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某電廠(chǎng)2號機組真空低停運分析報告

(一)設備簡(jiǎn)況:

2×300MW 供熱機組#1、#2 鍋爐為亞臨界參數、自然循環(huán)單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構架П 型布置、汽包鍋爐,由哈爾濱鍋爐廠(chǎng)有限公司引進(jìn)美國燃燒工程公司(CE)技術(shù)設計制造,鍋爐型號:HG-1025/17.5-YM11。

(二)事前工況:

#2機組負荷162MW, ABD磨運行,四號循環(huán)泵變頻運行,循環(huán)泵電流105A,頻率47Hz,三號循環(huán)泵工頻運行(非變頻、非高低速)投入聯(lián)鎖備用正常,C真空泵運行,A、B真空泵備用。

(三)事件經(jīng)過(guò):

14:36:57  四號循環(huán)泵頻率47Hz自動(dòng)降至43Hz,電流105A下降至82A,真空由-82.3KPa下降至-81.8KPa。

14:40:28  四號循環(huán)泵頻率由43Hz自動(dòng)降至25 Hz, 電流82A急劇下降至18A,循環(huán)泵電流下降、真空下降。循環(huán)泵出口壓力與母管壓力基本相同,母管壓力由0.17MPa降至0.14MPa.

14:41:14  A水環(huán)真空泵聯(lián)啟。

14:42:04  真空低報警(開(kāi)關(guān)量信號,定值-74KPa)。

14:42:23  機組真空低保護動(dòng)作汽機跳閘(保護定值-69KPa, 汽機盤(pán)面真空顯示-76.67KPa),機爐電大聯(lián)鎖保護動(dòng)作,各輔助設備聯(lián)鎖跳閘正常。

14:45分,鍋爐吹掃。

14:49分,啟動(dòng)三號循環(huán)泵。

14:50分,啟動(dòng)爐開(kāi)始點(diǎn)火,軸封供氣。

14:53分,鍋爐投入AB層四支油槍。

15:30分,投入CD層三支油槍?zhuān)_\AB層油槍。

15:39分,啟動(dòng)C磨,開(kāi)始升溫升壓。

15:43分,工頻啟動(dòng)四號循環(huán)泵正常。

17:10分,主汽壓力13.6MPa,主汽溫度490℃,再熱汽溫485℃,汽輪機沖車(chē)。

17:20分,汽輪機定速3000轉。

17:55分,#2機組并網(wǎng)。

累計停運3小時(shí)13分,投油助燃9.5噸,損失電量50萬(wàn)KWh。

(四)原因分析:

根據DCS歷史曲線(xiàn)(見(jiàn)圖一),導致凝汽器真空下降的原因是循環(huán)水泵變頻器故障,變頻器運行頻率自動(dòng)下降至初始頻率25Hz(電動(dòng)機在運行中14:36:57 至14:37:27區間,電源側電流先產(chǎn)生變化,由105.29A降至79.63A,同時(shí)發(fā)現變頻器電流顯示為一條直線(xiàn),變頻器反饋頻率也無(wú)變化,14:37:27開(kāi)始頻率直線(xiàn)下降由47降至42Hz,變頻器電流由134.24A降到119A;14:40:28, 6KV開(kāi)關(guān)、變頻器電流、變頻器反饋、變頻器指令同時(shí)下降,直接鎖定最低頻率25Hz,電動(dòng)機已無(wú)出力。且變頻器全程未有任何故障報警,就地檢查電動(dòng)機低頻率轉動(dòng)。),#4循環(huán)水泵不出力,水泵出口壓力為0.13MPa未降至聯(lián)鎖定值(0.1MPa),同時(shí)變頻器無(wú)任何故障信號輸出,#3備用泵無(wú)聯(lián)啟條件,最終凝汽器真空低保護動(dòng)作,汽輪機跳閘。

(五)暴露問(wèn)題

1、設備管理不到位。該變頻器生產(chǎn)廠(chǎng)家:安川,型號:CIMR-MVISDC 30C,2011年出廠(chǎng),原為增壓風(fēng)機使用,2015年退役。2017年9月通過(guò)修舊利廢,將閑置2年的變頻器改造至循環(huán)泵使用,現場(chǎng)使用環(huán)境溫度高,灰塵大,電子元件老化導致變頻器運行異常;

2、熱工保護管理不到位。機組跳閘時(shí),凝汽器真空模擬量顯示值與開(kāi)關(guān)量保護動(dòng)作值偏差6KPa,未能準確指導運行人員的及時(shí)調整;

3、技術(shù)培訓管理不到位。機組真空異常降低時(shí),值班員未能及時(shí)判斷故障原因并進(jìn)行調整,錯失機會(huì );

4、設備檢修管理不到位。查閱變頻器檢修記錄,除定期更換變頻器濾棉外,利舊改造投運后無(wú)檢修檢查記錄。

(六)防范措施:

1、#4循環(huán)泵工頻運行,變頻器隔離,聯(lián)系設備生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)人員進(jìn)行設備的全面檢查評估,根據評估結果確認是否繼續使用。

2、加強熱工保護管理。對變送器及保護開(kāi)關(guān)進(jìn)行校驗,確認原件測量的準確性,同時(shí)檢查確定凝汽器真空壓力變送器與壓力開(kāi)關(guān)取樣位置,找出測量存在差異的原因;在凝汽器保護真空開(kāi)關(guān)末端增加壓力變送器,確保保護與監視原件同源取樣,采用三取中方式用于運行監視調整,開(kāi)關(guān)量三取二保護方式不變,同時(shí)排查其他相關(guān)保護項目,具備條件按此方案優(yōu)化;修訂循環(huán)泵壓力聯(lián)鎖定值,將定值由0.1MPa提升至0.13MPa(暫定)聯(lián)鎖啟動(dòng);結合春查重新梳理熱工保護定值、保護邏輯、報警信號,確保邏輯合理、保護報警、定值準確。

3、加強技術(shù)培訓管理。加強全能值班員的技術(shù)培訓管理,落實(shí)仿真機培訓,將本次非停事件作為典型案例納入仿真機案例庫,舉一反三,開(kāi)展事故預想工作,結合現場(chǎng)實(shí)際,進(jìn)行運行全員培訓學(xué)習。

4、加強設備檢修管理。合理策劃設備檢修項目,做到不漏項,不缺項,完善設備臺賬記錄,落實(shí)設備狀態(tài)檢修與設備評級等相關(guān)工作,強化技術(shù)監督工作,提升設備檢修質(zhì)量。

附件1:事故過(guò)程主要參數DCS曲線(xiàn)