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德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  1. 廠(chǎng)家:某德士古水煤漿氣化技術(shù)使用化肥廠(chǎng)

  2. 時(shí)間:1993年

  3. 事故性質(zhì):重大工藝事故

  4. 事故經(jīng)過(guò):

  11月14日,氣化爐投料成功,凈化接氣開(kāi)車(chē),煤氣入爐后,操作人員發(fā)現煤汽水分離器報警,立即通知東巡檢排放,繼而發(fā)現一變爐溫度下降較快,立即作出入工段放空的處理。調度通知氣化切氣,合成氣火炬放空,洗滌塔液位指示稍高但沒(méi)有高限報警。凈化重新對變換系統升溫后,接氣生產(chǎn)。15日14:00再次發(fā)現煤汽水分離器報警,一變爐溫度下降,立即進(jìn)行緊急停車(chē),氣化切斷了文丘里灰水及洗滌塔塔盤(pán)給水,洗滌塔液位仍無(wú)下降趨勢,判定洗滌塔液位計誤指示,后計算機重新組態(tài)洗滌塔壓差,靠壓差值判斷塔的液位維持系統運行。第二次帶水一變爐溫度降至57℃。

  5. 事故損失:

  造成凈化預變和一變催化劑被淹,活性下降,系統阻力增加,被迫停車(chē)三天。

  6. 事故原因:

 ?、?洗滌塔玻璃板液位計被黑水污染,無(wú)法現場(chǎng)判斷液位高低;

 ?、?氣化爐激冷環(huán)垢堵嚴重,激冷水無(wú)法加量,造成灰水補充聯(lián)鎖閥打開(kāi),洗滌塔循環(huán)泵打量很小;

 ?、?洗滌塔入高壓閃蒸罐黑水管線(xiàn)堵,二次疏通后再次被堵,流量計取壓管堵后得不到正確判斷,造成洗滌塔無(wú)法排水;

 ?、?凈化操作人員無(wú)處理該類(lèi)事故的經(jīng)驗,未能及時(shí)切氣停車(chē),造成大量積水帶入預變爐、一變爐,致使爐溫較低。

  7. 事故教訓和防范措施

 ?、?杜絕氣化車(chē)間洗滌塔液位高限操作,玻璃板液位計加沖洗水,發(fā)現液位指示不準或不靈敏及時(shí)聯(lián)系儀表進(jìn)行調校處理;

 ?、?對生產(chǎn)系統的缺陷進(jìn)行技術(shù)改造,對膜片液位計換型、黑水流量計由孔板式改為文丘里流量計進(jìn)行論證;

 ?、?加強管理,提高操作人員責任心和業(yè)務(wù)水平及判斷處理事故能力;

 ?、?對氣化車(chē)間“黑水管堵24小時(shí)停車(chē)的規定”重新修正;加強凈化入工段分離器的排放,發(fā)現高限報警立即切氣,入工段放空,待查明原因方可接氣生產(chǎn)。

 ?、?現場(chǎng)和中控定期校對液位計等儀表,最少每班一次。