大隆礦“1982.4.10”頂板事故案例分析
大隆礦“1982.4.10”頂板事故案例分析
1982年4月10日四點(diǎn)班,維修隊在E1 E5段協(xié)助運送綜采架子時(shí),在工作面四角點(diǎn)往外第10架棚子處頂板冒落(長(cháng)4.5米,寬4.2米—4.5米,高4.5—5米)將正在此挖腿窩的維修隊副隊長(cháng)張××埋住達2小時(shí)50分鐘,使其窒息死亡。
4月9日四點(diǎn)班(此時(shí)綜采架子已安裝45組),往工作面運架子時(shí),因棚梁矮過(guò)不去,維修隊班長(cháng)毛××與綜采隊張副隊長(cháng)擅自決定,將刮支架的棚子兩側打上頂子,將梁鋸掉。4月10日零點(diǎn)班,有人反映回風(fēng)道有壓力,劉××小組在距工作面四角點(diǎn)6米處給兩根剎桿,一頭搭在第12、13架棚梁上,另一頭用單體支柱作腿托住剎桿的另一端。4月10日白班(事故前一個(gè)小班)何××小組在11時(shí)左右,隊長(cháng)呂××在現場(chǎng),此時(shí)正往里進(jìn)的第1組支架在四角點(diǎn)往外架棚處卡住了,隨即用工字鋼梁架住棚梁,兩頭用單體支柱將第二架棚梁支起,架子才能過(guò)去。13時(shí)左右,第二組支架運到四角點(diǎn)往外第三架棚處過(guò)不去卡住了,這時(shí)維修隊工人用單體把棚支了起來(lái),當支架進(jìn)到第二架棚時(shí),因梁上有節子過(guò)不去,并且拉架子平車(chē)掉道,又把棚腿撞了一下,最后用反滑子將架子車(chē)退了出來(lái)。隊長(cháng)呂××用斧子將節子砍掉,用單體把棚梁又支了一下,第二組架子才過(guò)去(前后三次活動(dòng)此處頂板)。4月10日四點(diǎn)班,維修隊副隊長(cháng)張××帶領(lǐng)毛××小組到現場(chǎng)后,發(fā)現工作面后四角點(diǎn)外邊頂板壓力大,決定不進(jìn)架子,拉底備棚,但綜采隊張副隊長(cháng)講本班要進(jìn)4組架子,張××與綜采隊張副隊長(cháng)決定維修備1架棚,綜采隊進(jìn)架子,兩不誤。17時(shí)左右第一組架子已拉到距四角點(diǎn)往外第10架棚處,因頂板壓力大,架子車(chē)無(wú)法通過(guò)。綜采人員把架子從平車(chē)卸下來(lái),用移架梁把架子拉了進(jìn)去。架子過(guò)去后,張××、毛××與小組其他人員研究備棚子(此時(shí)張××站在四角點(diǎn)往外4.4米左側即第9架棚腿前)。這時(shí)張××說(shuō):“備完棚子支架一架也進(jìn)不去了”,張××叫毛××去工作面找綜采隊張副隊長(cháng)說(shuō)明一下,毛××去工作面,其余人員去備料,在毛××等三人離開(kāi)5—6米時(shí),頂板突然冒落將張××埋住,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
事故原因:
1、領(lǐng)導干部安全意識薄弱。只顧生產(chǎn),不顧安全,是造成此次事故的主要原因。
2、此地點(diǎn)頂板壓力增大,且又經(jīng)三次活動(dòng)頂板,造成頂板離層,不但不停止架子進(jìn)架子處理頂板,還繼續強行往里進(jìn)架子。對隱患不及時(shí)處理,一托再托,也是導致此次事故的原因之一。
3、施工現場(chǎng)管理混亂,對危險區域無(wú)專(zhuān)職干部負責。事故前明確指示叫區干部跟班指揮生產(chǎn),但維修區沒(méi)認真執行,仍采用隊干部跟班。
4、自主保安能力差,此處頂板壓力明顯增大,還在此處逗留。
防范措施:
1、加強安全思想教育,提高自主保安能力。
2、嚴格執行“三不生產(chǎn)”原則。不準帶隱患作業(yè)。
3、危險地段必須有專(zhuān)人負責指揮生產(chǎn),同工人同下同上。
4、維修巷道必須由外向里逐架進(jìn)行,并加固相鄰的支架。