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回轉窯一檔托輪軸瓦翻瓦事故案例分析

回轉窯一檔托輪軸瓦翻瓦事故案例分析
事故性質(zhì):重大設備事故
事故經(jīng)過(guò):
   2006年1月3日23:47夜班接班后,中控員發(fā)現窯電流異常,通知崗位人員檢查窯主傳動(dòng)系統,崗位人員檢查沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題并通知中控員,中控員將窯速提到3.3rpm,正常生產(chǎn),后窯運轉電流趨與穩定。崗位隨后到1檔托輪處巡檢。0:11中控發(fā)現窯一臺2號瓦溫上升并通知崗位人員及鉗工檢查。崗位人員巡檢到回轉窯一檔托輪時(shí),溫度顯示器顯示2號瓦溫度達到59℃并且一直上升到62℃,此時(shí)班長(cháng)及副班長(cháng)也到達現場(chǎng),崗位人員打開(kāi)托輪軸承座觀(guān)察孔發(fā)現內部冒煙,馬上通知中控室操作員,此時(shí)運行班來(lái)人檢查后回去取油,隨后崗位人員與班長(cháng)用干油往托輪軸上抹,此時(shí)瓦溫持續升高,12:30時(shí)溫度達到100℃,中控操作員將情況匯報到調度主任,通知機械工程師到廠(chǎng)。中控減料至240t/,窯降速到1.5rpm。鉗工到現場(chǎng)后往托輪軸上加稀油,溫度逐漸回落到62℃。1:21崗位人員發(fā)現托輪油勺掉,并通知中控及調度主任,中控止料停窯,通知崗位人員現場(chǎng)打回轉窯輔傳進(jìn)行連續慢轉。調度與工程師商量處理方法,確定由鉗工對油勺進(jìn)行恢復處理,檢修時(shí)間約為3小時(shí)左右。隨后中控安排崗位點(diǎn)火升溫準備生產(chǎn)。崗位人員巡檢其他設備并到窯頭插油槍后回到回轉窯一檔時(shí)(2:30),崗位人員又檢查托輪時(shí)發(fā)現銅瓦翻,崗位人員立即停窯并通知中控員。后檢查托輪軸端發(fā)現有一個(gè)油勺螺栓缺失,其余15個(gè)螺栓全部折斷在托輪軸內,銅瓦中心圓周方向嚴重拉傷并出現凹坑,軸面掛銅。
停機時(shí)間及經(jīng)濟損失:
   影響產(chǎn)量:9000噸
   影響產(chǎn)值(或效益):18萬(wàn)元
   修復費用:1.7萬(wàn)元
   合計:19.7萬(wàn)元
事故主要原因:
   1.崗位人員巡檢不及時(shí)不徹底,是造成燒瓦的主要原因。沒(méi)有對窯托輪瓦潤滑情況進(jìn)行檢查,油勺螺絲脫落,油勺偏移后油勺刮碰,油勺螺絲全部剪折后油勺脫落,油勺不能帶油,軸瓦潤滑不良瓦溫升高發(fā)生燒瓦,后期托輪軸澆油后,局部瓦溫下降,但瓦中心潤滑不良,最終造成翻瓦。
   2.中控操作員在托輪瓦溫報警持續升高并達到極限值前沒(méi)有采取緊急停車(chē)措施。
事故教訓及今后的防范措施
   1.加強崗位對設備的巡檢,加強關(guān)鍵主機及重點(diǎn)部位檢查。
   2.冬季停窯開(kāi)窯前先確定潤滑油流動(dòng)情況并開(kāi)加熱器。
   3.加強油勺的固定連接,各油勺柄間加連接板,以加強油勺的固定。
   3.設備維修過(guò)程中及維修后要由專(zhuān)業(yè)工程師對設備進(jìn)行檢查和確認。
   4.當設備發(fā)生緊急情況時(shí)應按緊急停車(chē)程序停車(chē)避免事故的擴大。
   5.對操作員及崗位進(jìn)行針對性的培訓。?