淮北礦業(yè)集團公司桃園煤礦“11.10”突水、潰砂事故案例分析
淮北礦業(yè)集團公司桃園煤礦“11.10”突水、潰砂事故案例分析
事件梗概:
2002年11月10日0時(shí)56分,淮北礦業(yè)集團公司桃園煤礦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)桃園煤礦)二采區1022上工作面(準備面),切眼上口發(fā)生突水、潰砂事故,死亡4人,受傷1人,至2002年12月10日,最后一名遇難者的遺體找到,事故現場(chǎng)搶險結束。直接經(jīng)濟損失130多萬(wàn)元。
二、事故原因
這是一起由于對第四含水層危害性認識不足、科研工作態(tài)度不嚴謹、指導思想錯誤、技術(shù)管理工作不到位、安全生產(chǎn)責任制不落實(shí)、執行《規程》不嚴格,而造成的一起重大責任事故。
?。ㄒ唬?、直接原因
1022上工作面切眼上口重復垮棚冒頂導通第四含水層,致使四含水、泥、砂、礫石潰入井下,是這起事故發(fā)生的直接原因。
經(jīng)分析造成該處垮棚冒頂導通第四含水層的因素有三個(gè)方面,第一是1022上工作面風(fēng)巷布置在軟弱、松散、破碎的基巖風(fēng)化帶內,巷道垮棚冒頂后,高冒區形成冒落漏斗,難以形成冒落拱,致使冒落帶不斷向上發(fā)育直至第四含水層;第二是1022上工作面所采的10煤層平均厚度為3.6米,事故點(diǎn)的煤厚達到4.0米,傾角為25度,風(fēng)巷的基本支架工字鋼梯形棚架設在煤底上,在水的浸泡下底板松軟,支架下沉,導致事故點(diǎn)的頂板離層垮落抽冒;第三是由于基巖風(fēng)化帶的巖層自身強度低,上覆松散層較厚,造成巷道的壓力較大,支護困難。
?。ㄈ╅g接原因
1、礦及課題組有關(guān)成員對該區域四含水的不均勻性和四含底界面的不平整性認識不足,對四含的結構與水力破壞之間的關(guān)系研究不夠充分。在設計施工過(guò)程中,盲目推廣相鄰礦井提高上限試采做法,在對本礦四含水文地質(zhì)條件、覆巖的工程巖組特征、煤層的賦存狀況等方面存在的差異,研究分析不夠的情況下,確定1022上工作面風(fēng)巷標高為-255~-260米,比原批準的礦井設計回采上限標高提高了近85米,并布置在風(fēng)氧化帶內。在尚無(wú)研究結論的情況下,盲目確定標高。事故發(fā)生后經(jīng)測算1022上工作面的防砂煤(巖)柱留設偏小。事故點(diǎn)的上覆巖層防水(砂)煤(巖)柱僅為11.8米,滿(mǎn)足不了防水、防砂要求。根據《三下規程》附錄六“近水體采煤的安全煤巖柱計算方法”,事故調查組進(jìn)行驗算,按防水、防砂要求留設防水煤柱H防≥43.7米,防砂煤柱H防≥15.8米。事故后淮北礦業(yè)集團公司地質(zhì)人員對該工作面回采上限的驗算結果為:防水煤柱H防≥41.4米,防砂煤柱H防≥17.32米(根據《水文地質(zhì)規程》規定H防砂不能小于20米)。
2、桃園煤礦貫徹“安全第一,預防為主”安全生產(chǎn)方針及安全法律、法規不力;未能正確處理安全、生產(chǎn)、科研三者的關(guān)系,嚴重違反煤礦安全規程的規定,未嚴格執行《煤礦安全規程》有關(guān)規定進(jìn)行報批,而采用了“邊總結、邊設計、邊準備、邊研究、邊開(kāi)采”的錯誤指導思想。在變動(dòng)已留設的防水煤柱時(shí),未經(jīng)省級煤炭