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鶴崗礦務(wù)局煤建工程處斷繩墜罐事故

鶴崗礦務(wù)局煤建工程處斷繩墜罐事故
一、案例(1994年10月24日)
  鶴崗礦務(wù)局煤建工程處二工區是煤建處礦務(wù)工程主力區,擔負礦務(wù)局峻德煤礦二水平和中部風(fēng)井井筒礦務(wù)工程。1988年5月開(kāi)工,總工程量9821.5m,至1994年9月末已完成7524.6m。中部風(fēng)井井筒長(cháng)487m,;井筒內淋水較大,淋水量為10m3/h。該井建井期間用于提矸石、下物料及升降人員。建井期間采用2JK-3.5m絞車(chē)提升,單層罐籠,雙鉤各提一個(gè)1.5t礦車(chē),提升鋼絲繩為φ33×18×7多層股不旋轉鋼絲繩,井筒內設8根鋼絲繩罐道,罐道鋼絲繩為中φ32×6×7型鋼絲繩。
  1994年10月23日,機電檢查人員常某發(fā)現副提罐籠有偏轉,經(jīng)檢查判斷認為是副提罐籠提升鋼絲繩有扭轉力,使雞心環(huán)偏斜。10月24日大班班長(cháng)劉某班前安排趙某、徐某、孫某等3人處理該問(wèn)題。交待處理方法是把副罐落至井底,罐籠連接板垂直呈松弛狀態(tài),然后拆除雞心環(huán)與罐籠連接板的銷(xiāo)軸,移出雞心環(huán)使提升繩左右轉至自由狀態(tài),停穩后把雞心環(huán)插入連接板,再插入銷(xiāo)軸。9時(shí)25分左右檢修完畢,然后副罐進(jìn)行提人,乘坐此罐升井除以上3名檢修人員外,還有9名工人。副罐上提后,當提至距井底242m處,發(fā)生主、副罐相撞,造成副罐提升鋼絲繩斷繩,副罐墜落井底,主罐變形,乘坐副罐的12名人員全部遇難。直接經(jīng)濟損失10.65萬(wàn)元。
二、原因分析
1、直接原因
  由于罐道鋼絲繩剛性系數不能滿(mǎn)足要求,導致罐道鋼絲繩張緊力不足;維修人員處理提升繩扭動(dòng)時(shí),誤把副罐提升繩與主罐的罐道鋼絲繩纏到一起,致使副罐上提時(shí),副罐楔形連接裝置與罐道鋼絲繩相碰撞,使罐道鋼絲繩產(chǎn)生振動(dòng),提升鋼絲繩在繩卡處斷裂,造成墜罐事故。
2、主要原因
  1)沒(méi)有認真執行建井期間使用無(wú)防墜器臨時(shí)罐籠升降人員的安全措施。
  ?。?)副罐鋼絲繩自使用以來(lái),沒(méi)有按照升降人員使用的鋼絲繩每6個(gè)月必須進(jìn)行強度試驗的規定進(jìn)行強度試驗;
  ?。?)主、副罐平衡區段絞車(chē)運行速度過(guò)快。
  2)沒(méi)有按照《 煤礦安全規程》 規定對安全措施進(jìn)行調整補充。安全措施不完善,執行不嚴格。
  ?。?)沒(méi)有嚴格執行規程執行說(shuō)明第380條中關(guān)于“對使用桃型環(huán)的連接裝置,每季度應將繩子打開(kāi)進(jìn)行檢查,并將鋼絲繩串出0.5m”的規定進(jìn)行檢查,連接處鋼絲繩磨損能及時(shí)處理,至使發(fā)生事故時(shí)在該處拉斷:
  ?。?)提升罐籠破勁處理沒(méi)有制定相應的措施,也沒(méi)有進(jìn)行試車(chē)運行;
  ?。?)罐道鋼絲繩選繩時(shí)沒(méi)有嚴格執行規程執行說(shuō)明第364條中關(guān)于“采用鋼絲繩罐道時(shí)應優(yōu)先選用密封式鋼絲繩”的選型規定;
  ?。?)井上、下信號點(diǎn)至絞車(chē)房間沒(méi)有按規定配置直通電話(huà)或傳話(huà)筒,發(fā)生事故時(shí)不能及時(shí)聯(lián)系;
  ?。?)編制作業(yè)規程和規章制度不規范,執行制度不嚴格,絞車(chē)司機責任制不落實(shí)。
  3)調整鋼絲繩罐道張緊力手段簡(jiǎn)易,沒(méi)有使用緊繩儀器,使張緊力和鋼性系數難于控制。
  4)煤建處管理人員工作作風(fēng)不實(shí)。雖然執行每月逢六檢查,逢七落實(shí)的安全檢查制度,但對提升統統的隱患未能引起重視,更換鋼絲繩問(wèn)題未能及時(shí)解決。
三、防范措施
1、生產(chǎn)指揮和作業(yè)人員必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全法律法規的教育,增強執行安全法律、法規的自覺(jué)性。礦井必須按照規定組織生產(chǎn)和施工,避免違章指揮、冒險作業(yè)的現象發(fā)生。
2、加強現場(chǎng)施工組織管理。建設單位雖然作業(yè)場(chǎng)所松散,但作業(yè)管理制度化、正規化。實(shí)現有組織、有秩序的工作制度,防止各行其是、各自為戰,憑想當然辦事的現象發(fā)生。