濟二煤礦主井井筒裝備損壞事故案例分析
一、事故時(shí)間:
1998年12月5日
二、事故地點(diǎn):
濟寧二號煤礦主井井筒
三、事故經(jīng)過(guò):
12月5日14時(shí)10分,主井絞車(chē)司機王某、于某在交接班后提煤28斗,在提第29斗時(shí),北箕斗向上運行至300米左右時(shí),聽(tīng)到異常聲音,王、于觀(guān)察操作盤(pán)上電流顯示平穩,與往常一樣,王立即走出操作室,到機房檢查液壓站等。同時(shí),在主井塔值班的維修工李某,站在四層門(mén)口聽(tīng)到異響且看到主提升繩顫動(dòng),當北箕斗到達卸載位置后,維修工李某打電話(huà)告訴車(chē)房,并匯報了值班隊長(cháng),值班隊長(cháng)安排大筒工去看一下。于某打電話(huà)通知裝卸載站用手動(dòng)方式運行,也將絞車(chē)運行方式改為手動(dòng),以8m/s的速度將北箕斗下放。司機王某在九層、七層檢查沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題,又到了卸載站。此時(shí)北箕斗裝煤后以8m/s的速度到達卸載站,在卸載站的絞車(chē)司機王某和維修工李某發(fā)現北箕斗上部的滾動(dòng)罐耳掉了一個(gè),立即打電話(huà)匯報了值班隊長(cháng),值班隊長(cháng)在安排全面檢查的同時(shí),匯報礦調度。大筒工劉某趕到主井塔時(shí),李某及王某經(jīng)檢查發(fā)現北箕斗掉了六個(gè)滾動(dòng)罐耳。經(jīng)進(jìn)行詳細檢查,發(fā)現北箕斗上部東側南北兩個(gè)滾動(dòng)罐耳脫落,北箕斗下部東側南北兩個(gè)滾動(dòng)罐耳脫落,下部西側南北兩個(gè)滾動(dòng)罐耳脫落中間罐耳底座鋼板撕裂,罐耳向箕斗內呈45o傾斜。西下側三個(gè)四角罐耳脫落,西下側滑動(dòng)罐耳襯板脫落。罐道自裝載站向上30節嚴重變形,罐道嚴重變形且正面呈凹型。
四、原因分析
1、北箕斗下部西側中間滾動(dòng)罐耳因限位鐵塊已斷,罐耳沖擊造成防倒擋板開(kāi)焊脫落,在事故時(shí),該滾動(dòng)罐耳向箕斗外傾斜,箕斗上行時(shí)被最后一根罐道尖部頂倒在箕斗與罐道之間,將梁及罐道頂彎變形。
2、主井提升系統運行近一年半的時(shí)間,井筒裝備及提升容器、滾動(dòng)罐耳的檢查維護僅限于常規性工作,對設計、安裝是否存在問(wèn)題沒(méi)有做深入研究,特別是裝載站各罐道之間的配合關(guān)系是否符合安裝標準,沒(méi)有認真核對。
3、滾動(dòng)罐耳的使用壽命較短,沒(méi)有認真對其強度進(jìn)行膠合,沒(méi)有細致地對系統進(jìn)行全面檢查和分析,特別是生產(chǎn)能力大幅度提高,檢查檢修力度沒(méi)有加大。
4、崗位責任制落實(shí)不到位,在出現事故及異常情況時(shí),沒(méi)有采取得力措施,使事故進(jìn)一步擴大。
五、預防措施
1、從技術(shù)管理,制度落實(shí)等方面對提升系統進(jìn)行全面檢查分析,排查隱患,整改落實(shí)。
2、落實(shí)主井罐道搶修工作組織安排,明確責任,排查隱患,制定落實(shí)主井井筒裝備搶修各項措施。
3、與中國礦大聯(lián)系進(jìn)行主井井筒裝備水平力測試。
4、加大技術(shù)管理力度,對照標準對井筒裝備進(jìn)行全面校核。
5、加強檢查、檢修制度地落實(shí)工作,特別是崗位責任制的落實(shí)。