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蛇形山煤礦“1.25”頂板事故案例分析

  二、事故發(fā)生單位概況

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="煤礦 中國煤礦安全網(wǎng)">煤礦概況

  蛇形山煤礦位于漣源市楓坪鎮觀(guān)山村境內,始建于1984年,2008年7月由婁底市煤炭科學(xué)研究設計院進(jìn)行了技術(shù)初步設計,其技改設計已經(jīng)婁底市煤炭局于2008年8月18日以?shī)涫忻荷O[2008]198號文予以批復,安全設施設計由婁底煤監分局于2008年8月18日以?shī)涿喊脖O[2009]26號文予以批復,煤礦技改工作已基本完成。

  蛇形山煤礦共有股本金1579萬(wàn)元:劉應輝307萬(wàn)元,其他由彭玉平、曾孝文、周海祥、朱華莊、梁全德、顏如根、劉志清、吳中和8人各占159萬(wàn)元。

  蛇形山煤礦由周海祥擔任法人代表,負責對外協(xié)調;曾孝文擔任礦長(cháng),負責礦井全盤(pán)工作;謝海球擔任生產(chǎn)副礦長(cháng),負責生產(chǎn)布局、勞動(dòng)力組織管理工作;曾孝賢擔任安全副礦長(cháng),負責安全管理安全培訓工作;戴拾明任技術(shù)負責人,負責技術(shù)管理工作;謝超初擔任防突副礦長(cháng),負責防突管理工作;由安全副礦長(cháng)曾孝賢、生產(chǎn)副礦長(cháng)謝海球和防突副礦長(cháng)謝超初擔任井下跟班礦長(cháng),分三班輪換下井在現場(chǎng)跟班;下設安檢組,由周鳳成任組長(cháng),配有4名安全員兼瓦斯檢查工(謝有成、劉新根、謝新光和劉新建)。事故當班跟班礦長(cháng)為謝超初,安全員兼瓦斯檢查工為周鳳成。煤礦共有職工89人。

  蛇形山煤礦的《采礦許可證》(證號C4300002009121120051583)和礦長(cháng)曾孝文的《礦長(cháng)資格證》(43090305)和《礦長(cháng)安全資格證》(08143010001286)尚在有效期內,《安全生產(chǎn)許可證》和《煤炭生產(chǎn)許可證》已過(guò)有效期,《工商營(yíng)業(yè)執照》已通過(guò)年檢。

 ?、娴V井基本情況

  1、礦井開(kāi)采技術(shù)條件

  礦井開(kāi)采龍潭組煤層,共含煤3層,2煤層為主采煤層。2煤層為黑色,粒狀~條帶狀結構,半暗~半亮型煤,硬度小,脆度大,易碎成粉末,結構簡(jiǎn)單,厚1.1~2.1m,-120m水平以下平均厚1.67m,屬穩定煤層。

  2煤直接頂板為深灰色、薄層狀砂質(zhì)泥巖、泥巖,一般厚12m,頂板較為松軟,隨采隨落,屬1級頂板;老頂為灰色細砂巖,薄~中厚層狀,不易垮落。2煤層直接底板為細砂巖,薄~中厚層狀細砂巖,石英為主,較堅硬。

  礦井2009年進(jìn)行了瓦斯等級鑒定,根據湘煤行[2010]9號文件,礦井屬煤與瓦斯突出礦井,該礦相對瓦斯涌出量為37.29m3/t,煤塵有爆炸危險性,煤層不易自燃。

  礦井正常涌水量為5.5m3/h,最大涌水量為15 m3/h,水文地質(zhì)條件屬簡(jiǎn)單類(lèi)型。

  2、礦井生產(chǎn)系統

  礦井采用斜井開(kāi)拓。主斜井井口標高 +148.20,坡度32°,落底標高為-96.4m,全長(cháng)462m,料石砌碴支護。風(fēng)井井口標高+149.07,傾角為32°,落底標高為-96.48m,斜長(cháng)463m,凈斷面為4.36m2,料石砌喧支護,在西翼一水平上區段(標高-210m)按設計布置有1122工作面。

  礦井采用中央并列式通風(fēng)方式,風(fēng)井安裝了兩臺YBK56-Ⅱ-4-№13軸流式通風(fēng)機,配套電機額定功率為55kw。

  3、礦井作業(yè)制度

  礦井采用二班作業(yè)制:一班,8時(shí)-16時(shí);二班,16時(shí)-24時(shí)。

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="煤礦安全網(wǎng)">安全監管情況

  2009年12月29日,漣源市人民政府組織有關(guān)部門(mén)對蛇形山煤礦進(jìn)行技改工程竣工驗收,驗收時(shí)發(fā)現煤礦技改工程尚存在“1122工作面機、風(fēng)巷高度只有1.4m”等17條安全隱患,責令礦井進(jìn)行整改。2010年元月15日,漣源市煤炭局吳設光和宋全明一行4人再次對蛇形山煤礦技改工程進(jìn)行驗收,驗收時(shí)發(fā)現存在“1122工作面機巷斷面不足”等共計10條隱患,責令煤礦進(jìn)行整改。

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故地點(diǎn)概況

  事故地點(diǎn)發(fā)生在1122工作面機巷。1122工作面是礦井技改工程首采工作面,于2009年9月30日布置完畢,尚未試采。1122工作面位于礦井西翼一水平上區段3石門(mén)和4石門(mén)之間,開(kāi)采2煤層,此處2煤層傾角450,煤層厚度1.3m。

  1122機巷標高-208m,全長(cháng)42m,采用梯形木棚(四門(mén)襯)支護,巷道高1.3m、寬1.1m,鋪設了一臺5.5kw的V型刮板運輸機。

  針對2009年12月29日漣源市人民政府驗收時(shí)指出的1122工作面機巷斷面高度不夠的問(wèn)題,蛇形山煤礦于2010年元月6日編制了《蛇形山煤礦1122機巷斷面擴大維修安全技術(shù)措施》準備進(jìn)行擴修,擴修后機巷高1.6m,寬1.6m,仍采用木支護。擴修安全技術(shù)措施沒(méi)有組織施工人員進(jìn)行貫徹學(xué)習。元月7日開(kāi)始進(jìn)行擴修施工,至事故發(fā)生時(shí),該巷道已擴修20m。

  (詳見(jiàn)附件4:事故現場(chǎng)示意圖)

  三、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

  2010年元月25日20時(shí),防突副礦長(cháng)謝超初主持召開(kāi)進(jìn)班會(huì )。當班進(jìn)班8人,分2個(gè)地點(diǎn)作業(yè):-300m水平井底水倉砌碹作業(yè)3人,1122工作面機巷擴刷維修作業(yè)3人(大工匡應,小工周光從,曾建兵),管理人員2人(帶班礦長(cháng)謝超初,安全員兼瓦斯檢查工周鳳成)。

  20時(shí)30分,作業(yè)人員乘坐人車(chē)開(kāi)始下井。21時(shí),匡應、周光從和曾建兵到達1122工作面機巷作業(yè)點(diǎn),大工匡應負責擴修,小工周光從負責搬運材料,小工曾建兵負責在-210南大巷推車(chē)。21時(shí)10分,帶班礦長(cháng)謝超初和安全員兼瓦斯檢查工周鳳成到達1122工作面進(jìn)行檢查,檢查時(shí)看到維修巷道前方出現3處頂梁折斷,大工匡應正在進(jìn)行擴修(擴修時(shí)一般采用直接拆除原有支架),維修完的巷道支護整齊,進(jìn)行了抬櫨加固,巷道完好。謝超初交待完安全注意事項并在此處盯守20分鐘后前往-300m水平水倉擴修工作面進(jìn)行檢查。

  23時(shí)30分,小工周光從第四次搬運坑木進(jìn)入行人上山2m處時(shí),聽(tīng)到1122機巷傳來(lái)“轟隆”聲,心想里面可能出事了,便跑到機巷擴修地點(diǎn)查看,看到機巷作業(yè)點(diǎn)被垮落的矸石堵塞,大工匡應被冒落的矸石掩埋。

  至此,事故已發(fā)生。

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故救援情況

  事故發(fā)生后,周光從立即跑到運輸大巷找到推車(chē)工曾建兵,告訴他1122機巷出事了。然后兩人又立即去外面找人來(lái)救援。周光從在-300水倉處找到了值班礦長(cháng)謝超初和值班長(cháng)(兼瓦檢員)周鳳成,向謝超初和周鳳成報告了事故情況,謝超初立即組織人員趕到1122機巷進(jìn)行救援,同時(shí)安排人員到行人下山信號室打電話(huà)向地面報告了事故情況。

  23時(shí)30分,地面接到事故報告電話(huà)后,生產(chǎn)副礦長(cháng)謝海求和安全副礦長(cháng)曾孝賢帶領(lǐng)5名防突隊員于1月26日0時(shí)10分趕到事故地點(diǎn)參與搶救。

  搶救人員采用強行出矸的辦法施救,在支好二架支架、出矸12車(chē)后發(fā)現冒落區里面有礦燈光,搶救人員輪流作業(yè)繼續清挖,支好第三架棚子并抬好一付櫨后,又繼續出矸6車(chē)后找到了匡應,匡應被一付邊櫨卡住頸部仰臥在巷道的右幫,其頭朝外,沒(méi)有了呼吸。11時(shí)30分匡應救出,救出時(shí)身體沒(méi)有外傷,人已死亡。

  四、人員傷亡及直接經(jīng)濟損失

  本次事故共造成1人死亡(詳見(jiàn)附件1),直接經(jīng)濟損失34萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件3)。

  五、事故原因及性質(zhì)

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故直接原因

  1、1122機巷沿2煤布置,頂板為泥巖、砂質(zhì)泥巖,抗壓強度低;1122機巷于2009年9月30日布置完成,由于頂板壓力大,維修不及時(shí),部分支架出現斷梁折柱,具有極大的冒頂危險性。

  2、大工匡應維修作業(yè)時(shí)違反操作規程,在沒(méi)有采取抬櫨、架設前探支護等方式加固維修地點(diǎn)支架情況下,違章撤除原有支架抬櫨,使得巷道頂部松動(dòng)離層的矸石突然冒落,將其當場(chǎng)壓埋致死。

 ?、?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故間接原因

  1、頂板管理不到位。一是巷道維修時(shí),沒(méi)有安全生產(chǎn)管理人員現場(chǎng)盯守;二是沒(méi)有按照批準的技改設計施工,技改工程首采工作面的機巷仍使用支撐力小的木支護;三是擴修作業(yè)當頭只安排一名大工維修作業(yè),沒(méi)有安排專(zhuān)人觀(guān)察頂板及支架變化情況;四是平時(shí)對職工違章作業(yè)行為處罰力度不夠。

  2、技術(shù)管理不到位。編制的機巷維修