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某化肥廠(chǎng)德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內爆事故

  某化肥廠(chǎng)德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內爆事故

  一、 事故經(jīng)過(guò)

  9 月 7 日 9 時(shí) 5 分,C#氣化爐因兩臺煤漿給料泵同時(shí)跳車(chē)而停車(chē),10 時(shí)在對該系統進(jìn)行泄壓的同時(shí),工藝人員手動(dòng)打開(kāi)煤漿管線(xiàn)上的高壓氮氣吹掃閥對燒嘴進(jìn)行吹掃時(shí),氣化爐內發(fā)生爆炸聲。9 月 8 日 6 時(shí) 40 分氣化爐重新投料開(kāi)車(chē)后,出現氣化爐錐底排渣口堵塞,經(jīng)處理后無(wú)法疏通,9 月8 日14 時(shí)55 分,C#氣化爐手動(dòng)停車(chē)。停車(chē)后拆檢氣化爐、水洗塔、旋風(fēng)分離器,發(fā)現氣化爐渣口磚 R、S、T 磚脫落,旋風(fēng)分離器內錐底嚴重變形,水洗塔下部三層塔盤(pán)出現變形、塌陷。

  二、事故原因分析

  (一)高壓煤漿泵同時(shí)跳車(chē)后,煤漿供給中斷,但煤漿流量計反應滯后,從煤漿給料泵跳車(chē)到煤漿流量降到聯(lián)鎖跳車(chē)值,時(shí)間為10s,而此時(shí)氣化爐仍在運行,氧氣仍在入爐,造成爐內過(guò)氧。在系統泄壓時(shí),這些氧氣隨氣流進(jìn)入下降管及激冷室,與激冷室內的合成氣混合,形成爆炸性氣體。此時(shí)操作人員對煤漿管線(xiàn)進(jìn)行吹掃,將氣化

  爐內壁的熔渣吹掉落入下降管,引發(fā)爆炸發(fā)生。

  (二)氣化爐安全系統設計存在缺陷,未將煤漿給料泵停車(chē)信號引入安全系統,致使煤漿給料泵跳車(chē)后,氣化爐系統仍在運行。

  (三)煤漿給料泵儀控系統存在缺陷,易受外界信號干擾而自動(dòng)停車(chē)。

  三、防范措施

  (一)對參與安全系統聯(lián)鎖的工藝指標要定時(shí)進(jìn)行校驗,確保其準確靈敏;對變化后可能引發(fā)事故的因素要讓認真排查,必要時(shí)引入安全聯(lián)鎖系統。

  (二)將煤漿給料泵運行信號引入安全系統,當煤漿給料泵停車(chē)時(shí),氣化爐聯(lián)鎖跳車(chē)。

  (三)重新調整煤漿流量計的阻尼值。對 C#氣化爐煤漿給料泵的控制信號重新連接,并做抗干擾處理