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曉明礦“1988.3.26”頂板事故案例分析

曉明礦“1988.3.26”頂板事故案例分析
   1988年3月26日白班,維修一隊方×小組六人在南四采區東二段四層回順和東三段四層邊聯(lián)交岔點(diǎn)處拆換兩架縮口抬棚梁。15時(shí)左右已基本完活,在收工前,班長(cháng)方×安排進(jìn)行收尾工作:有人在清理木料,有人在清點(diǎn)工具,有人在掃貨清道,有人在檢查工程質(zhì)量,加固棚子。當時(shí)局部通風(fēng)機和刮板輸送機都在正常運轉。由于作業(yè)地點(diǎn)噪聲太大,作業(yè)人員未聽(tīng)到異常響聲,也未觀(guān)察出頂板有異常變化,突然整個(gè)抬棚倒了,六根插梁全部平落下來(lái),頂板冒落長(cháng)3.8米,寬2.8米,高2.0米。造成兩人死亡,一人重傷。
   事故原因:
   該事故地點(diǎn)為10.3米2的大斷面交岔點(diǎn),一側設40型刮板輸送機供里面邊掘進(jìn)出貨,巷道中間鋪設鐵道供掘進(jìn)運送物料,風(fēng)筒及電纜吊掛在有輸送機一側巷道的幫上,工作現場(chǎng)噪聲較大。
   在清理事故現場(chǎng)后發(fā)現該處刮板輸送機被頂彎達5米長(cháng),偏離刮板輸送機的正常溜道0.7米,而兩側煤幫并無(wú)礦壓顯現,據此斷定為一側抬棚腿被刮板輸送機拉出的類(lèi)似木拌的物體支倒后,使整個(gè)抬棚插梁全部落下,造成冒頂。
   防范措施
  ?。ㄒ唬?a class="insidelink" target="_blank" title="事故管理 煤礦事故">事故教訓
   1、管理干部和生產(chǎn)作業(yè)人員的安全第一思想還不夠扎實(shí),沒(méi)有把各級安全生產(chǎn)責任制和各工種操作規程落實(shí)到生產(chǎn)的全過(guò)程中去。特別是在比較繁雜的條件下作業(yè)。對意外因素的干擾,缺乏相應的防范措施。
   2、工人缺乏安全技術(shù)知識,缺乏安全生產(chǎn)經(jīng)驗,自主保安能力不強。
   3、同一采區同一煤層應盡量避免臨近開(kāi)采的布置,以減少煤巷大斷面交叉的設計,給支護選型及巷道維修帶來(lái)不便。
   4、對于鐵木結構支護形式的應用范圍也值得研究和探討。
   5、該處的支護已竣工半月有余,但一受到外力的作用整個(gè)棚子就倒了,工程的質(zhì)量存在一定的問(wèn)題。
   6、在即有刮板輸送機,又有軌道,還有局部通風(fēng)機聲響的繁雜條件下施工,在監視措施或以安全為主先后順序上應有正確的選擇。
   7、單位干部、班組長(cháng)對意外的靜態(tài)變化、動(dòng)態(tài)變化心中無(wú)數,認識不足,缺乏防范措施,更沒(méi)有到現場(chǎng)親自把關(guān)。
  ?。ǘ┓婪洞胧?br>    1、強化職工安全思想教育和