某化工企業(yè)德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐B爐水洗塔帶水事故案例分析
某化工企業(yè)德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐B爐水洗塔帶水事故案例分析
1. 事故經(jīng)過(guò):
2005年8月30日夜班接班后,因系統壓力緩慢升高,德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐氧煤比偏低,氣化崗位不斷地開(kāi)大氧氣調節閥引(加)氧。1:00變換V0901液位LICA0902突然上漲(由0快速上漲,最高至75.3%),迅速通知氣化崗位,氣化崗位操作工經(jīng)檢查氣化爐、水洗塔壓力、溫度、液位等各運行參數無(wú)異常,氣化崗位適當降低水洗塔液位(由58%降至52%)。此時(shí)變換R0901進(jìn)口溫度波動(dòng)大,造成R0901床層熱點(diǎn)溫度TIA0909大幅波動(dòng),最高升至458℃,最低降至386℃。后經(jīng)檢查趨勢發(fā)現,在此段時(shí)間B爐水洗塔出口工藝氣流量FI0715B波動(dòng)較大,由0:56分時(shí)112948m3/h至1:10分增大至121282m3/h,同時(shí)B爐水洗塔出口工藝氣壓差(PI0707B-PICA0711B)由85kpa左右升高到105kpa左右。1:26分V0901液位排盡,R0901溫度逐步恢復穩定。
?、?這是一起因氣化B爐水洗塔帶水造成變換爐溫度波動(dòng)的工藝事故。
?、?水洗塔出口工藝氣帶水,對于變換崗位的影響:
?、?將造成觸媒粉化,床層阻力增加;
?、?將使變換觸媒活性降低,變換率降低,變換氣CO含量升高,威脅正常生產(chǎn)。嚴重時(shí)觸媒將會(huì )失去活性,導致系統停車(chē)。
3. 原因分析:
經(jīng)過(guò)車(chē)間相關(guān)人員分析討論認為,這次帶水事故的發(fā)生有可能是以下方面因素影響造成。
?、?氧煤比波動(dòng),氣化爐溫度升高,熱負荷增加,造成氣量(濕氣量增加)波動(dòng),水洗塔出口流量波動(dòng),產(chǎn)生帶水。這可能是這次事故的主要原因。
?、?水洗塔液位可能偏高,產(chǎn)氣量波動(dòng)時(shí),出口工藝氣帶水。
?、?系統壓力突然下降,造成水洗塔氣體流速突然增大,造成帶水
?、?水洗塔塔盤(pán)加水量過(guò)大,造成液泛,工藝氣帶水。
?、?氣化爐、水洗塔壓力突然增大,沖壞塔盤(pán),造成帶液。
4. 防范措施或處理方案:
?、?加減負荷、調節氧煤比必須緩慢,減少壓力、溫度、流量波動(dòng)
?、?水洗塔液位控制不能太高。
?、?前后系統加強聯(lián)系,減少因系統波動(dòng)造成的影響。
?、?塔盤(pán)加水應穩定,同時(shí)根據負荷及時(shí)調整,滿(mǎn)負荷時(shí)流量不超過(guò)32m3/h。
?、?在DCS增加水洗塔出口工藝氣壓差,并設高報值,便于及時(shí)發(fā)現壓力變化情況