遼寧某風(fēng)電場(chǎng)33機組葉輪墜落事故調查報告
1.事故簡(jiǎn)稱(chēng):#33機組葉輪墜落事故
2.事故起止時(shí)間:2021年12月05日06時(shí)33分-12月05日06時(shí)35分
3.事故發(fā)生時(shí)氣象及自然災害情況:
氣溫:-8℃ 風(fēng)速:9.05m/s 風(fēng)向:西南 天氣:陰
4.事故等級(事故性質(zhì)):C類(lèi)一般事故
5.本次事故損失及影響情況
#33機組齒輪箱主軸斷裂,葉輪整體墜落損壞;三線(xiàn)#15轉角塔損壞,6根水泥桿損壞,LGJ-150導線(xiàn)約1500米損壞。
6.事故前工況
事故發(fā)生前風(fēng)速9.05m/s,發(fā)電機轉速1801rpm,槳距角-1°,#33機組出力1533kW。
7.事故設備情況
機組類(lèi)型:1500kW
序號 | 重點(diǎn)工作統計 | 對應材料 |
1 | 2009年04月26日 完成吊裝 | 附件1-圖1 |
2 | 2010年01月04日 機組并網(wǎng)運行 | 附件1-圖2 |
3 | 2020年03月22日 更換齒輪箱 | 附件1-圖3 |
4 | 2020年03月27日 風(fēng)機特巡工作 | 附件1-圖4 |
5 | 2020年04月30日 巡檢、柜門(mén)技改、換變槳電池 | 附件1-圖5 |
6 | 2020年05月17日 處理齒輪箱高速泵斷路器故障 | 附件1-圖6 |
7 | 2020年06月13日 變頻器綜合治理 | 附件1-圖7 |
8 | 2020年07月28日 齒輪箱內窺鏡檢查未發(fā)現異常 | 附件1-圖8 |
9 | 2021年07月29日 巡檢及350A保險技改 | 附件1-圖9 |
10 | 2021年11月02日 定檢及控制柜線(xiàn)路治理 | 附件1-圖10 |
8.事故經(jīng)過(guò)
(1)故障象征
2021年12月5日6時(shí)35分,三線(xiàn)限時(shí)電流速斷保護動(dòng)作,故障電流Ia=47.52A,故障錄波器顯示BC相間短路(附件2.繼電保護信息),測量線(xiàn)路絕緣為零。
7時(shí)05分,檢修人員巡視三線(xiàn),未見(jiàn)異常。
10時(shí)03分,對通訊中斷的#33風(fēng)機進(jìn)行檢查,發(fā)現#33風(fēng)機葉輪掉落;塔筒劃痕約20米;葉片掉落導致相鄰東升三線(xiàn)15號轉角塔折斷,16號至21號共6根水泥桿不同程度損壞,其中桿頂頭鐵8個(gè)變形彎曲,橫擔及其他相關(guān)金具6套損壞;線(xiàn)路光纜金具損壞,光纜存在磨損(附件3.事故現場(chǎng)照片圖1-4)。
10時(shí)10分,安排檢修人員登機檢查發(fā)電機、控制柜、電氣元件等其他部件損壞情況,未見(jiàn)異常。
(2)保護裝置動(dòng)作信息
從服務(wù)器導出PLC記錄數據,查看該機組事件日志中風(fēng)機控制系統采集和發(fā)出的指令信息:輪轂掉落前,發(fā)電機轉速1872rpm,風(fēng)電機組驅動(dòng)鏈方向的擺動(dòng)為1.5%;機組機艙加速度傳感器測得的驅動(dòng)和非驅動(dòng)加速度為0.01m/s2。
9.事故報告情況
12月5日10時(shí)57分,省公司向上級單位安環(huán)部、生技部、運營(yíng)監控中心匯報事故初報。12月6日上級單位安環(huán)部前往現場(chǎng)指導事故調查。
10.事故處置情況
為防止次生事故發(fā)生,在事故發(fā)生的關(guān)鍵路口設置警戒隔離帶,組織人員現場(chǎng)值守。遼寧公司組織成立事故調查組,分為數據分析、事故調查、設備恢復三個(gè)工作組,迅速開(kāi)展事故調查和設備恢復工作。
11.事故原因分析
(1)調取省級監控系統秒級數據繪制時(shí)間、風(fēng)速、功率、轉速、槳葉角度等數據進(jìn)行控制邏輯分析,未見(jiàn)異常。
6時(shí)33分,機組報出“52變槳2驅動(dòng)錯誤”、“19輪轂驅動(dòng)故障”、“14 振動(dòng)傳感器”、“34制動(dòng)器轉子過(guò)速”故障。6時(shí)34分,機組變槳系統通訊中斷、400V電源中斷、主控系統通訊中斷。(附件4.圖1)
06:33:47#2葉片變槳電機扭矩由42.44Nm變?yōu)?/span>0Nm,槳葉角度從此刻開(kāi)始一直為0.13°;#1和#3葉片角度及扭矩數據變化符合槳距角調節邏輯。推斷#2葉片變槳變頻器進(jìn)入異常狀態(tài)。(附件4.圖2)
06:33:48機組報出“52 變槳2驅動(dòng)錯誤”、“19 輪轂驅動(dòng)故障”故障,機組狀態(tài)由“7發(fā)電狀態(tài)”變至“1故障狀態(tài)”。
06:33:48-06:33:53瞬時(shí)風(fēng)速由9.05m/s降到8.81m/s;機組停機過(guò)程中,葉輪轉速由1772轉下降至1761轉;發(fā)電機轉速由1811轉升高至1872轉。在53秒時(shí)刻,葉輪轉速1和葉輪轉速2數據丟失。從葉輪轉速和發(fā)電機轉速變化趨勢不一致及葉輪轉速1和葉輪轉速2數據丟失推斷,主軸在53秒時(shí)刻斷裂。(附件4.圖3)
(2)現場(chǎng)勘查情況
機組主軸斷裂位置為圓度段主受力區(附件5.圖1),斷口兩側呈現疲勞源、擴展及特征區,中間區域為瞬斷區(附件5.圖2)。發(fā)現兩處主要問(wèn)題:一是主軸斷口邊緣存在大面積異常銹蝕坑(附件5.圖3),并形成貝紋擴展區,二是主軸斷口兩側出現條狀疲勞斷裂區,有明顯疲勞源和貝紋擴展區,且有清晰銹蝕(附件5.圖4)。
(3)上海寶冶工程技術(shù)有限公司《失效分析報告》(附件6)結論:送檢主軸斷裂模式為多源疲勞斷裂。其中12點(diǎn)區域明顯可見(jiàn)軸向深度33mm、長(cháng)度430mm的疲勞裂紋;6點(diǎn)區域明顯可見(jiàn)軸向深度43mm,長(cháng)度440mm的疲勞裂紋。
綜上,本次事故原因為:齒輪箱內嵌主軸主受力區存在兩處隱性裂紋,分別為12點(diǎn)區域深度33mm、長(cháng)度430mm的疲勞裂紋和6點(diǎn)區域深度43mm、長(cháng)度440mm的疲勞裂紋(安裝位置所限,外觀(guān)檢查無(wú)法發(fā)現),在機組運行過(guò)程中,受風(fēng)輪交變載荷作用催化主軸裂紋擴展,最終造成主軸斷裂,葉輪整體墜落。
12.事故暴露問(wèn)題
齒輪箱維修廠(chǎng)家提供的主軸存在質(zhì)量問(wèn)題
齒輪箱內嵌主軸的主受力區存在隱形裂紋;齒輪箱出廠(chǎng)前未對主軸開(kāi)展探傷檢測,未提供主軸探傷檢測報告。對本次事故負有全部責任。
13.預防事故重復發(fā)生的措施
(1)立即開(kāi)展該品牌機組該廠(chǎng)家齒輪箱專(zhuān)項檢查。全面檢查該品牌機組該廠(chǎng)家齒輪箱油溫、軸承溫度、地腳螺栓等運行情況,發(fā)現異常立即分析原因采取措施。
(2)開(kāi)展該品牌機組該廠(chǎng)家齒輪箱主軸探傷。廠(chǎng)家維修且在質(zhì)保期內的齒輪箱,廠(chǎng)家負責開(kāi)展主軸探傷工作,出具檢測報告;其他該品牌機組該廠(chǎng)家齒輪箱主軸探傷檢測工作委托工程技術(shù)公司開(kāi)展,發(fā)現問(wèn)題立即處理。
(3)加強大部件返廠(chǎng)維修質(zhì)量管控。制定大部件返廠(chǎng)維修質(zhì)量管控標準,維修過(guò)程的關(guān)鍵節點(diǎn)應派遣技術(shù)人員現場(chǎng)見(jiàn)證和監督。
(4)加強返廠(chǎng)維修后設備驗收管理。完善設備檢修管理辦法,要求設備返廠(chǎng)維修后維修廠(chǎng)家必須出具全面的產(chǎn)品質(zhì)量合格報告,報告應包括各部件質(zhì)量檢測報告和整體傳動(dòng)試驗報告。
14.對事故的責任分析和對責任人的處理意見(jiàn)
《#33風(fēng)機齒輪箱維修合同》(KP2020-43)7.3條款“質(zhì)保期間乙方負責針對維修中更換的零件實(shí)行“三包”:質(zhì)保期間出現質(zhì)量問(wèn)題的,由乙方承擔齒輪箱維修及恢復正常運行的所有費用,賠償給甲方造成的直接損失和間接損失”的約定(附件10)。
由廠(chǎng)家承擔全部經(jīng)濟損失,包括設備恢復和電量損失。
15.附件
圖1 線(xiàn)路跳閘保護信息
圖2 故障錄波信息
圖3 事故現場(chǎng)整體情況
圖4 主軸斷裂斷面
圖5 損壞鐵塔
圖6 受損水泥桿塔
圖7 #33機組故障時(shí)刻信息
圖8 #33機組槳距角控制數據
圖9 #33機組葉輪轉速和發(fā)電機轉速對比
圖10 主軸裝配結構示意圖
圖11 主軸斷口圖
圖12 片狀銹蝕區域