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大明某礦“2004.8.12”刮板輸送機事故案例分析

大明某礦“2004.8.12”刮板輸送機事故案例分析
   2004年8月12日白班,E1N2采煤工作面于12點(diǎn)10分從距機頭23塊板開(kāi)始調角,向機頭放炮作業(yè),放到距機頭4塊板時(shí)發(fā)現工作面刮板輸送機卡勁,開(kāi)始處理。12點(diǎn)45分,發(fā)現輸送機底鏈大部分出槽,繼續進(jìn)行處理,在處理過(guò)程中,約15點(diǎn)30分副班長(cháng)劉×由機頭來(lái)到機尾,讓其他人躲開(kāi)后,自己站在機尾一排柱第二、第三棵支柱之間觀(guān)察機尾情況,同時(shí)向機頭打點(diǎn)通知司機開(kāi)氣。15點(diǎn)40分,劉×發(fā)現機尾飄鏈且鏈環(huán)刮機尾上沿,急忙伸手拽輸送機上方打點(diǎn)線(xiàn)停氣,就在拽點(diǎn)的同時(shí),機尾翹起,因上鏈彈出打到劉的頭部,劉頭部后仰,腳底下滑,身體中下部滑入翹起的機尾下方,隨即輸送機上鏈斷,機尾下落,將劉砸在下面?,F場(chǎng)人員立即將機尾吊起,救出劉×,抬到地面并護送到鐵煤集團公司總醫院搶救,經(jīng)醫院全力搶救無(wú)效,于8月12日23時(shí)50分在醫院死亡。
   事故原因:
   1、死者劉×身為當班副班長(cháng),自主保安意識不強,違章作業(yè),處理輸送機卡勁方法不當,強行打點(diǎn)開(kāi)輸送機,致使機尾翹起,且躲閃不及時(shí),滑入機尾下方,是造成這起死亡事故的直接原因。
   2、采煤隊現場(chǎng)管理不到位,對工作面調角重點(diǎn)工作沒(méi)安排隊干部跟班。調角期間沒(méi)有嚴格執行調角措施中的“保證工作面平、直”的規定,采場(chǎng)工程質(zhì)量差,造成工作面不直且出現兩個(gè)過(guò)渡段,工作面輸送機頭短,底鏈帶貨,輸送機運行阻力大,出現卡勁斷鏈。
   3、輸送機尾缺少錨固支柱,采取硬連接代替錨固支柱的錯誤方法,不符合《煤礦安全規程》中的“必須打牢刮板輸送機頭、機尾錨固支柱”的規定。
   防范措施
   1、加強職工安全思想教育,提高職工的安全思想意識,減少違章現象的發(fā)生。
   2、嚴格落實(shí)《煤礦安全規程》中對刮板輸送機頭、機尾必須打牢錨固支柱規定,杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生。
   3、加強采煤工作面的工程質(zhì)量管理,特別是工作面處于收尾階段時(shí),更要保證工作面質(zhì)量,防止意外事故發(fā)生。