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陜西省銅川礦務(wù)局焦坪煤礦前衛斜井“5. 11”瓦斯煤塵爆炸事故

陜西省銅川礦務(wù)局焦坪煤礦前衛斜井“5. 11”瓦斯煤塵爆炸事故

1975年5月11日8時(shí)11分,焦坪煤礦前衛斜井101工作面9號硐,放炮引起瓦斯煤塵爆炸事故,死亡101人,輕傷15人,直接經(jīng)濟損失48萬(wàn)元。

一、礦井概況

前衛斜井位于陜西省銅川市市區以北34 km處的焦坪礦區,是由銅川礦務(wù)局自籌資金于1970年土法上馬簡(jiǎn)易投產(chǎn)的小井,開(kāi)采范圍為焦坪煤礦東背塔平硐井田西翼邊界,該井井田走向長(cháng)度850 m,傾斜長(cháng)度1 400 m,面積1.2 km2年生產(chǎn)能力15萬(wàn)t。

礦井為片盤(pán)斜井開(kāi)拓,上下山開(kāi)采,采用“呂”字形硐室采煤方法,放炮落煤,錨枰支護(硐室工作面為臨時(shí)木支柱),陷落法管理頂板。主采侏羅紀4-2號煤層,煤質(zhì)牌號為不粘結長(cháng)焰煤,平均厚度2~8米,傾角3°~6°,煤層厚度穩定,結構簡(jiǎn)單,有自然發(fā)火傾向,發(fā)火期3~6個(gè)月。煤層頂板為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖及砂巖互層,破碎易冒,底板為黑色泥巖。全井采用兩班生產(chǎn),一班停產(chǎn)工作制。1975年5月11日發(fā)生瓦斯煤塵爆炸事故(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“5·11”事故)后,停產(chǎn)檢修,于同年8月恢復生產(chǎn),至1983年6月全井開(kāi)采完畢而報廢,累計采出煤量277萬(wàn)t。

礦井地質(zhì)基本屬于一個(gè)向西開(kāi)口的簸箕狀小向斜,其北部、東北部分布15條正斷層,落差一般在1~2 m。其中落差8.8 m的一條斷層,位于井田東北部,附近形成無(wú)煤區。井田西部,因受斷層、褶曲構造影響,煤厚驟減為1~2 m。井田水文條件簡(jiǎn)單,無(wú)含水巖層;地面溝壑干枯,井下無(wú)淋水現象。

礦井屬中央并列式通風(fēng)方式,主井進(jìn)風(fēng),副井及三岔窯斜井排風(fēng),其中副井安裝28 kW、14 kW和11 kW三臺局扇并聯(lián)運轉,三岔窯斜井安裝11kW、5.5 kW局扇各一臺互為備用,總進(jìn)風(fēng)量1 350 m3/min。煤塵爆炸指數48. 3%,瓦斯為一般涌出形式,屬有煤塵爆炸危險的低瓦斯礦井。

二、事故發(fā)生區狀況

“5. 11”事故發(fā)生在該井東五區域的二采區上山,火源位于101采面9號硐掌頭采場(chǎng),爆源位于上山運輸巷二部帶式輸送機的中段(即第三變電所以上61m處)。上山運輸巷斜長(cháng)800 m,為采區進(jìn)風(fēng)巷道。該巷首端設40 kW刮板輸送機一臺,中段設2臺帶式輸送機,最上端設2臺22 kW刮板輸送機??偦仫L(fēng)巷與上山運輸巷平行布置,作采區排風(fēng)之用。

該采區101采面9號硐長(cháng)90 m,為采煤工作面。10號硐和102待采面均為掘進(jìn)工作面。這3個(gè)采掘面設局扇通風(fēng),且均位于采區的淺部。

5月11日零點(diǎn)班,該井采掘面沒(méi)人作業(yè),僅有部分工人在主斜井維修井巷。二采區上山101采面9號硐的八點(diǎn)班爆破組,提早進(jìn)入工作地點(diǎn),采用煤電鉆打眼,鑿炮眼16個(gè),一次裝藥分次放炮。事故發(fā)生時(shí),八點(diǎn)班作業(yè)人員已人井,而且處于尚未到達工作面的行走途中。

事故區當時(shí)僅有的防災措施,一是安排日常的瓦斯檢查,但執行較差;二是運輸機巷安裝水管、噴嘴,供轉載點(diǎn)除塵,但未堅持使用。事故地點(diǎn)9號硐未采取任何防塵、防災措施。

三、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及救災過(guò)程

1.事故發(fā)生經(jīng)過(guò):5月11日零點(diǎn)班,主斜井維修人員嫌井筒風(fēng)大,要求停止扇風(fēng)機運轉。經(jīng)井口領(lǐng)導同意,于1~6時(shí),將副井的28 kW、14 kW風(fēng)機停轉。當班瓦斯檢查員李克重晚下井兩小時(shí),入井后在105工作面溜子頭睡了1h,僅在二采區上山運輸巷3號風(fēng)眼以上的進(jìn)、回風(fēng)巷及105工作面上、下風(fēng)巷等4處檢查了瓦斯,并提前1h升井。

事故現場(chǎng)調查,101采面9號硐爆破組于6時(shí)半人井,打眼裝藥后,8時(shí)11分放第6炮時(shí),引燃硐內積聚瓦斯,沖擊氣流和火焰波及上山運輸巷,造成沉積煤塵飛揚,在距第3變電所以上61 m處引起煤塵爆炸。爆炸氣流沿進(jìn)回風(fēng)巷雙向沖向進(jìn)回風(fēng)井,礦井通風(fēng)、運輸、供電、排水系統全遭破壞;上山運輸巷560 m支護被摧毀,且以爆源為中心,支架背向爆源而倒伏;2500 m運輸大巷80%的支架倒塌;井下100人全部死亡,另一名工人在爆炸后入副井,也因一氧化碳中毒而死亡,井口附近的15名工人受輕傷。慘重的事故,致使全井停產(chǎn)3個(gè)月。

2.救災過(guò)程:事故發(fā)生后,省煤炭廳、市、局領(lǐng)導于9時(shí)30分趕赴現場(chǎng),成立搶救指揮部,組織160多名救護隊員和130多名職工、醫護人員搶險救災,附近駐軍也派員支援。國家計委的章萍、當時(shí)的煤炭部副部長(cháng)鄒桐和省委副書(shū)記肖純,也先后趕到現場(chǎng),指導救災。

救災中,首先恢復通風(fēng)。救護隊員一部分修復通風(fēng)設施,一部分搶救搬運遇難人員。邊探查邊深入。由于運輸巷基本未冒,且事故后未釀成火災和連續爆炸,故經(jīng)過(guò)57 h的搶救,便將遇難人員全部運出井外,礦井通風(fēng)系統基本得到恢復。

事故發(fā)生后,吳保忠等5名工人由副井進(jìn)入井下,自發(fā)救災,吳保忠中毒倒地(經(jīng)救護隊員搶救脫險),其余4人立即撤出井外。還有一名救護隊員在105工作面溜子巷探查時(shí),擅自取掉口具講話(huà),致一氧化碳中毒,經(jīng)搶救脫險。

總之,整個(gè)搶救過(guò)程緊張有序,但也發(fā)生了上述的一些失誤。

四、事故發(fā)生原因分析

1.釀成事故發(fā)生的條件:

(1)技術(shù)裝備先天不足,埋下事故隱患。首先是該井采用局扇群作為主要扇風(fēng)機使用,便利了擅自停風(fēng)行為;其次是瓦斯檢測手段單一,在瓦檢員空班漏檢后,喪失及時(shí)判別積聚瓦斯險情的可能;三是防塵無(wú)“治本”能力,“治表”措施也殘缺不全,致井下干燥煤塵堆積飛揚。

(2)安全技術(shù)管理混亂,發(fā)生事故勢在必然(詳見(jiàn)后“導致事故發(fā)生直接原因”)。

(3)井口領(lǐng)導忽視安全,為事故的發(fā)生開(kāi)了“綠燈”。事故發(fā)生區毗鄰原新華礦小窯采空區,不慎貫通引起瓦斯異變。事故發(fā)生前的1974年2月、4月,二采區上山曾因此兩度積聚瓦斯,濃度都在10%以上。對此未引起警覺(jué),未采取必要的防范措施,未從根本上治理安全技術(shù)管理混亂狀況。

2.導致事故發(fā)生的直接原因:

(1) 101采面以硐室法采煤,局扇供風(fēng)極不合理;擅自停轉扇風(fēng)機;二上山3井風(fēng)眼風(fēng)門(mén)敞開(kāi)使風(fēng)流短路和局扇發(fā)生循環(huán)風(fēng),造成瓦斯積聚。

(2)井下不灑水,噴霧長(cháng)期不用,導致干燥煤塵堆積(其中二采區上山運輸巷溜子頭塵厚達0.7 m)。

(3)放炮員違章作業(yè),部分炮眼不封泥,封填煤塊紙屑;已封泥的,封泥量也僅為10~30 mm;且一次裝藥分次放炮,引起放炮引燃。

(4)瓦斯檢查員空班漏檢,提前升井喪失察覺(jué)事故隱患的可能。

五、事故教訓

1.任何時(shí)候都必須堅持安全第一方針,生產(chǎn)、安全技術(shù)管理必須規范化,安全教育必須制度化。

2.“一通三防”是煤礦生產(chǎn)建設中的重中之重,任何時(shí)候都只能加強,不能削弱。

3.要不斷改善安全裝備,不斷提高工程質(zhì)量管理水平。

4.必須完善分區通風(fēng),隔爆等防災限制性措施;救護隊員要加強訓練,提高戰斗力。

六、事故后采取的對策措施

1.及時(shí)調整了礦、井口兩級領(lǐng)導班子,加強了安全工作的領(lǐng)導。

2.培圳考核放炮員,做到持證上崗,按章作業(yè)。

3.嚴格通風(fēng)管理制度,明確不得任意停轉扇風(fēng)機,加強設施管理,保證井下所需風(fēng)量,消滅循環(huán)風(fēng),防止瓦斯積聚。嚴格規定采面未形成通風(fēng)系統不準回采。

4.嚴格執行瓦檢員井下交接班及檢查、匯報制度,杜絕空班漏檢、弄虛作假。

5.成立防塵小組,完善防塵灑水系統,各轉(裝)載點(diǎn)及回風(fēng)設置噴霧堅持使用,定期沖洗井巷,指定專(zhuān)人定期檢查維護防塵沒(méi)施。