寸一礦22111面運輸機機頭溜槽扁啞鈴銷(xiāo)斷裂事故
寸一礦22111面運輸機機頭溜槽扁啞鈴銷(xiāo)斷裂事故
一、故障時(shí)間:2010年11月7日
二、故障地點(diǎn): 22111綜采工作面
三、故障經(jīng)過(guò):
2010年11月7日16:00,準備開(kāi)機生產(chǎn)時(shí)發(fā)現運輸機機頭1、2節溜槽間隙過(guò)大,停機并清理浮煤,檢查啞鈴銷(xiāo),發(fā)現1、2節溜槽煤壁側扁啞鈴銷(xiāo)2個(gè)限位塊斷裂,行人側扁啞鈴銷(xiāo)限位塊變形嚴重。由于兩溜槽間隙過(guò)大,限位塊變形,啞鈴銷(xiāo)不能正常取出,跟班隊長(cháng)隨即通知地面調撥扁啞鈴銷(xiāo),另外,通知氧氣和電焊機。17:40電焊及氧氣到達工作面,18:30損壞的限位塊取下后啞鈴銷(xiāo)仍無(wú)法正常取出,重新焊接限位塊于20:30焊接完畢,20:55開(kāi)機生產(chǎn)。累計影響生產(chǎn)4小時(shí)15分鐘。
四、原因分析:
1、生產(chǎn)過(guò)程中推溜彎曲段距離太小,導致溜槽彎曲角度過(guò)大,使得扁啞鈴銷(xiāo)串出,限位塊損壞是此次故障發(fā)生主要原因。
2、 綜采隊檢修工日常檢查不到位,未能認真檢查運輸機啞鈴銷(xiāo)及限位塊使用情況,長(cháng)期疲勞使用也是導致此次故障發(fā)生原因之一。
五、預防措施:
1、要求綜采檢修工加大日常檢修力度,按照精細化檢修標準認真檢查設備,特別是死角死面。對發(fā)生變形或有裂紋部件及時(shí)檢修、及時(shí)更換,避免事故擴大。
2、嚴格按照操作規程執行推溜工作,控制好溜子彎曲長(cháng)度,避免此類(lèi)事故再次發(fā)生。