某空分裝置冷箱炸裂噴砂事故分析
1、 問(wèn)題描述
2011年2月24日,某系統操作人員1:00發(fā)現冷箱壓力出現明顯上升,正常指標為0.00Kpa或0.01KPA,發(fā)現時(shí)為0.04KPA,當時(shí)總控人員立即通知現場(chǎng)人員到現場(chǎng)檢查充氣閥是否開(kāi)得過(guò)大,現場(chǎng)是否有誤噴砂情況,沒(méi)有發(fā)現異常, 認為是儀表只是有問(wèn)題,通知儀表人員查看了冷箱壓力變送器。冷箱基礎溫度未發(fā)生任何變化。
2:00現場(chǎng)操作人員發(fā)現冷箱北側約20米高度污氮管道連接處有珠光砂噴出。立即通知化驗室人員對冷箱下部外冒氣體用測氧儀監測,東側、南側不報警,西側報警,手動(dòng)分析結果冷箱西氧含量36﹪,冷箱南側31﹪.檢查過(guò) 程中2:30聽(tīng)見(jiàn)鋼板破裂的聲音,返回檢查發(fā)現在冷箱南側約18米高度,距離上塔安全閥40cm距離處出現裂縫,并有液體流出??辗至⒓赐V估湎溥M(jìn)氣,上下塔排液,打開(kāi)一個(gè)冷箱珠光砂卸料口和中部珠光砂口以及頂部的排氣口,冷箱上下部壓力回復正常數值。從先現象判斷冷箱漏 液,無(wú)法直接判斷原因,必須扒砂處理。
2、 原因分析
﹙1﹚ 根據化驗室分析結果,冷箱西氧含量為36﹪、冷箱南氧含量為31﹪,從而判斷漏液不是液氧,成份與液空含量近似,可能是液空管道泄漏。
﹙2﹚ 管道支撐不合適,原來(lái)檢查冷箱內管道時(shí),此管道的支撐抱箍斷,廠(chǎng)家施工人員對管道支撐進(jìn)行處理后,原來(lái)的廢舊支撐應該去掉,但是沒(méi)有去除,管道和舊支撐磨損造成管道漏液。漏液之后,由于富氧液空在冷箱內部氣化,造成冷箱的密封氣壓力高,高到一定程度時(shí),由于冷箱無(wú)法承受住壓力高,造成冷箱破裂。
3、 處理措施及建議
﹙1﹚、扒砂后去掉廢舊支撐,更換此段管道。對冷箱破裂處進(jìn)行焊接。
﹙2﹚、冷箱內每次扒砂都應該檢查支撐是否變形,是否合適,管道是否變形,焊縫是否開(kāi)焊,并且安排專(zhuān)人負責檢查
﹙3﹚、如果防止這種現象的發(fā)生:總控人員應該注意冷箱的密封氣壓力是不是有較大的變化,如果有變化看情況處理。