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黑龍江七臺河東風(fēng)煤礦“11. 27”煤塵爆炸事故

黑龍江七臺河東風(fēng)煤礦“11. 27”煤塵爆炸事故

2005年11月27日21時(shí)22分,黑龍江龍煤礦業(yè)集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍煤集團)七臺河分公司東風(fēng)煤礦發(fā)生一起特別重大煤塵爆炸事故,造成171人死亡(其中地面皮帶機房2人死亡),傷48人(其中重傷8人),直接經(jīng)濟損失4 293.1萬(wàn)元。

一、礦井概況

東風(fēng)煤礦位于黑龍江省七臺河礦區西部,行政區屬七臺河市新興區。東鳳井田開(kāi)發(fā)于1958年,先后隸屬于勃利縣、省地方局、合江煤炭局,1972年原新建礦缸窯溝斜井與地方煤礦合并,成立東風(fēng)煤礦,設計能力21萬(wàn)噸/年。1985完成礦井技術(shù)改造,改造后核定能力為40萬(wàn)噸/年,1993年經(jīng)過(guò)進(jìn)一步技術(shù)改造(皮帶井投用、三采區投產(chǎn)、主扇改造)后,2005年經(jīng)黑龍江省經(jīng)委批準該礦井核定生產(chǎn)能力為50萬(wàn)噸/年?,F有職工3 444人。

東風(fēng)煤礦井田走向長(cháng)6.5公里,傾斜寬5.5公里,面積為35. 75平方公里。2004年未剩余地質(zhì)儲量為931.5萬(wàn)噸,可采儲量502.8萬(wàn)噸。有15個(gè)可采和局部可采煤層,現主要開(kāi)采61#、62#、65#、67#、68#、72#等6個(gè)煤層,煤層厚度在0. 6~0.9米之間,煤種均為1/3焦煤。

井田內地層為單斜構造,地質(zhì)構造較為復雜、以斷層為主。礦井水文地質(zhì)簡(jiǎn)單,含水層不發(fā)育,二水平正常涌水量為88立方米/小時(shí)。

礦井為斜井,立井混合開(kāi)拓方式,共有5個(gè)井筒。其中4個(gè)斜井位于井田中央,即1個(gè)主斜井(運煤皮帶斜井)、3個(gè)副斜井(排矸下料斜井、人車(chē)斜井和進(jìn)風(fēng)斜井)、1個(gè)立井(回風(fēng)立井)位于井田邊界。礦井劃分為兩個(gè)水平,即O m水平和-200 m水平,其中二水平為上下山開(kāi)采,第一水平及第二水平上山已采完,現開(kāi)采第二水平下山區域,二水平下山區域劃分為三個(gè)采區,即一采區,二采區和三采區。每個(gè)采區設計有三條下山,即軌道下山、箕斗下山和回風(fēng)下山。

礦井現有6個(gè)采煤工作面,16個(gè)掘進(jìn)工作面,即一采區有2個(gè)采煤工作面;二采區有2個(gè)采煤工作面和8個(gè)掘進(jìn)工作面;三采區有2個(gè)采煤工作面和8個(gè)掘進(jìn)工作面(其中停工1個(gè))。采煤方法為走向長(cháng)壁后退式,工作面走向長(cháng)度為400~1000米,傾斜寬度100~160米,回采工藝為炮采,支護方式為單體液壓支柱,頂板管理方法為全部垮落法。掘進(jìn)工作面為爆破掘進(jìn),錨桿去護。

礦井雙電源供電,主提升為皮帶斜井集中運輸,配有一條長(cháng)為1 088 m,帶寬800 mm的強力膠帶輸送機,與其相連的275皮帶道配有長(cháng)275 m,帶寬800 mm的膠帶輸送機。275皮帶機尾處為井底主煤倉。水平大巷運輸采用10噸架線(xiàn)電機車(chē)3噸底卸式礦車(chē)運輸。

礦井通風(fēng)方式為中央分列抽出式;中央4個(gè)斜井人風(fēng),邊界立井回風(fēng),主要通風(fēng)機型號為C4-73 -llNo.28D兩臺(一臺運行,一臺備用),電動(dòng)機功率800 kW(備用電動(dòng)機功率1000 kW)。礦井總入風(fēng)量6 153 m3/min,其中皮帶斜井入風(fēng)量940 m3/min;排矸下料斜井入風(fēng)量2 210 m3/min;人車(chē)斜井入風(fēng)量1 440 m3/min;進(jìn)風(fēng)斜井入風(fēng)量l 563 m3/min;礦井總回風(fēng)量6390 m3/min,負壓3 600 Pa。一采區入風(fēng)量1 470 m3/min;回風(fēng)量1 607 m3/min;二采區入風(fēng)量2 363 m3/min,回風(fēng)量2 390 m3/min;三采區入風(fēng)量2 320 m3/min,回風(fēng)量2 390 m3/min。

該礦2005年經(jīng)黑龍江省經(jīng)委審批為高瓦斯礦井,礦井相對瓦斯涌出量18.14 m3/t,絕對瓦斯涌出量為22. 28 m3/min;主要煤層的煤塵爆炸指數為32.3%~35. 24%。煤塵具有強爆炸性。

礦井安裝KJF- 2000型瓦斯監測系統~套,設有23個(gè)分站,53個(gè)甲烷傳感器。30個(gè)局部通風(fēng)機開(kāi)停傳感器,14個(gè)風(fēng)門(mén)開(kāi)關(guān)傳感器,10個(gè)風(fēng)速傳感器。

礦井地面設有一處防塵和消防用水儲水池。井下靜壓水池共計3座,防塵管路總長(cháng)度約22 000 m,井下噴霧點(diǎn)110處,隔爆設施22處。

二、事故發(fā)生和搶險救災的經(jīng)過(guò)

1.事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

根據龍煤集團七臺河分公司提供的搶險救災報告,事故發(fā)生時(shí),礦值班領(lǐng)導總工程師姜恒本、機電副總工程師李德生、值班調度王清波聽(tīng)到巨響,隨即停電,井上下通訊中斷。經(jīng)檢查,發(fā)現皮帶機房被推毀,皮帶斜井井勁塌陷;主要通風(fēng)機停止運轉,防爆門(mén)被沖開(kāi),反風(fēng)設施被損壞。隨后值班人員向公司調度室匯報、通知所有礦領(lǐng)導,當時(shí)判斷可能是井下發(fā)生了爆炸事故,并立即組織力量進(jìn)行事故搶險救災。

2.搶險救災經(jīng)過(guò)

事故發(fā)生后,龍煤集團和七臺河分公司有關(guān)負責人趕到現場(chǎng),成立搶險救災指揮部,啟動(dòng)事故應急救援預案,制定搶險救災工作方案,緊急調集救護隊同時(shí)組織搶修地面供電系統和主要通風(fēng)機及附屬設施。27日22時(shí)57分,七臺河分公司和七臺河市救護隊的7個(gè)中隊陸續到達事故現場(chǎng),隨即分別從人車(chē)斜井、下料斜井進(jìn)入災區偵查。28日2時(shí)45分,礦井主要通風(fēng)機正式啟動(dòng)。

經(jīng)過(guò)4個(gè)救護小隊偵查,陸續發(fā)現54人遇難,8人遇險,28日3時(shí)30分8名遇險礦工被營(yíng)救升井。28日凌晨,黑龍江煤礦安全監察局、黑龍江省安全生產(chǎn)監督管理局、黑龍江省經(jīng)濟委員會(huì )、龍煤集團領(lǐng)導先后趕到現場(chǎng),成立龍煤集團搶險救災指揮部,急調雞西、鶴崗、雙鴨山分公司救護隊參加搶險救災。隨后,國家安全生產(chǎn)監督管理總局局長(cháng)李毅中、國家煤礦安全監察局局長(cháng)趙鐵錘和黑龍江省委書(shū)記宋法棠、省長(cháng)張左已、省委常委、副省長(cháng)劉海生等有關(guān)人員趕赴事故現場(chǎng),指導搶險救災工作。搶險救災期間,有38個(gè)救護小隊共398名救護隊員參加搶險救災工作。共搶救井下遇險礦工73人,至12月5日,井下遇難169名礦工遺體全部找到并升井,搶險救災工作基本結束。

三、技術(shù)鑒定

1.事故發(fā)生的時(shí)間

根據該礦監控系統監測記錄通訊中斷時(shí)間認定,事故發(fā)生的時(shí)間是: 2005年11月27日至21時(shí)22分。

2.爆源

經(jīng)現場(chǎng)勘察分析認定,事故爆源為:東風(fēng)煤礦275皮帶道井底主煤倉給煤嘴(機)處,主要依據如下:

(1)以275皮帶道井底主煤倉下口給煤嘴處為中心,沖擊波沿該巷道向兩側傳播。

1)在275皮帶道井底主煤倉下口下風(fēng)側的巷道中(距煤倉口6 m),發(fā)現給煤機工作臺的一塊鐵板受來(lái)自主煤倉下口處的沖擊波作用,卡在該巷中。

2)給煤機受沖擊波作用,向下風(fēng)側位移3.9 m,固定在巷道頂板的給煤機溜煤槽吊架和溜煤槽受沖擊波作用向下風(fēng)側彎曲扭轉、凹陷。

3)在275皮帶道煤倉下口上風(fēng)側27.5 m處一皮帶機支架腿,受來(lái)自主煤倉下口處的沖擊波作用,向275皮帶頭方向彎曲0.55 m,沿275皮帶道向上,距275皮帶道主煤倉下口120 m的巷道“四岔口”處,該處的275皮帶道中運煤膠帶向275皮帶機頭方向卷起并被冒落的巖石壓住,右側“象鼻子”倒向三噸底卸車(chē)場(chǎng)巷道一側;左側的聯(lián)絡(luò )巷內(275皮帶道與主運石門(mén)聯(lián)絡(luò )巷,且口原卸載坑巷)刮板輸送機偏離275皮帶道,倒向另一側巷幫,上述物體位移表明沖擊波來(lái)自275皮帶道機尾主煤倉下口給煤嘴(機)處,并通過(guò)井底車(chē)場(chǎng)向各個(gè)采區及地面傳播。

(2)-采、二采、三采主運巷內的沖擊波傳播方向都是由井底車(chē)場(chǎng)向各采區傳播。

1)沖擊波由井底車(chē)場(chǎng)向一采區傳播。-200第二主運石門(mén)與三采區主運巷口交岔口處,立管倒向一采區,西二大巷口,有過(guò)火痕跡,沖擊波作用方向向一采區。

2)沖擊波由井底車(chē)場(chǎng)向二采區傳播。在新二主運距離第一主運石門(mén)約150 m處,有一個(gè)帶閥門(mén)的水管連接處受沖擊波作用,向二采區方向彎曲。新二主運距離第一主運石門(mén)約220 m處,鋼棚向二采區方向倒塌;新二主運距離第一主運石門(mén)約250 m處,巷道分岔,岔內有一密閉墻向里倒塌;新二主運距第一主運石門(mén)約270 m處,U型支架向二采區方向倒塌,在新二主運巷距離第一主運石門(mén)約750 m處,有一列3噸礦車(chē)(9輛),一輛電機車(chē)駕駛室受破壞和架線(xiàn)拉鉤損壞現象表明,沖擊波作用向二采區。

在老二主運,距主運巷第一主運石門(mén)約30 m處,受沖擊波作用,3輛礦車(chē)被破壞,作用方向向二采區;老二主運距第一主運石門(mén)約300 m處,有一根壓風(fēng)管被沖斷,沖向二采區,二采區煤倉口和變電所均有明顯的沖擊波作用痕跡,方向向二采區。

3)沖擊波由井底車(chē)場(chǎng)向三采區傳播。在三采主運巷中,有一吊掛電纜的鐵鉤有明顯位移,鐵鉤朝向三采區;在聯(lián)接進(jìn)風(fēng)井與三采主運巷的聯(lián)絡(luò )巷巷口處,有來(lái)自聯(lián)絡(luò )巷的密閉墻磚塊,三采區測風(fēng)站磚墻受來(lái)自井底車(chē)場(chǎng)方向的沖擊波破壞,位移原地約2~8 m。

三采軌道下山上部車(chē)場(chǎng)的人車(chē)受來(lái)自三采主運巷的沖擊波作用,前檔板向側上方彎曲,三采軌道下山零片盤(pán)和一片盤(pán)間有一橫梁受沖擊波作用向下彎曲。一片盤(pán)車(chē)場(chǎng)口處的壓風(fēng)管被來(lái)自上部的沖擊波沖斷,二片盤(pán)車(chē)場(chǎng)中部的配電點(diǎn)磚墻的磚塊被來(lái)自箕斗卞山方向的沖擊波,沖向二片盤(pán)車(chē)場(chǎng)以里。

三采軌道下山內三片盤(pán)口以下2米處道岔扳道器手把被沖擊波沖擊倒向三采軌道下山向下方向,三采軌道下山三片盤(pán)巷口一礦車(chē)被來(lái)自三采軌道下山上部的沖擊波作用倒向三采軌道下山三片盤(pán)車(chē)場(chǎng)30101巷道方向,在30101進(jìn)風(fēng)石門(mén)內,有風(fēng)筒布受來(lái)自三采軌道下山上部的沖擊波作用嵌掛在電纜中,電線(xiàn)鉤明顯向30101巷道方向傾斜。

30101掘進(jìn)巷道的現場(chǎng)勘察,距巷口120 m范圍內沖擊波方向朝向工作面;在距30101巷口約120 m以里至距工作面40 m范圍內,有沖擊波雙向作用痕跡;在距工作面40 m處發(fā)現一把燒焦的雷管腳線(xiàn),其中有7發(fā)雷管已爆,1發(fā)雷管未爆,分析認定是高溫和沖擊波作用所致。在工作面已放過(guò)掏煤炮并堆有未清完的煤,在距工作面150 m米處,有9個(gè)礦車(chē),其中3車(chē)裝滿(mǎn)煤,表面事故前工作面正在進(jìn)行清煤作業(yè),未進(jìn)行放炮作業(yè)。綜上所述,認定爆源位于275皮帶道主煤倉下口給煤嘴(機)處。

3.波及范圍

經(jīng)技術(shù)組、專(zhuān)家組對事故現場(chǎng)的多次勘察,根據設備、設施破壞程序,沖擊波波圍,巷道過(guò)火痕跡及人員的傷亡情況等證據認定,這次事故波及的主要范圍為:井下275皮帶道,- 200主石門(mén),六片變電所,井下火藥庫,侯車(chē)硐室,運輸調度室,三片水倉,一采區,二采區的部分巷道,三采區的所有區域及皮帶斜井、副斜井,人車(chē)斜井,人風(fēng)斜井,回風(fēng)立井,地面皮帶機房等。

4.事故類(lèi)別

經(jīng)現場(chǎng)勘察,取樣化驗,分析認定這是一起煤塵爆炸事故。主要根據如下:

(1)礦井煤塵具有強爆炸性。

根據煤炭科學(xué)研究總院撫順?lè )衷簩|風(fēng)煤礦煤樣分析鑒定結果,該礦煤塵具有強爆炸性。

(2)在275皮帶道四岔口距皮帶機尾20 m、65 m等處發(fā)現煤塵焦巴,在人井侯車(chē)室通道墻壁和人車(chē)井口墻壁上附著(zhù)煤煙塵焦粒。

(3)在事故現場(chǎng)提取的煤樣及焦巴化驗結果;揮發(fā)份含明顯降低,灰份含量明顯升高。

(4)爆炸后井下CO濃度較高。

據救護報告,11月27日23時(shí)在井底車(chē)場(chǎng)侯車(chē)石門(mén)處CO濃度為400ppm、CH4和C02濃度皆為0%、02濃度為20%。11月28日8時(shí)20分二采區老二主運200米處CO濃度為120 ppm,主要通風(fēng)機恢復運轉前回風(fēng)立井CO濃度為1400 ppm,尸檢報告認定井下大部分遇難人員為CO中毒致死。

(5)爆源處不具備瓦斯積聚條件:一是煤倉堵塞,煤倉下口處不具備瓦斯積聚的空間;二是爆源處為與進(jìn)風(fēng)大巷相連的巷道,處于正常通風(fēng)狀態(tài),不具備瓦斯積聚的條件。

5.煤塵濃度達到爆炸界限的原因

經(jīng)現場(chǎng)勘察分析認定,275皮帶道主煤倉給煤嘴(機)處爆源點(diǎn)懸浮煤塵達到爆炸界限的原因是:放炮處理煤倉堵塞,放炮揚起煤塵并將給煤嘴(機)崩落、煤倉內的煤突然傾出,帶出大量煤塵并揚起巷道內的積塵達到爆炸界限(30 g/m3~2000 g/m3)。主要依據如下:

據現場(chǎng)勘察,在275皮帶道和皮帶斜井內未發(fā)現有運輸的煤炭。事故后在煤倉下口巷道中共清出煤倉傾出的煤炭約90噸和多塊大石頭,且煤倉內壁完整,沒(méi)有巖石垮落的現象,表明事故前煤倉被堵塞。

現場(chǎng)勘察,275皮帶道主煤倉給煤嘴(機)垮落,大量煤炭?jì)A出堆積在煤倉下口。

經(jīng)調查,275皮帶道主煤倉經(jīng)常發(fā)生堵倉,常采用違規放炮疏通煤倉。

該地區冬季寒冷,由于皮帶斜井采暖設施損壞,皮帶斜井,275皮帶道及井底煤倉沒(méi)有實(shí)施灑水消塵,現場(chǎng)勘察卸載坑及275皮帶道積塵嚴重。

6.引爆火源

經(jīng)現場(chǎng)勘察并經(jīng)專(zhuān)家組分析認定,引爆火源是:違規放炮處理煤倉堵塞時(shí)產(chǎn)生的火焰。主要依據為:如前所述煤倉堵塞。

經(jīng)現場(chǎng)勘察,從275皮帶道主煤倉給煤機腔體內發(fā)現約l/4藥卷長(cháng)度的乳化炸藥殘藥,在清理的煤炭下部發(fā)現一卷完整的炸藥,距給煤機100 m的清理巷內發(fā)現未爆的雷管及腳線(xiàn)殘留物。

據調查和有關(guān)人員證言證實(shí),275皮帶道主煤倉經(jīng)常堵塞,常違規放炮處理堵倉,每個(gè)月都要處理幾次,不采取安全措施。

據調查和有關(guān)人員證言證實(shí),該礦火工品管理混亂,放炮處理堵倉的火工品沒(méi)有嚴格管理。11月22日,275皮帶道主煤倉曾發(fā)生堵倉,為處理堵倉,值班的強華副礦長(cháng)與煤質(zhì)科有關(guān)人員一同從井下火藥庫領(lǐng)過(guò)3 kg炸藥(20卷)和10發(fā)雷管,但當日用鐵釬捅開(kāi)倉堵,未曾放炮,將其存放在皮帶斜井的材料庫內,事故后現場(chǎng)勘察時(shí)在材料庫內只找到10卷炸藥和3發(fā)雷管、一個(gè)發(fā)爆器,且據證言,22日至事故前沒(méi)有放炮排堵,煤質(zhì)科領(lǐng)取炸藥只用于處理275皮帶道主煤倉堵塞。

現場(chǎng)勘察,在275皮帶道主煤倉給煤機下風(fēng)側約5m左右的地方發(fā)現遇難的給煤機司機王棟,其下腹露出部分腸子、下身外露,腿折斷;在275皮帶道主煤倉給煤機附近,發(fā)現一盞無(wú)上蓋的露出電極接線(xiàn)端的礦燈電池盒,腰帶完好地系在電池盒上,在清理巷發(fā)現一個(gè)礦燈頭的塑料鎖口圈。據此分析認定,違章使用礦燈作為發(fā)爆器放炮。

四、事故原因分析

1.事故的直接原因

經(jīng)調查認定,這起事故發(fā)生的直接原因是:違規放炮處理275皮帶道主煤倉堵塞,導致煤倉給煤機垮落、煤倉內的煤炭突然傾出,帶出大量煤塵并造成巷道內的積塵飛揚達到爆炸界限,放炮火焰引起煤塵爆炸。

2.事故性質(zhì)

通過(guò)以上分析認定這是一起責任事故。

3.間接原因分析

(1)井下放