隰東煤業(yè)2014.1.17瓦斯異常涌出事故案例分析
2014年1月17日,隰東煤業(yè)井下PC203回風(fēng)巷綜掘工作面打超前探鉆孔,揭露老空,瓦斯異常涌出,未造成人員傷亡。
事故經(jīng)過(guò):2014年1月17日0點(diǎn)班,PC203回風(fēng)巷綜掘工作面掘進(jìn)至176米時(shí),由專(zhuān)職探水隊在掘進(jìn)面迎頭以0°方位角沿煤層傾斜向上2°施工第一個(gè)中眼。 4時(shí)10分左右,當中眼鉆進(jìn)18米時(shí)遇老空,有害氣體從鉆孔與鉆桿間隙處涌出,跟班瓦斯員檢測,孔口瓦斯濃度為7.8%,無(wú)H2S、CO等有害氣體,現場(chǎng)工作人員立即用黃泥、編織袋、毛巾進(jìn)行封堵,瓦斯仍然涌出,瓦斯員隨即向礦調度匯報,礦調度通知當班工作人員撤出。
事故原因:1、PC203回風(fēng)巷綜掘工作面在施工超前鉆探時(shí)鉆探揭露老空,瓦斯從鉆孔與鉆桿間隙處涌出導致瓦斯超限,是造成該事故的直接原因。
2、《PC203回風(fēng)巷綜掘工作面超前探安全技術(shù)措施》制定不到位。未針對礦區范圍內采空區較多的情況,制定超前鉆探揭露老空時(shí)的有效防治措施;重大危險源辨識不到位,未對超前鉆探揭露老空可能導致的危險源進(jìn)行辨識,是造成該事故的主要原因。
3、超前鉆探設計不完善、施工不到位。在上一循環(huán)超前鉆探保安距離30m內,再次施工超前鉆探18m時(shí)揭露老空,是造成該事故的主要原因之一。
4、未制定超前鉆探揭露老空造成有害氣體涌出的具體防范措施,封堵措施不到位,致使工作區域長(cháng)時(shí)間瓦斯超限,是造成該事故的重要原因。
二、綜合防范措施
1、礦井應根據通風(fēng)系統和瓦斯檢查區域,制定《瓦斯檢查點(diǎn)設置計劃》和《巡回檢查圖表》,《巡回檢查圖表》必須明確每個(gè)瓦檢工的檢查路線(xiàn)、地點(diǎn)、時(shí)間、次數和檢查內容,并由礦技術(shù)負責人審核簽字后由瓦檢工嚴格執行。
2、提升瓦檢工素質(zhì),在瓦斯檢查過(guò)程中出現特殊情況需要離開(kāi)崗位或進(jìn)入不明區域檢查時(shí),必須向通風(fēng)調度和值班隊干匯報。
3、對礦區范圍內及周邊的采空區,要全力取得詳實(shí)資料。
4、加強礦井瓦斯積聚區的調查和預測,每月對可能存在的有害氣體異常涌出、積聚點(diǎn)進(jìn)行一次預測,根據預測情況在礦井通風(fēng)系統圖和采掘工程平面圖上用紅顏色標出范圍,說(shuō)明情況,每班至少檢查一次。
5、對受條件限制無(wú)法通過(guò)物探提前探測的老空區,要制定可行的探測方式和管理辦法,確保準確探明老空區情況。
6、在探放、接近老空區時(shí)應制定專(zhuān)門(mén)的探放水、氣安全措施。優(yōu)化超前鉆探設計,保證超前鉆探施工質(zhì)量,確保超前鉆探的有效保安距離,增加超前探鉆孔數量,設置可靠的孔口控制裝置。
7、完善老空瓦斯排放措施,保證礦井安全生產(chǎn)。