支柱推到擠人事故案例分析
2006年8月18日22時(shí)30分,XX礦14061工作面回柱放頂過(guò)程中,由于老塘突然來(lái)壓推倒支柱,發(fā)生支柱擠人事故,造成一人死亡。
一、事故地點(diǎn)概況:
14061頂層工作面采用走向長(cháng)壁傾斜分層的采煤方法,煤層傾角12°~14°,使用鉆爆法落煤,人工裝煤,刮板輸送機運煤,人工推移溜槽,全部跨落法處理采空區。支護方式為鉸接梁配合單體液壓支柱支護,支架型式為齊梁直線(xiàn)柱,頂板鋪設塑料網(wǎng),工作面最小控頂距為2.4m,最大控頂距為3.6m,采用“一采一準”,“兩班一循環(huán)”的正規循環(huán)作業(yè)方式。
二、事故經(jīng)過(guò):
2006年8月18日22時(shí)30分,采三區工人王XX在14061工作面機尾以下第39棚回柱放頂時(shí),老塘突然來(lái)壓垮落,由于第37棚切頂線(xiàn)支柱缺一個(gè)柱牙,該支柱受壓后倒向第38排柱,將躲避在第37棚處的職工王XX頭部擠在兩柱中間,造成顱骨骨折。后經(jīng)醫治無(wú)效,于9月2日死亡。
三、事故原因:
1、放頂前沒(méi)有仔細檢查施工地點(diǎn)的柱梁情況,第37棚切頂線(xiàn)液壓支柱缺一個(gè)柱牙,支柱的支撐強度降低,造成支柱受壓后迅速被推倒,是造成事故的直接原因。
2、放頂時(shí)沒(méi)有放專(zhuān)人照坡,老塘來(lái)壓時(shí)未及時(shí)發(fā)現并迅速撤離到安全地點(diǎn),是造成事故的重要原因。
3、職工安全意識不強,操作不規范,自主防范能力差,是造成事故的間接原因。
4、工作面采用鉸接梁配合單體液壓支柱支護,工藝落后,穩定性差,是造成事故的另一個(gè)間接原因。
四、防范措施:
1、加強對單體液壓支柱的管理,發(fā)現失效柱要及時(shí)更換。
2、加強頂板管理,工作面放頂期間兩人配合作業(yè),一人照坡,觀(guān)察頂板,另一人作業(yè)放頂。
4、推廣先進(jìn)的采煤工作面支護工藝,提高采煤工作面支護質(zhì)量可靠性、安全性。