1301工作面倒架事故案例分析及經(jīng)驗總結
2006年12月份1301工作面同時(shí)揭露3條斷層,落差都在4.0米左右,其中最大落差達到8米左右,斷層面處頂板破碎呈粉砂狀,而且超前片幫嚴重,支架傾斜嚴重,最終出現咬架、倒架現象。
1、在通過(guò)落差在3米以下的小斷層(由于1301工作面平均煤厚在7.5米,3米以下斷層不會(huì )對回采造成大的影響)時(shí),主要采取的措施是:①根據斷層延伸方向和割矸量以一定的角度提刀;②頂板破碎地帶拉移超前架;③加快推進(jìn)度,防止頂板來(lái)壓,使條件進(jìn)一步惡化。
2、在通過(guò)落差較大斷層時(shí),主要是采取金屬網(wǎng)和工字鋼或大板護頂,具體做法為:將工字鋼和網(wǎng)子捆綁在一起,首先使工字鋼的一端搭在支架前梁上,然后收回相鄰支架的護幫板用單體支柱將工字鋼連同網(wǎng)子打進(jìn)支架的護幫板里,升起護幫板將工字鋼撐起護住煤壁。網(wǎng)子采用魚(yú)鱗式搭接(下一片網(wǎng)子與上一片網(wǎng)子壓茬0.6m),網(wǎng)扣間距為0.3m。工字鋼平行煤壁每刀一上,沿工作面傾向,工字鋼抄手0.3m。
另外需要注意的是,移架時(shí)必須降下前梁,以防刮網(wǎng)。一旦網(wǎng)子被刮壞,容易造成漏頂,對頂板維護不利。
3、如果頂板及其破碎,且超前片幫嚴重,拉完超前架后支架前插板仍不能觸到煤壁,此時(shí)僅僅依靠在支架上方上工字鋼、鋪網(wǎng)造假頂的方式已不能有效控制頂煤的冒落。因為在煤機割后還未移架前,頂板往往已經(jīng)見(jiàn)矸,造成支架根本無(wú)法接頂,支架長(cháng)時(shí)間不接頂,在平均20多度的工作面上最終的結果就是倒架。通過(guò)分析可以得出,要想從跟本上杜絕倒架,關(guān)鍵是支架要接頂,即控制住支架上方已經(jīng)破碎的頂板,使其不隨采隨落。于是我們嘗試使用新型化學(xué)材料-馬麗散對破碎頂板超前進(jìn)行加固,增加頂板的整體性,再輔助人工假頂,減少頂煤矸的下落,在移架過(guò)程中用千斤頂進(jìn)行拉移,動(dòng)態(tài)調整支架的傾角,逐步減小支架的傾角,最終調正。
4、在此過(guò)程中需要注意的是:①一定要保持足夠的過(guò)機高度,如果采高過(guò)低,嚴重影響推進(jìn)速度,勢必造成頂板的進(jìn)一步惡化;②注意千斤頂拉架的位置,如果用一個(gè)千斤頂合適的位置為靠機尾側后立柱,這樣支架在拉移過(guò)程中不至于尾梁下擺,避免支架咬尾梁,如果用兩個(gè)千斤頂則合適位置為靠機尾側的前后立柱;③避免在原地調整支架,要在動(dòng)態(tài)過(guò)程中調整。④在采取提刀方式減少割矸厚度時(shí)要注意:由俯采轉變?yōu)檠霾尚枰粋€(gè)過(guò)程,即俯采—平推—仰采,如果從俯采直接大幅度提刀,形成仰采趨勢,會(huì )導致推前溜連桿無(wú)法正常伸出,前部輸送機無(wú)法推移到位,煤機截深不夠,煤機無(wú)法正常挑頂,形成惡性循環(huán),影響工作面的正常推進(jìn)。由此可以看出在遭遇地質(zhì)構造需要進(jìn)行提、臥刀時(shí),要首先考慮設備的配套適應性,一般俯、仰角度在0~15°范圍內設備都可適應。
5、通過(guò)這次過(guò)斷層,主要有以下幾點(diǎn)教訓:
①對地質(zhì)條件的變化沒(méi)有高度重視,犯了經(jīng)驗主義的錯誤。
自工作面回采以來(lái),已揭露斷層10多條,除4月份揭露的斷層對生產(chǎn)影響較大外,其余斷層均未對正?;夭蓭?lái)影響。在推進(jìn)過(guò)程中總結出的經(jīng)驗是:斷層面處頂板破碎,但只要及時(shí)拉移超前支架,及時(shí)掛網(wǎng)上工字鋼維護好頂板,在推進(jìn)過(guò)程中提刀挑頂使支架前溜形成一定的仰角,就會(huì )很快將斷層甩掉。因此在11月份出現歪架之前揭露斷層時(shí),沒(méi)有引起足夠的重視,犯了經(jīng)驗主義的錯誤,結果造成工作的被動(dòng)。所以,技術(shù)上,要注意總結經(jīng)驗,遇到實(shí)際問(wèn)題時(shí)又不能一味的靠經(jīng)驗,要注意經(jīng)驗和實(shí)際的相互結合。在剛開(kāi)始揭露斷層或其他地質(zhì)構造時(shí),如果搞不清前方的地質(zhì)情況,不要盲目的推進(jìn),要根據斷層發(fā)育情況制定切合實(shí)際的推進(jìn)措施。
②措施現場(chǎng)落實(shí)不到位,工區管理上有漏洞。在開(kāi)始出現頂板