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原煤車(chē)間6#皮帶抽頭斷帶事故

原煤車(chē)間6#皮帶抽頭斷帶事故

一、事故經(jīng)過(guò)

×年6月1日夜班接班后,某廠(chǎng)原煤車(chē)間6#操縱室操縱工柴某與巡檢工宋某聯(lián)系就地試車(chē),試車(chē)過(guò)程中,宋某發(fā)現6#皮帶1-1接頭北側邊緣一根鋼絲繩露出約0.7米長(cháng),便向班長(cháng)郭某匯報,郭某安排維護工朱某把鋼絲剪掉。正常開(kāi)車(chē)到0:40分時(shí),宋某發(fā)現接頭凹凸不平有抽筋現象,停車(chē)向車(chē)間值班干部曲某匯報,曲某到現場(chǎng)查看后,認為問(wèn)題不大,囑咐司機注意觀(guān)察,又開(kāi)了約15分鐘,機頭司機郝某發(fā)現電機轉,皮帶停了,馬上停車(chē)檢查,發(fā)現1-1皮帶接頭鋼絲全部抽出,皮帶下滑至機尾。

二、事故原因

1、崗位司機、維護工、班長(cháng)業(yè)務(wù)素質(zhì)差,發(fā)現隱患不作深入檢查,剪掉鋼絲繩草草了事,存有僥幸心里,是造成事故的主要原因。

2、值班干部違章指揮,發(fā)現皮帶出現嚴重異常不進(jìn)一步查找原因,采取措施,即命令開(kāi)車(chē),是造成事故的重要原因。

3、車(chē)間對大型設備的檢查制度不完善,巡回檢查制度落實(shí)不到位,透視皮帶工作不認真,透視記錄不真實(shí),也是事故發(fā)生的主要原因。

4、1-1皮帶接頭是5月11日(距事故發(fā)生僅20天時(shí)間)硫化的,硫化該接頭的膠料到使用時(shí)距保質(zhì)期只剩三個(gè)月,加之本廠(chǎng)無(wú)恒溫保質(zhì)條件,膠料的質(zhì)量無(wú)法保證,也是造成此次事故的原因之一。

三、預防措施

1、加強對干部職工的安全教育,發(fā)現隱患及時(shí)匯報,查明隱患程度,及時(shí)采取有效措施。

2、完善皮帶接頭的透視制度,定期透視,執行誰(shuí)透視、誰(shuí)負責的原則,透視記錄要真實(shí)、可靠,并設專(zhuān)人管理。

3、把好膠料膠糊進(jìn)貨關(guān),質(zhì)量沒(méi)有保障的膠料禁止使用,并對膠料的進(jìn)貨日期及保質(zhì)期記錄在案,以免混淆。