水冷壁管內堵塞物(氧化鐵)沉積爆管
設備簡(jiǎn)況:
某熱電廠(chǎng)#3機組為燃煤機組,汽輪機采用哈爾濱有限責任公司制造的CZK350/320-24.2/0.4/566/566型超臨界、中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷、采暖供熱抽汽式汽輪發(fā)電機組。#3爐為哈爾濱鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的HG-1140/25.4-YM1型鍋爐,為一次中間再熱、單爐膛、前后墻對沖旋流燃燒方式、尾部雙煙道、煙氣擋板調節再熱汽溫、平衡通風(fēng)、緊身布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π型超臨界本生直流鍋爐。#3發(fā)電機為哈爾濱電機廠(chǎng)有限責任公司制造的QFSN-350-2型三相、二極、隱極式轉子同步汽輪發(fā)電機,冷卻方式為水-氫-氫型。脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫方式,并配有脫硝裝置。#3機組2011年1月22日投產(chǎn)以來(lái),事故前最后一次大修在2012年8月15日-10月3日,大修后機組運行一直穩定,修后連續運行168天。
事前工況:
某年8月11日#3、#4機運行,#3機組負荷 238MW,主汽壓力18.9Mpa,主汽溫度548℃,再熱汽壓力2.62Mpa,再熱汽溫548℃,主蒸汽流量781t/h,總給水流量796t/h,爐膛壓力-53pa,A、B、D磨煤機運行。
電廠(chǎng)“水擊”事故:2人燙傷!西寧火電廠(chǎng)660MW 超超臨界機組人身燙傷事故調查報告書(shū)
事件經(jīng)過(guò):
某年8月11日0:05匯報中調同意:#3爐點(diǎn)火。10:37 #3發(fā)電機并網(wǎng),匯報中調、生產(chǎn)指揮中心。
某年8月11日19:50 #3爐四管承壓檢漏儀#1、5、6、7、9、10、13、16、19、22、24點(diǎn)“越上限”報警,通知熱工、鍋爐檢修。令值班員就地進(jìn)行檢查。
某年8月11日21:20 #3機組打閘停機。
某年8月17日#3機組鍋爐水冷壁爆管搶修,工作結束,8月18日11:20#3機組并網(wǎng)。
原因分析:
水冷壁管內堵塞物(氧化鐵)沉積,嚴重影響管內介質(zhì)通過(guò),導致管壁冷卻效果差,工質(zhì)流通不暢,垂直水冷壁管管壁溫度升高,過(guò)熱爆管。
暴露問(wèn)題:
1)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對我廠(chǎng)350MW機組超臨界直流鍋爐特性了解不足,未及時(shí)檢查垂直水冷壁管管內沉積物的堆積程度。
2)、與系統內同類(lèi)型電廠(chǎng)的技術(shù)經(jīng)驗交流不及時(shí),未采取有效的預防垂直水冷壁管管內沉積物產(chǎn)生、堆積的措施。
防范措施:
根據熱工院及同類(lèi)型電廠(chǎng)的經(jīng)驗對垂直水冷壁內沉積大量FeO影響管內通流的缺陷,應對水冷壁進(jìn)行整體酸洗,把管子內現有沉積物全部清除掉。
加強運行中鐵離子監測、監督,控制和減緩氧化鐵生成同時(shí)對鍋爐水冷壁加裝溫度測點(diǎn),及時(shí)掌握水冷壁管的溫度變化情況。
鍋爐啟停過(guò)程中加強水冷壁管及集箱的沖洗,將沉積物清除。