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榆家梁礦42211面EKF1000/6557采煤機左搖臂行星頭螺栓斷裂事故

榆家梁礦42211面EKF1000/6557采煤機左搖臂行星頭螺栓斷裂事故

一、事故時(shí)間:2010年12月16日16點(diǎn)

二、事故地點(diǎn):榆家梁礦42211綜采工作面

三、事故經(jīng)過(guò):

2010年12月16日16時(shí),煤機檢修工發(fā)現左滾筒端蓋處有漏油現象,打開(kāi)煤機滾筒端蓋發(fā)現固定行星頭方頭的12條螺栓,其中有5條斷裂,油從斷螺絲孔內流出。由于楡家梁礦42211綜采面煤質(zhì)較硬,左、右滾筒端盤(pán)齒座磨損嚴重,與設備管理中心及EKF服務(wù)工程師溝通,決定更換采煤機左搖臂并同時(shí)對磨損嚴重的左右滾筒進(jìn)行更換,16點(diǎn)30分開(kāi)始做更換搖臂的準備工作。 18點(diǎn)設備管理中心及EKF服務(wù)工程師到達現場(chǎng),決定取出行星頭的斷絲,更換行星頭浮動(dòng)密封,如果斷絲無(wú)法取出,就整體更換左搖臂。定下方案后由于機尾不具備更換搖臂的條件,需要在機尾連續加割4刀使機尾超前。17日2點(diǎn)10分煤機割到位停機,開(kāi)始拆卸左右滾筒,同時(shí)外委隊對機尾進(jìn)行抹角處理,并進(jìn)行支護。由于機尾頂板不好,176#―178#支架前方空頂面積較大,需要支護。7點(diǎn)30分機尾抹角支護完畢。煤機左右滾筒8點(diǎn)拆卸完畢。10點(diǎn)行星頭五條斷絲取出,開(kāi)始更換行星頭浮動(dòng)密封及左右滾筒, 18日4點(diǎn)20分恢復生產(chǎn),累計影響時(shí)間32小時(shí)20分。

四、原因分析

1、該煤機2008年年底大修出廠(chǎng),2010年7月中旬配套于42211工作面,維修中心在大修該煤機過(guò)程中將固定方頭螺栓彈墊上反,造成彈墊起不到防松作用,42211工作面煤質(zhì)較硬,在割煤過(guò)程中滾筒振動(dòng)較大,長(cháng)時(shí)間運行造成螺栓斷裂,是此次事故發(fā)生的主要原因。

2、由于楡家梁礦42211綜采面煤質(zhì)較硬,左、右滾筒端盤(pán)齒座磨損嚴重,更換采煤機左搖臂行星頭浮動(dòng)密封并同時(shí)對磨損嚴重的左右滾筒進(jìn)行更換,是造成此次事故處理長(cháng)的主要原因。

3、因為機尾更換左右滾筒空間不足,所以需要在機尾連續加割4刀使機尾超前,機尾并進(jìn)行抹角、支護處理。而且該面機尾用的是超前支架,車(chē)輛不能靠近機尾,需要將超前支架搬走,考慮到機尾重型設備較多,為了安全期間不能平行作業(yè),在超前支架搬走后,外委隊才開(kāi)始抹角、支護。是處理時(shí)間長(cháng)的又一原因。

五、預防措施

1、要求維修中心在以后的大修設備過(guò)程中,嚴格執行設備大(項)修管理制度,嚴把質(zhì)量關(guān),杜絕不合格設備出廠(chǎng)。

2、根據該煤機左搖臂行星頭彈墊存在上反現象,右滾筒也可能存在類(lèi)似現象,要求楡家梁礦兩天內對右搖臂行星頭進(jìn)行一次徹底的檢查。

3、要求設備管理中心項目部加大對維修中心的監管力度,防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。