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鮑店煤礦主井北車(chē)尾繩斷繩事故案例分析

鮑店煤礦主井北車(chē)尾繩斷繩事故案例分析

一、事故時(shí)間:

2004年8月26日1:05-8月27日1:10

二、事故地點(diǎn):

主井北車(chē)

三、事故經(jīng)過(guò)

我礦主井北車(chē)現使用鞍鋼產(chǎn)鍍鋅扁尾繩。結構:8×4×9 + NF,規格:147×24 mm,單重9.86kg/m,單繩破斷拉力總和為1370kN,鞍山產(chǎn)鋼絲繩,為公司唯一一家首次使用,使用狀況明顯好于以前使用的寧夏恒力鋼絲繩(僅使用14個(gè)月)。2001年7月停產(chǎn)檢修時(shí)更換,按規程規定使用期限為4年,日前已經(jīng)使用3年零1個(gè)月。

2004年8月4日,大筒工在檢查主井南北車(chē)尾繩時(shí),發(fā)現北車(chē)尾繩多處出現斷絲,斷單股現象,隨即進(jìn)行了捆扎處理,并向礦進(jìn)行匯報,礦要求加強鋼絲繩的檢查和綁扎,并為換繩做好充分準備。工區按照礦要求安排大筒工每天專(zhuān)人對尾繩進(jìn)行檢查,重點(diǎn)查變化情況,并將檢查發(fā)現的變化情況做好記錄并及時(shí)向工區進(jìn)行匯報,利用鐵絲對散股處進(jìn)行綁扎,對銹蝕處進(jìn)行涂防銹油處理,同時(shí)加強尾繩保護托輥的維護;安排專(zhuān)人對尾繩監視器進(jìn)行24小時(shí)不間斷值班,發(fā)現異常情況立即通知絞車(chē)司機停車(chē);主井北絞車(chē)司機密切注意電樞電流的變化情況,發(fā)現異常立即停車(chē);做好換繩的各項準備工作,并提前將新尾繩運至現場(chǎng);裝載信號工加強設備的巡回檢查,發(fā)現異常及時(shí)進(jìn)行緊急停車(chē)。

8月12日,大筒工檢查時(shí)發(fā)現斷絲嚴重處1#箕斗下75米出現斷股發(fā)展的跡象, 8月13日礦組織有關(guān)人員進(jìn)行了詳細檢查、分析、鑒定。分析認為:該繩共計32股,抗拉強度137噸,該繩只承受自重力及起動(dòng)加速度附加力,最大受力小于5.5噸,盡管出現了局部斷絲斷股,但尾繩安全系數大于9倍,滿(mǎn)足要求,決定繼續使用,同時(shí)加強檢查維護,密切注意變化情況。并向煤業(yè)公司匯報了主井北車(chē)尾繩情況。此后沒(méi)有發(fā)現新的明顯變化。

煤業(yè)公司領(lǐng)導非常重視,8月25日上午9:00,煤業(yè)公司副總工程師黃顯華、王慧忠、馬建民等公司領(lǐng)導親臨我礦,在礦長(cháng)宋連啟、運轉工區區長(cháng)狄傳民的陪同下對主井北車(chē)尾繩情況進(jìn)行了檢查、鑒定。并要求密切注意尾繩發(fā)展情況,同時(shí)做好換繩準備。礦研究決定8月31日礦井停產(chǎn)檢修一天,更換主井北車(chē)尾繩。

8月26日1:05,調度員和工區值班人員在尾繩監視器發(fā)現有尾繩散股碰撞罐道梁產(chǎn)生的火花,要求立即停車(chē)對尾繩進(jìn)行檢查,值班領(lǐng)導及大筒工進(jìn)行檢查后發(fā)現尾繩3處斷絲、斷股、散股現象,其中最嚴重處在2#箕斗下45米處,最多斷股、散股約5股,并有向兩側發(fā)展的趨勢,隨即向礦領(lǐng)導進(jìn)行匯報,為慎重起見(jiàn),礦要求立即更換。2:00,工區組織人員進(jìn)行更換北車(chē)尾繩。由于換繩準備充分(至25日3:00換繩準備工作已全部到位),至8月27日1:05更換完畢,試運行至1:45,檢查無(wú)問(wèn)題后,北車(chē)恢復正常生產(chǎn)。

四、原因分析

1、規程雖然規定平衡尾繩更換周期為4年,但我們沒(méi)有認識到國產(chǎn)尾繩的質(zhì)量存在問(wèn)題,對國產(chǎn)尾繩的內在質(zhì)量認識不足。

2、由于國產(chǎn)扁尾繩編織松散,編織時(shí)各股松緊不一,使用時(shí)出現各股受力不均,運行中出現擺動(dòng)較大,繩面出現扭轉、擺動(dòng)等不平穩現象,在底部彎曲段扭曲尤為嚴重,盡管在下防撞梁處加裝了尾繩保護托輥,仍不能避免尾繩與尾繩保護托滾摩擦碰撞,造成鋼絲繩徑股和緯股出現磨損斷絲。

3、發(fā)現尾繩斷絲后,工區管理對鋼絲繩失效發(fā)展情況認識不足,認為尾繩抗拉強度符合要求,綁扎后能夠維持至檢修時(shí)更換(避免提前更換對生產(chǎn)的影響)。

五、預防措施

為認真吸取事故教訓,防范類(lèi)似事故的發(fā)生,決定采取以下防范措施

1、加強提升系統管理,特別是鋼絲繩的管理,強化對關(guān)鍵部分檢查測量并做好記錄。抓好質(zhì)量標準化建設,確保提升安全。

2、加強運行中的尾繩監視檢查,每天安排專(zhuān)人在尾繩峒室對尾繩運行情況進(jìn)行檢查,每周兩次對平衡尾繩停車(chē)細查,并做好記錄。

3、調查研究掌握平衡尾繩的失效規律,正確估計判定在現有的平衡尾繩及提升條件下的科學(xué)合理更換時(shí)間。

4、研究改進(jìn)平衡尾繩保護器。降低磨損延長(cháng)使用壽命。

5、強化職工的責任心教育,提高應急情況的處理能力,做好設備的巡回檢查并做好記錄。

6、工區加強對班組人員、設備的管理和技術(shù)管理,對全區設備進(jìn)行全面的隱患排查,并采取措施進(jìn)行處理,預防各種事故的發(fā)生。

最后建議使用進(jìn)口鋼絲繩。