2008年某礦“4.23”皮帶拉傷人事故案例分析
2008年某礦“4.23”皮帶拉傷人事故案例分析
2008年4月23日早班,礦發(fā)生一起因通風(fēng)區風(fēng)簡(jiǎn)工站在S10 7 皮帶集中巷皮帶機上吊掛風(fēng)簡(jiǎn),被突然啟動(dòng)的皮帶機拉倒致傷的事故。一、事故經(jīng)過(guò):4月23日早班,通風(fēng)區風(fēng)簡(jiǎn)隊隊長(cháng)蔣德倫安排長(cháng)陳保軍帶領(lǐng)蘇昌義、黃道會(huì )到S107皮帶集中巷整理風(fēng)簡(jiǎn)。12:30左右整理到機尾處時(shí),有一處風(fēng)簡(jiǎn)接頭需要重新和茬,因現場(chǎng)條件受限,要站在皮帶上才能操作。于是黃道會(huì )到距機尾約5米的放煤眼處與放眼工蔡小寶聯(lián)系停車(chē),蔡同意后打點(diǎn)停車(chē),而后黃道會(huì )站在皮帶上對接此時(shí),機頭皮帶機司機禹磊停車(chē)后,便與放眼工蔡小寶電話(huà)聯(lián)系,間眼放空沒(méi)有,蔡回答眼已放空,但蔡并未告知皮帶上有人整理風(fēng)簡(jiǎn)。禹磊看皮帶上還有煤,在未與放眼工打點(diǎn)聯(lián)系的情況下擅自開(kāi)車(chē),致使整理風(fēng)簡(jiǎn)的黃道會(huì )摔倒在皮帶上,隨即被皮帶拖行4.4米,卡在了放煤眼下口擋煤板與皮帶接茬處,班長(cháng)陳保軍發(fā)現后立即呼喊,放眼工蔡小寶立即打點(diǎn)停車(chē),車(chē)停后陳保軍跑到附近作業(yè)的開(kāi)拓2隊施工處喊人,將黃道會(huì )從皮帶上拉出,黃腹、面部被傷。
二、事故原因:1、風(fēng)筒工沒(méi)有直接與皮帶機司機聯(lián)系,并采取停電、閉鎖或設專(zhuān)人監護等措施,而是簡(jiǎn)單的通過(guò)打招呼與放眼工聯(lián)系。安全預防不中。 2、放眼工沒(méi)有執行自己的崗位職責,不應該同意風(fēng)筒工站在皮帶上作業(yè),但同意也沒(méi)有按規定及時(shí)與皮帶機司機聯(lián)系說(shuō)明情況,采取相應的安全措施。3、雖然皮帶機司機不知情,但司機在開(kāi)車(chē)前沒(méi)有履行開(kāi)、啟程規定,沒(méi)有打點(diǎn)聯(lián)系就擅自開(kāi)車(chē),違章作業(yè)。4、基層單位安排工作不細致,重點(diǎn)地段作業(yè)安全注意事項交代不清楚,安全培訓不到位,職工安全防范及按規定操作意識不強。
礦井必須建立測風(fēng)制度,規程中有何規定?答:每10天進(jìn)行1次全面測風(fēng),對采掘工作面和其他用風(fēng)地點(diǎn)應根據實(shí)際需要隨時(shí)測風(fēng),每次測風(fēng)結果應記錄并寫(xiě)在測風(fēng)地點(diǎn)的記錄牌上。應根據測風(fēng)結果采取措施進(jìn)行風(fēng)量調節。
井下發(fā)生水災時(shí)自身救護要注意哪些方面? 答:要注意(1)在突水迅猛、水流急速時(shí),立即避開(kāi)水口或泄水流,躲避到硐室、拐彎巷道或其它安全地點(diǎn)。情況緊急,可抓牢棚梁、棚腿或其它固定物體,防止被涌水沖倒或沖走。 (2)有害氣體涌出,立即佩帶自救器,不得隨意摘掉自救器。(3)嚴禁在未佩帶防護器具的情況下冒險進(jìn)入災區。
安全生產(chǎn)通常所說(shuō)的“四新”指的是什么? 答:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料、使用新設備。
安全監控設備必須定期進(jìn)行調試、校正每月至少幾次? 答:1次。
煤礦井下常見(jiàn)的電氣失爆現象有哪些?
答:電氣設備的隔爆外殼失去了耐爆性或隔爆性就叫失爆。l、外殼嚴重變形或出現裂紋,焊縫開(kāi)焊以及連接螺釘不齊全,螺口損壞以及螺紋擰入深度少于規定等,使其機械強度達不到規定要求而失爆。2、隔爆面嚴重銹蝕,間隙超過(guò)規定值或有較大的機械傷痕,凹坑、連接螺釘沒(méi)有壓緊等,達不到不傳爆要求而失爆。3、電纜進(jìn)線(xiàn)、出線(xiàn)口處沒(méi)有使用合格的密封膠圈,電纜接線(xiàn)的孔沒(méi)有使用合格的封堵?lián)醢?,或沒(méi)有封堵?lián)醢宥斐墒П?、在外殼內部隨意增加元件、部件,使某些電氣距離小于規定值,或絕緣損壞、消弧裝置實(shí)效,造成相間弧光短路,使外殼被短路弧燒穿而失爆。5、外殼內部?jì)蓚€(gè)隔爆空腔由于接線(xiàn)柱、接線(xiàn)套管燒毀而連通,內部爆炸時(shí)產(chǎn)生過(guò)高壓力而使外殼失爆。
失爆是由于按照、檢修、維修質(zhì)量不符合要求和使用維護不當等原因造成的,因此,必須嚴格保證隔爆質(zhì)量標準要求,使用中愛(ài)護防爆電氣設備,才能防止失爆。
當采煤機前后20米內的風(fēng)流中瓦斯濃度達多少時(shí),應停止采煤機工作? 答:1.5%。 .