一、事件發(fā)生前運行方式或者現場(chǎng)情況:#6爐B一次風(fēng)機電機長(cháng)期運行振動(dòng)大,經(jīng)前后兩次對中心及地腳處理未消除振動(dòng)缺陷,2020年06月18日交上海電機廠(chǎng)檢修后返廠(chǎng)帶載仍有10絲振動(dòng)。鑒于以上情況,已做盡快購置新電機的計劃,并從2020年07月01日至今加強此電機的巡檢,每日兩次,巡檢內容包括電機前后軸瓦振動(dòng)、溫度、聲音,期間電機振動(dòng)無(wú)增大趨勢,溫度無(wú)異常。2020年08月25日17:00集控運行人員巡檢發(fā)現#6爐B一次風(fēng)機電機風(fēng)扇罩歪斜,隨即告知電氣一次班,電氣一次班人員于17:20到達現場(chǎng)發(fā)現#6爐B一次風(fēng)機電機風(fēng)扇罩三根支撐螺桿斷裂、風(fēng)扇罩偏斜并有摩擦聲;匯報電氣一次班班長(cháng)及電氣專(zhuān)工,經(jīng)領(lǐng)導到場(chǎng)協(xié)商后決定降負荷停電機處理。
2020年08月26日18:00運行開(kāi)始對#6機降負荷運行,至19:30#6爐B一次風(fēng)機電機停運、工作票開(kāi)出;晚上20:00將電機風(fēng)扇拆解,發(fā)現支撐螺桿斷裂部分為后期焊接;20:30將后端蓋中三根斷裂絲牙全部取出;21:00四根備用支撐螺桿換上后將電機風(fēng)扇罩裝復,電機確認全部恢復后押票試運。22:00電機試運,風(fēng)扇罩無(wú)摩擦無(wú)異音,電機運行聲音正常,振動(dòng)最大0.81mm,告知集控可加載運行。
#6爐B一次風(fēng)機電機2020年6月送上海電機廠(chǎng)檢修返廠(chǎng)后運行至今,沒(méi)有對電機任何部件拆解和維修過(guò),此次風(fēng)扇罩支撐螺桿斷裂原因為送修單位在電機拆卸時(shí)螺桿螺口斷裂后經(jīng)過(guò)焊接處理,長(cháng)時(shí)間運行時(shí)由于電機振動(dòng)及風(fēng)扇罩重力使焊點(diǎn)處斷裂,后導致其他兩根螺桿從螺口根部斷裂。焊接面經(jīng)金屬專(zhuān)業(yè)分析,原螺口斷面是由金屬疲勞導致,后焊接面直接拼接焊接,沒(méi)有進(jìn)行破口處理,焊接不牢固且受力面積減小,承受重力能力不夠。電機風(fēng)扇罩支撐螺桿斷裂三根,系統考核電量5.28萬(wàn)度。直接經(jīng)濟損失認定2.1萬(wàn)元左右(電量考核)。直接原因:檢修單位在發(fā)現支撐螺桿螺口存在斷裂情況,沒(méi)有進(jìn)行更換,只是在原斷口四周進(jìn)行拼接焊接處理,由于沒(méi)有進(jìn)行破口焊接。導致螺栓焊接不牢固且受力面減小,長(cháng)時(shí)間運行由于電機本身振動(dòng)及承受風(fēng)扇罩重力,導致焊接處理后的螺栓在原焊口處斷裂間接原因:電機送修后,電氣專(zhuān)業(yè)沒(méi)有派人到檢修單位進(jìn)行監檢及質(zhì)量驗收,檢修單位沒(méi)有告知電機支撐螺栓存在缺陷及相關(guān)處理情況。1、設備管理部原電氣一次班作為以上設備主管班組,負主要責任;2、設備管理部經(jīng)理助理陳營(yíng)作為部門(mén)分管領(lǐng)導,負管理責任;3、生產(chǎn)技術(shù)部電氣專(zhuān)工李強質(zhì)量監督不到位,負其他責任。 七、事件性質(zhì)
根據AJH-234事故事件管理標準“6kV主要輔助設備、配電變壓器被迫停止運行?!?,此次事件為“異?!?。考核設備管理部原電氣一次班600元,考核設備管理部陳營(yíng)200元,考核生產(chǎn)技術(shù)部李強50元。1、利用機組檢修,對其他同類(lèi)型電機冷卻器支撐螺栓進(jìn)行檢查2、重要高壓電動(dòng)機送修,做好監檢及質(zhì)量驗收工作。