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保德礦集中巷皮帶卸載滾筒軸斷裂事故

六、保德礦集中巷皮帶卸載滾筒軸斷裂事故

一、事故時(shí)間:2011年11月29日2時(shí)50分

二、事故地點(diǎn):集中巷皮帶機頭

三、事故經(jīng)過(guò):

2011年11月28日23時(shí)左右,集中主運皮帶機司機在巡回檢查時(shí)發(fā)現,機頭卸載滾筒非行人側軸承端蓋溫度為57℃,較正常溫度高出10℃。向跟班隊長(cháng)進(jìn)行匯報,跟班隊長(cháng)接到匯報后,安排班長(cháng)到現場(chǎng)協(xié)助膠帶機司機對發(fā)熱的軸承進(jìn)行注油,經(jīng)注油800克(兩油槍)后再次測量溫度,發(fā)現溫度并無(wú)變化仍是57℃。23:40分中夜班交接班后,夜班崗位工在卸載滾筒處現場(chǎng)查看,2:50分滾筒突然發(fā)出異響,崗位工立即按下急停按鈕。從觀(guān)察窗處看到滾筒斷裂,立即向跟班隊干及調度室匯報。運轉隊組織人員對其更換,于15時(shí)更換完畢,共計更換用時(shí)12小時(shí)10分。

四、原因分析

1、該滾筒(1000×1600)為沈陽(yáng)礦山機械廠(chǎng)于2002年5月生產(chǎn),投入到保德礦主運系統使用。2010年12月21日保德礦將其磨損嚴重的包膠進(jìn)行外委修復,更換到集中巷皮帶卸載點(diǎn)。滾筒軸斷裂后對其軸斷面進(jìn)行了分析判斷,發(fā)現軸鍛造麻點(diǎn)多,鍛造工藝存在質(zhì)量問(wèn)題,且滾筒使用年限較長(cháng),過(guò)煤量大,已達到疲勞周期是導致滾筒軸斷裂主要原因。

2、從滾筒軸斷面觀(guān)察,軸邊緣存在舊茬(裂紋)。根據滾筒軸探傷管理辦法,每半年對滾筒軸進(jìn)行一次探傷,該滾筒探傷日期為2011年6月25日,當時(shí)未探傷出軸有裂紋。探傷不準確也是導致軸斷裂的原因之一。

3、保德礦五盤(pán)區81502綜放面自2011年8月投入運行以來(lái),綜采煤量大,且?jiàn)A矸較大,對主運輸系統設備造成沖擊較大,也是造成滾筒軸斷裂的重要原因。

4、在滾筒軸承出現連續兩次高溫后,礦運轉隊未采取有效措施,查找滾筒高溫原因,是導致滾筒軸斷裂的主要原因。

五、預防措施

1、要求保德礦立即對主運系統在用滾筒進(jìn)行全面一次探傷,發(fā)現存在類(lèi)似問(wèn)題及時(shí)更換處理,防止因滾筒軸出現裂紋而斷軸。同時(shí)要求各礦井對在用的沈陽(yáng)礦山機械廠(chǎng)生產(chǎn)的滾筒進(jìn)行一次探傷,并將探傷結果報設備管理中心。

2、要求保德礦進(jìn)一步提高檢修工技術(shù)力量,加強檢修工責任心教育,設備發(fā)現異常情況后,能夠及時(shí)準確判斷出故障原因,采取合理有效措施,避免事故擴大化。

3、要求保德礦合理控制綜采貨量,合理組織均衡生產(chǎn),避免因貨量大造成損壞設備。