起重工崗位事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò):
2003年12月15日,機電車(chē)間職工王XX、張XX三人在班長(cháng)李XX的帶領(lǐng)下,吊裝備用皮帶減速機到精煤倉上皮帶機機頭處,準備檢修時(shí)更換502減速機。
精煤倉上吊裝梁距離地面40米,王XX在精煤倉上操作電動(dòng)葫蘆按鈕、李XX和張XX在下面負責掛繩鼻子,兩人用鋼絲繩頭栓好減速箱兩端的起吊勾,發(fā)現鉤頭沒(méi)有防脫鉤裝置,兩人掛好后示意起吊。
王XX啟動(dòng)電動(dòng)葫蘆上升按鈕,先進(jìn)行試吊,運行正常后正常起升。當減速機起升到十四、五米后,鋼絲繩有點(diǎn)打絞, 李XX對張XX說(shuō):“去領(lǐng)50米棕繩,落下重新留繩”。張XX說(shuō):沒(méi)事,試試看再說(shuō)“。當起升到20多米高度時(shí)。減速機被倉壁層沿抵住,上下都不好控制,李XX讓試著(zhù)把減速機松到地面,重新吊裝,松時(shí)減速機被倉壁沿一碰,鋼絲繩松脫,減速機從20米的高空墜落了下來(lái),松脫的鋼絲繩把張XX砸傷。設備損毀。
二、事故原因:
(一)直接原因
李XX在吊裝過(guò)程中,不按操作規程作業(yè),使用不完好的設備,違章作業(yè)造成高空墜物、傷人,是此次事故的直接原因。
(二)主要原因
1、李謀等三人安全意識淡薄,對工作責任心不夠。是造成這次事故的主要原因
2、吊裝方案不嚴密、現場(chǎng)組織不力。在吊裝工程中,存在較大的隨意性,沒(méi)有聽(tīng)從李謀的統一指揮,沒(méi)有采取有效的防范措施和組織協(xié)調。
3、對現場(chǎng)缺乏統一嚴格的管理,沒(méi)有安監人員或車(chē)間負責人在現場(chǎng)安全監督 也是事故的重要原因
(三)間接原因
1、三名職工對工作責任心差,工作中對沒(méi)有脫鉤防護的設備隱患不處理,為圖省事對吊裝作業(yè)安全馬虎大意,思想不重視。
2、工區對職工安全管理、安全教育、措施貫徹學(xué)習力度不夠,職工安全意識薄弱,自保、互保意識差,圖省事,輕安全。
三、防范措施:
1、本單位要立即開(kāi)展“責任在我心中”討論活動(dòng),消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài),提高職工安全責任心,規范職工作業(yè)行為,切實(shí)將此項工作抓到根上,落到實(shí)處,從根本上提高職工對安全的認識和對隱患的判斷和防范能力。
2、各單位要認真組織職工討論此次事故的原因和危害,迅速開(kāi)展“反事故、反三違、反四乎三慣、反麻痹、反松懈”活動(dòng),舉一反三,深刻反思,開(kāi)展好警示教育。各單位要進(jìn)一步明確和落實(shí)各級安全生產(chǎn)責任制,加大現場(chǎng)安全管理力度,并加強特殊作業(yè)人員的安全培訓和管理。
3、各級管理人員要接受教訓,制定嚴細的工作標準,在今后的工作中要以身作則,靠前指揮,堅決杜絕此類(lèi)安全事故的發(fā)生,確保礦井和選煤廠(chǎng)的安全生產(chǎn)。