星村煤礦7.26沖擊地壓事故剖析
一、事故基本情況
(一)星村煤礦基本情況
星村煤礦位于山東省兗州市以東約15km,曲阜市西南約10km,主體位于曲阜市陵城鎮境內。井田勘探范圍:東起嶧山斷層,西至曲阜井田的31勘探線(xiàn),北以F40斷層為界,南以滋陽(yáng)斷層與興隆莊井田和東灘井田相鄰,勘探面積約32.6km2。礦井設計生產(chǎn)能力為45萬(wàn)t/年,2014年核定為120萬(wàn)t/年。礦井主采煤層為3煤,經(jīng)中國礦業(yè)大學(xué)煤炭資源與安全開(kāi)采國家重點(diǎn)實(shí)驗室鑒定,3煤及老頂均具有強沖擊傾向性。
(二)3302工作面基本情況
3302工作面位于礦井西翼(-1196m水平)三采區東翼,北側有已回采完畢的3308工作面和正在掘進(jìn)的3310面兩順槽;南側為-1196水平三條開(kāi)拓大巷;三采區西翼有已回采完畢的3303工作面、準備回采的3307工作面和正在掘進(jìn)的3311面運輸順槽。
3302工作面走向長(cháng)1125m(平距),面長(cháng)100m,煤厚8.2m,傾角平均8度,埋深在1260m左右。由于2013年8月5日3302工作面運輸順槽在掘進(jìn)過(guò)程中發(fā)生過(guò)沖擊地壓,所以3302工作面在回采以來(lái),全部按照高度危險區域進(jìn)行防沖監測、卸壓和管理。
(三)3302工作面采取的主要防沖措施
1、3302工作面根據規定編制了《3302工作面沖擊危險性評價(jià)研究報告》和《3302工作面防治沖擊地壓專(zhuān)項設計》。由于3302面運輸順槽在掘進(jìn)期間發(fā)生了一起強沖擊現象,礦邀請相關(guān)專(zhuān)家對礦防沖工作進(jìn)行了審查,并根據專(zhuān)家意見(jiàn)編制了《3302工作面防治沖擊地壓變更設計》,以上均通過(guò)濟寧市煤炭局組織的專(zhuān)家評審。
2、防沖監測方面
(1)SOS微震監測系統
礦實(shí)行24小時(shí)對井下發(fā)生的震動(dòng)進(jìn)行全天不間斷監測。當回采工作面發(fā)生3×104J以上震動(dòng)時(shí),及時(shí)組織人員分析和預測預報,根據不同危險程度劃分沖擊危險區域,并制定相應的防范措施。
(2)沖擊地壓在線(xiàn)預警監測系統
礦在3302工作面兩順槽和運煤巷內掘進(jìn)期間安裝了沖擊地壓在線(xiàn)預警監測系統,每幫每組間距為30m,兩幫交錯布置,每組應力計深度分別為12m和17m。
(3)電磁輻射監測
工作面生產(chǎn)期間,一直按照防沖專(zhuān)項措施規定每3天對兩順超前400m范圍進(jìn)行電磁輻射監測,測點(diǎn)間距為20m,每點(diǎn)監測2min。中國礦大給定礦電磁輻射預警值強度為100mv,脈沖數為1600。為加強管理,礦將電磁輻射預警值調為強度60mv,脈沖數為960,作為礦的臨危判定指標。
(4)鉆屑法監測
工作面生產(chǎn)期間,每天在對回采工作面超前150m范圍實(shí)施鉆屑法監測,分別在超前50m內、超前50~90m和超前90~150m范圍各布置一個(gè)監測點(diǎn)。
3、防沖卸壓方面
(1)工作面順槽在掘進(jìn)期間兩幫已按1.5m的間距施工深度不小于20m的卸壓大孔,大孔直徑110mm。
(2)工作面回采期間,先對工作面超前150m范圍進(jìn)行煤體和頂板爆破卸壓,爆破孔直徑42mm,深度不小于13m,間距3.0m,煤體爆破孔裝藥量6卷,頂板爆破孔裝藥量8卷。
(3)爆破后再利用大直徑鉆孔對兩幫進(jìn)行卸壓,卸壓孔直徑110mm,間距1.0m,深度不小于20m,始終超前工作面不少于150m。
(4)在工作面周期來(lái)壓、見(jiàn)方時(shí),對工作面超前10~50m再次進(jìn)行大孔卸壓,卸壓孔直徑110mm,深度不小于20m,間距3.0m;在工作面過(guò)褶曲構造時(shí),對兩順槽底板進(jìn)行爆破斷底;對運煤巷及兩順槽留設底煤區域進(jìn)行底板大孔卸壓。
(四)3302工作面7.26沖擊地壓基本情況
2015年7月26日3302工作面在推采至距停采線(xiàn)還有51m,距運煤巷150m(停采線(xiàn)距運煤巷100m,距三采區運輸上山150m)時(shí),軌道順槽發(fā)生了沖擊地壓事故。
2015年7月26日13時(shí)13分,星村煤礦SOS微震監測系統監測到3302工作面軌道順槽回采幫以里7m、運煤巷以里11m、底板17m處發(fā)生一次2.03×106J的震動(dòng)。監測到震動(dòng)后,微震室值班人員立即匯報調度室,調度值班人員通知綜采工區及井下其他單位停產(chǎn)撤人。
沖擊造成3302工作面軌道順槽受影響區域約220m,巷道內部分物料發(fā)生位移。沖擊還造成超前支護內出現一顆支柱爆缸,大部分支柱壓彎或折彎、柱頭損壞,受沖擊波影響超前支護整體向采空區方向傾斜;同時(shí)還造成運煤巷內一風(fēng)門(mén)整體被沖擊波沖到,另一風(fēng)門(mén)被沖掉。本次沖擊共造成200m巷道出現不同程度的底鼓,有30m巷道底鼓較嚴重,達0.8~1.5m;其余地方底鼓量在0.2m~0.6m之間;除超前支護外原巷道支護體系良好。
根據礦生產(chǎn)規定,中、夜班為生產(chǎn)班,工作面在生產(chǎn)時(shí)超前煤壁150m范圍內嚴禁有人,其它輔助工作不能在此期間進(jìn)行;早班為檢修班,不生產(chǎn),根據星村煤礦投產(chǎn)以來(lái)總結的規律看,工作面在不生產(chǎn)期間不發(fā)生較大震動(dòng),認為在此期間為相對安全性較高的時(shí)間段,所以利用此時(shí)間段,綜采工區進(jìn)行超前支護工作、通防工區進(jìn)行注漿防滅火工作、防沖工區進(jìn)行鉆屑法監測和預防性缷壓工作。
所以沖擊發(fā)生時(shí),造成綜采工區7人、通防工區8人和防沖工區3人共計18人在此區域內作業(yè)。其中綜采工區在工作面溜尾2人正在聯(lián)網(wǎng)工作;在煤壁超前20m處1人正在支護巡查;在超前150m處有2人正在聯(lián)接防護網(wǎng)工作;在軌道順槽開(kāi)門(mén)口處有集控司機1人和物料巡查1人。通防工區人員在工作面溜尾處回撤注漿管路2人;在煤壁超前85m處有3人正在打設地錨準備對注膠泵進(jìn)行固定;在煤壁超前95m左右有瓦檢員和機修工2名人員;在煤壁超前160m處有1人正在運輸材料。另外防沖工區在煤壁超前40m處1人正在挪移鉆機具,準備施工鉆屑法監測孔;在煤壁超前100m處1人正在挪移風(fēng)水管;在煤壁超前220m處1人正在應力計巡查做記錄工作。
二、事故發(fā)生及搶險經(jīng)過(guò)
2015年7月26日13:13分,礦壓科微震監測室監測到井下發(fā)生較大震動(dòng)波形,經(jīng)過(guò)初步計算震動(dòng)能量在106J以上,于是立即通知調度機臺,并匯報礦壓科科長(cháng)和防沖副總。
調度值班員接微震室通知后立即行使礦長(cháng)十項權利命令3302工作面人員全部撤離,其余生產(chǎn)隊伍撤離至開(kāi)拓大巷安全地點(diǎn),并通知井下跟班礦領(lǐng)導防治水副總李少軍立即趕往現場(chǎng)指揮人員撤離和實(shí)施現場(chǎng)應急救援工作,同時(shí)通知井下值班醫生趕往事故現場(chǎng)查看人員受傷情況并進(jìn)行應急處理。調度室隨后電話(huà)通知礦長(cháng)、總工程師、各副礦長(cháng)和應急指揮部成員,并向集團公司領(lǐng)導進(jìn)行了匯報。
集團公司和礦領(lǐng)導在接電話(huà)通知后立即到礦,在詳細了解事故時(shí)間、地點(diǎn)、事故現場(chǎng)、受威脅人員以及現場(chǎng)應急處置等情況后,宣布成立應急救援指揮部,并下達命令應急救援小組成員積極開(kāi)展救援工作。
在沖擊發(fā)生1小時(shí)20分鐘后,井下災區全部人員安全撤離升井,隨后指揮部命令井下救援待命人員升井。隨后安全礦長(cháng)先后向山東省煤礦安全監察局魯西分局值班室、濟寧市煤炭局調度值班室進(jìn)行了匯報。
災區全部人員自行升井后,礦立即安排災區所有人員到醫院進(jìn)行查體,經(jīng)排查有2人受傷,其中一名員工牛立聳傷勢稍重,有2處肋骨骨折,肺部挫傷,另一人孫洪偉左下肢骨折;其余人員未受輕傷以上傷害。
三、事故原因
(一)直接原因
1、我礦煤巖層沖擊傾向性鑒定結果為3煤層及頂、底板均具有強沖擊傾向性,沖擊具備了自然條件。
2、3302工作面開(kāi)采深度大,達到1260m,地應力高,經(jīng)地應力測試,垂直應力為31.5MPa,水平應力為67.9MPa,埋深大、地應力高也是沖擊發(fā)生的客觀(guān)和直接原因之一。
3、3302工作面處于DF22、F14、SF107和SF108斷層附近,構造應力集中,受回采應力場(chǎng)影響,造成應力疊加,也是造成沖擊發(fā)生的直接原因之一。
4、因采區巷道布置影響,在3302工作面停采線(xiàn)附近巷道集中,同時(shí)受3303、3308工作面采空區及本工作面采空區的影響,造成該區域采掘應力疊加集中,是沖擊發(fā)生的主要誘因。
(二)間接原因
1、3302工作面受巷道布置影響,需從煤層頂板過(guò)渡到底板穿煤施工,沖擊段留有底煤,是沖擊造成在底煤段顯現較重的主要原因。
2、因沖擊地壓預測預報難度大,仍為世界性難題,且我礦現有技術(shù)人員分析能力有限,對防沖監測的各項數據分析的準確性有所欠缺,未達到?jīng)_擊地壓預測預報的效果。
3、對沖擊地壓發(fā)生的時(shí)間判斷有誤,未意識到在檢修且沒(méi)有采掘活動(dòng)情況下能夠發(fā)生沖擊,致使18名人員在順槽內作業(yè),是造成涉險人員較多的主要原因。
四、事故教訓
1、首先思想上要高度重視,人員在進(jìn)入煤巷巷道內時(shí),不管有無(wú)采掘活動(dòng),均需加強沖擊危險區域的限員管理和時(shí)段管理,充分認識沖擊地壓的突發(fā)性。
2、其次在工作面設計上減少巷道布置,避免造成巷道集中;同時(shí)在巷道設計上避免或減少留有底煤。
3、在現場(chǎng)管理上,加強在沖擊地壓危險區域內物料管理,除生產(chǎn)必備物料,其余物料挪移至巖巷段或無(wú)沖擊危險區域。
4、在沖擊地壓危險性分析上,增強分析人員業(yè)務(wù)素質(zhì),提高預測預報能力。
五、改進(jìn)措施
(一)提高人員對沖擊地壓的防范意識,將沖擊地壓作為我礦最大的安全隱患進(jìn)行管理,加強對基層人員的培養、培訓,準確告知現場(chǎng)人員沖擊地壓的危害、防沖措施相關(guān)要求、沖擊后的避災路線(xiàn)和應急救援等工作。
(二)提高分析人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),根據各項防沖監測數據集合現場(chǎng)顯現情況,綜合分析各采掘工作面沖擊危險性,指導卸壓工作。
(三)沖擊事故后防沖措施變更情況
1、防沖監測方面
(1)鉆屑法監測深度由12m加深至15m。
(2)回采工作面每天鉆屑法監測距離由150m增加至350m。
(3)增加了每半月對煤巷掘進(jìn)工作面迎頭后方400m幫部鉆屑法監測工作。
(4)沖擊地壓在線(xiàn)預警監測系統原預警指標為:
黃色預警:淺孔 10MPa,深孔 13MPa。
紅色預警:淺孔 12MPa,深孔 15MPa。
我礦在專(zhuān)家給予意見(jiàn)的前提下,預警臨危指標又分別降低了1MPa:
黃色預警:淺孔 7MPa,深孔 9MPa。
紅色預警:淺孔 10MPa,深孔 12MPa。
(5)根據微震監測,煤巷掘進(jìn)工作面發(fā)生15000J以上的震動(dòng),調整為10000J以上的震動(dòng);回采工作面發(fā)生30000J以上的震動(dòng),調整為20000J以上的震動(dòng),均認定為大震動(dòng)。
2、防沖卸壓方面
(1)掘進(jìn)工作面迎頭卸壓大孔直徑由110mm增大至125mm,施工深度由原來(lái)的20m變更至21m;幫部卸壓孔直徑為110mm增大至150mm。
(2)回采工作面卸壓大孔直徑由110增大至150mm。
(3)幫部煤體爆破孔深度由13m加深至15m,每孔裝藥量由1.8Kg增加至3Kg。
(4)回采工作面超前卸壓距由150m增長(cháng)至不小于200m。
(5)回采工作面在初次來(lái)壓、見(jiàn)方或遇構造時(shí)二次卸壓距離由50m增加至80m。
(6)對留有底煤區域,原規定進(jìn)行大孔卸壓,現改為爆破卸壓。每排施工2個(gè)爆破孔,深度不小于4m,但必須施工至巖石1.5m及以下。每孔裝藥量為6卷,排距為5m。
(7)在3307工作面初采前,對切眼內頂板進(jìn)行了爆破預裂。
3、防沖管理方面
(1)回采工作面割煤警戒距離由150m增加至260m(專(zhuān)家意見(jiàn)為200m)。
(2)回采工作面超前支護長(cháng)度由100m增加至150m。
(3)卸壓爆破警戒距離由150m增加至200m。
(4)制定了限員措施,在防沖專(zhuān)項措施中明確了生產(chǎn)期間兩順超前260m范圍內不準有人,檢修期間兩順超前260m范圍內人員不超過(guò)5人。
(5)工作面在割煤、移架和放頂煤工序完成后,由15分鐘撤出警戒延長(cháng)至30分鐘后撤出警戒。
(6)增加人員個(gè)體防護措施,穿戴防沖服和防沖帽。