出,現場(chǎng)進(jìn)行心肺復蘇等急救。6時(shí)50分將何浩宇送達地面。7時(shí)05分送至彬州市中心醫院搶救,8時(shí)醫生確認傷者何浩宇死亡。

(三)事故報告情況

2019年8月4日11時(shí)20分,下溝煤礦向陜西煤礦安全監察局咸陽(yáng)監察分局報告1人死亡。11時(shí)31分,陜西煤礦安全監察局咸陽(yáng)監察分局向陜西煤礦安全監察局統計中心進(jìn)行了報告。

8月4日4時(shí)40分發(fā)生事故后,礦井于當日11時(shí)20分向咸陽(yáng)監察分局報告:ZF304工作面發(fā)生一起冒頂事故死亡1人,未在事故發(fā)生后1小時(shí)內報告,存在遲報行為。

(四)人員傷亡和直接經(jīng)濟損失

事故造成1人死亡。依據《企業(yè)職工傷事故經(jīng)濟損失統計標準》(GB6721-1986)等標準和有關(guān)規定統計,事故直接經(jīng)濟損失184.7萬(wàn)元。

三、事故現場(chǎng)勘察及技術(shù)分析

(一)事故現場(chǎng)勘察情況

ZF304工作面上端頭冒落頂板推垮上端頭4排單體配合1m鉸接頂梁支架。冒落區自前溜機尾至切頂線(xiàn)長(cháng)度約6m,自回順上幫至工作面過(guò)渡支架寬度4.4m,冒落區域面積約為26.4m2??迓湮餅椴灰巹t煤塊呈堆砌狀,可見(jiàn)多塊500mm以上的煤塊??迓潴w邊緣裸露的單體支柱指向回風(fēng)順槽方向。冒落區以外區域巷道和支護體完好。ZF304工作面內煤墻無(wú)垮幫,液壓支架、溜子無(wú)位移,回風(fēng)順槽內無(wú)破網(wǎng)、明顯底鼓、掉煤渣等現象。超前段支護單體、錨網(wǎng)索無(wú)破壞、拉伸等受力跡象。采煤機割完第二刀煤,空載下行距回風(fēng)順槽口約15m處停止。機尾綜采支架已移架到位,前溜未推溜。

(二)事故技術(shù)原因分析

根據現場(chǎng)勘察,事故技術(shù)原因分析如下:

ZF304工作面上端頭鉸接頂梁與綜采支架之間存在支撐阻力不平衡,造成鉸接頂梁上方煤層離層,并在綜采支架反復降柱、拉架、支撐的剪切作用下斷裂。采面傾角達20°以上,上端頭頂板懸空,應力集中,在周期來(lái)壓的作用下,煤層自回順上幫、工作面液壓支架邊沿斷裂,形成多個(gè)自由“多面體”。

上端頭過(guò)渡架與回順上幫距離4.4米,采用四排單體支柱配合鉸接頂梁進(jìn)行支護,排距1米,未采取加強支護,且巷道底板留有2.5米厚底煤;機尾上方未按規程做到兩根π型梁交替邁步支護,僅用一根π型梁,一梁兩柱支護。在煤機割煤前回撤了支護,在煤機過(guò)后,也未及時(shí)補打,造成支護強度不足。

由于工人在維護單體支柱時(shí),未先打替柱直接卸載降柱,造成上方頂板擾動(dòng),致使“多面體”滑落,單體支柱鉸接頂梁失穩,發(fā)生推垮型冒頂事故。

(三)事故類(lèi)型

經(jīng)事故調查組分析認定,該起事故為頂板事故。

四、事故直接原因、間接原因和事故性質(zhì)

(一)直接原因

工人違章作業(yè),在未先支設好替換液壓?jiǎn)误w支柱的情況下直接卸載原有支柱;上端頭上方斷裂的頂板受回撤支柱擾動(dòng)影響失穩冒落,導致事故發(fā)生。

(二)間接原因

1.技術(shù)管理不到位?!禯F304工作面回采作業(yè)規程》編制、審查不認真,未明確加強支護的方式及具體參數;對上端頭單體支柱回柱放頂步距、回柱與拉架的次序等未具體說(shuō)明;“遠程回柱法”只明確了遠程卸載,但未明確遠程拉出支柱的工具和方法。未結合ZF304“楔形”工作面的實(shí)際,制定專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)措施。

2.現場(chǎng)管理不到位。當班生產(chǎn)人員對上端頭支護狀況檢查不認真,安全確認不到位;在機尾上方未按作業(yè)規程使用兩根π型梁交替邁步支護;工人在回柱過(guò)程中未執行“遠程回柱法”。

3.隱患排查不到位。安全管理人員未及時(shí)發(fā)現作業(yè)點(diǎn)支護強度不足的隱患,對違章作業(yè)行為未及時(shí)發(fā)現并制止。

4.安全教育培訓不到位。職工安全意識淡薄,自?;ケR庾R差,對上端頭支護安全風(fēng)險的辨識能力不足。

(三)事故性質(zhì)

經(jīng)調查認定,下溝煤礦“8·4”頂板事故是一起生產(chǎn)安全責任事故。

五、對有關(guān)責任人員和單位的處理建議

(一)何浩宇,男,綜采二隊支護工,負責ZF304工作面端頭支護工作,在未對上端頭頂板進(jìn)行安全確認情況下,違規回撤單體支柱導致事故發(fā)生,對本次事故負有直接責任,鑒于其已在事故中死亡,不予追究。

(二)王群友,男,綜采二隊生產(chǎn)一班班長(cháng),負責當班安全生產(chǎn)工作?,F場(chǎng)安全管理不到位,隱患排查治理不到位,對工人違章未及時(shí)發(fā)現,對本次事故負有主要責任。參照《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀行為政紀處分暫行規定》【1】第十二條之規定,建議給予撤職處分;依據《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》【2】第四十五條之規定,建議處6000元罰款。

(三)彌剛,男,綜采二隊副隊長(cháng),當班副跟班隊長(cháng),負責區隊安全培訓工作?,F場(chǎng)監督檢查不到位,對職工日常安全培訓不到位,對本次事故負有重要責任。參照《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀行為政紀處分暫行規定》【1】第十二條之規定,建議給予撤職處分;依據《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》【2】第四十五條之規定,建議處8000元罰款。

(四)李養利,男,綜采二隊副隊長(cháng),當班主跟班隊長(cháng),負責區隊