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錦界煤礦31109機頭硐室冒頂事故

錦界煤礦31109機頭硐室冒頂事故

一、工程概況

31109機頭硐室位于31煤一盤(pán)區,該機頭硐室采用炮掘施工,硐室設計寬度5.4m,高度5.5m,實(shí)際高度6.2m。頂板采用“錨桿+鋼筋網(wǎng)片+錨索”支護,錨桿采用ψ16*2100mm圓鋼錨桿,間排距為1000*1000mm,錨索規格為ψ17.8*8000mm,錨索間排距為3000*3000mm,噴漿厚度為50mm。

二、事故經(jīng)過(guò)及造成的損失

2014年8月29日14點(diǎn)50分左右,運轉隊工人王某向礦調度室匯報:31109機頭硐室靠近31煤集中輔運側頂板離層有響動(dòng)。調度室接到通知后及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)辦和安全辦派人到現場(chǎng)查看。15點(diǎn)55分左右,運轉隊工人劉某向調度室匯報:31109機頭硐室靠近31煤集中輔運側冒頂,冒頂范圍1500mm*3500mm*2000mm。16點(diǎn)10分左右,值班礦領(lǐng)導、生產(chǎn)辦、安全辦相關(guān)人員陸續抵達現場(chǎng)并設置警戒。查看現場(chǎng)后,立即組織錨索隊在冒頂區域前后進(jìn)行補強支護,由勝利公司處理冒落區域矸石并掛網(wǎng)支護,8月30日22點(diǎn)55分冒落區域全部處理完畢。該事故共計影響一盤(pán)區正常生產(chǎn)32h。

三、事故原因分析

通過(guò)分析,造成本次事故原因如下:

(一)直接原因

巷道頂板支護強度不足。根據鉆孔jbs7、J203、JB202-1等資料分析知,該區域上覆基巖厚度為45m左右,松散層厚度55m左右。從31煤煤層往上頂板巖性首先是約2~3m粉砂巖,其次是0.3~1.0m的泥巖與砂質(zhì)泥巖,再往上是4~10m的粉砂巖與細砂巖。硐室支護時(shí)錨桿錨固端處于0.3~1.0m泥巖與砂質(zhì)泥巖中,巖石長(cháng)時(shí)間風(fēng)化后,導致巷道支護強度降低,是出現冒頂的直接原因。

巷道隱患排查不到位。機頭硐室屬于大斷面超高巷道,巷道頂板變形狀況無(wú)有效監控手段,并且日常排查不到位,導致頂板下沉超過(guò)規定未及時(shí)發(fā)現,是出現冒頂直接原因。

(二)間接原因

巷道多次受采動(dòng)影響。冒頂區域多次受連采掘進(jìn)挑頂和機頭硐室挑頂擴幫等采動(dòng)影響,是出現冒頂的另一原因。

工程施工期間監管不到位。31109機頭硐室設計高度5.5m,實(shí)際掘進(jìn)高度6.2m,施工期間監管不到位;施工期間錨索、錨桿支護質(zhì)量檢查不到位,是發(fā)生冒頂的又一原因。

三、采取的防治措施

為杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生,采取如下措施

(一)對全礦井下在用機頭硐室進(jìn)行全面排查,對存在的安全隱患及時(shí)處理;同時(shí),對機頭硐室進(jìn)行補強支護,確保巷道頂板安全。

(二)在工程設計時(shí),進(jìn)一步優(yōu)化巷道支護設計參數,保證巷道支護強度滿(mǎn)足使用要求。

四、事故經(jīng)驗教訓

(一)加強圖紙設計管理。生產(chǎn)辦進(jìn)一步優(yōu)化圖紙設計,機頭硐室、風(fēng)橋等大斷面巷道錨索支護時(shí)應加w鋼帶,掌握頂板巖性變化情況,確保設計巷道支護參數合理。機頭硐室設計根據設備參數,合理降低硐室高度,杜絕巷道超高施工。

(二)加強隱患排查管理。對機頭硐室、風(fēng)橋、切眼等大斷面、超高巷道,尤其是多次受采動(dòng)影響的巷道,加強隱患排查管理,定期對頂板完好情況進(jìn)行全面排查,發(fā)現隱患,按照“五定”跟蹤督辦。

(三)做好巷道頂板離層觀(guān)測管理。對機頭硐室、風(fēng)橋、切眼等大斷面巷道設計安裝頂板離層儀,加強對在用巷道頂板離層監測力度,確保各巷道處在有效監控范圍內,發(fā)現離層及時(shí)處理。