萬(wàn)利一礦新安裝工作面EKF采煤機左牽引變頻器高溫事故
萬(wàn)利一礦新安裝工作面EKF采煤機左牽引變頻器高溫事故
一、事故時(shí)間:2012年2月29日
二、事故地點(diǎn):42301綜采工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
萬(wàn)利一礦42301工作面2012年2月10日開(kāi)始安裝,于2月26日安裝完畢,因支架電控系統到貨遲,于28日安裝完畢后, 29日11:00進(jìn)行試采,試采時(shí)發(fā)現支架電控控制器程序不匹配,由天瑪公司德國總部工程師修改程序,于3月1日早班恢復調試正常,試運行過(guò)程中采煤機左牽引變頻器高溫故障頻繁跳閘, 3月1日早班聯(lián)系維修中心服務(wù)人員現場(chǎng)處理,初步判斷為變頻器冷卻水管內壁結垢,立即組織除垢處理,沖洗3小時(shí)后于17:00開(kāi)始生產(chǎn),運行半小時(shí)后煤機再次出現高溫跳閘,于是聯(lián)系變頻器進(jìn)行更換試驗,判斷是否為變頻器故障,備用變頻器更換完畢后,變頻器不工作,顯示器報堵轉故障,再次從地面取另一備用變頻器更換,仍出現變頻器堵轉故障,2日凌晨3:30艾柯夫電氣服務(wù)工程師到達現場(chǎng),共同分析判斷,并通過(guò)調整變頻器相序判斷,第二臺變頻器顯示堵轉是因相序不匹配,第三臺變頻器為通訊接口故障,最終將第二臺變頻器重新安裝之后,于6:13煤機恢復正常。
本次艾柯夫煤機故障從1月29日20:30開(kāi)始到2月2日6:13結束,共用33小時(shí)47分。
四、原因分析:
1、采煤機左牽引變頻器溫度模塊故障,是造成變頻器頻繁高溫的主要原因。
2、維修中心二廠(chǎng)在車(chē)間24小時(shí)空載試運轉時(shí),因為負荷不夠,變頻器溫度模塊故障未能表現,未能及時(shí)的發(fā)現潛在的問(wèn)題是此次事故的另一原因。
3、設備管理中心對支架出廠(chǎng)前的動(dòng)作試驗監造不到位,造成入井后電控系統程序與電磁閥不匹配,重新編寫(xiě)和更新程序是造成該工作面調試不及時(shí)的重要原因。
4、因變頻器在2010年之后,程序更新由E3變?yōu)镚3,而備用的變頻器未更新,輸出相序不匹配導致多次拆卸安裝變頻器,是此次故障處理時(shí)間延長(cháng)的主要原因。
5.采煤機服務(wù)年限長(cháng),變頻器冷卻器結垢,導致散熱不良,是此次事故的次要原因
6.全公司各礦供水的水壓都普遍不足,不能達到采煤機需求的額定壓力(25bar)和流量(16L/Min)是此次事故的另一原因
7.生產(chǎn)服務(wù)中心未按照公司規定調試采煤機,即安裝后未經(jīng)過(guò)帶載割煤,便通過(guò)驗收移交,是導致此次事故的另一原因。
8.搬家倒面設備驗收移交落實(shí)不徹底,未按照搬家倒面管理辦法中規定的驗收移交落實(shí)設備移交,是此次事故的另一原因。
五、預防措施:
1、要求維修中心要嚴把設備出廠(chǎng)質(zhì)量關(guān),確保所維修設備在質(zhì)保期內無(wú)故障發(fā)生,尤其是服務(wù)年限較長(cháng)的設備必須采取針對性措施,對每個(gè)關(guān)鍵性指標必須檢測和和維修到位,嚴禁出現井下重復維修現象。
2、要求設備管理中心對維修中心所維修設備的質(zhì)量和出廠(chǎng)前驗收及地面檢測做好監督管控和跟蹤落實(shí)工作,杜絕新入井設備頻繁出現故障。
3、要求設備管理中心在新安裝工作面設備調試期間積極主動(dòng)協(xié)助調試工作,充分發(fā)揮技術(shù)支持職能。
4、要求艾柯夫及維修中心在設備升級后發(fā)生的技術(shù)變化要及時(shí)告知設備使用單位,并對備用的設備進(jìn)行升級,防止類(lèi)似事故的發(fā)生。
5、設備管理中心以及相關(guān)礦井、生產(chǎn)服務(wù)中心都必須嚴格遵守新安裝工作面搬家到面管理辦法的規定,設備的驗收移交必須帶載調試正常后進(jìn)行移交,確保設備及時(shí)投入正常運轉。