一、事故概況
2002 年 5 月 22 日上午 8:30 左右,XX 水泥廠(chǎng)因生料提升機發(fā)生故障,工段長(cháng)黃 XX 帶領(lǐng)當班人員吳 XX、郁 XX、陳 XX、夏 XX 進(jìn)行現場(chǎng)搶修。經(jīng)分析,屬提升機傳動(dòng)三角帶斷裂后造成的提升堵塞。經(jīng)處理后,仍無(wú)法啟動(dòng),故黃XX、吳 XX、郁 XX 三人下到提升機底部地坑中。打開(kāi)提升機底部檢修門(mén),發(fā)現提升機鏈被底部落料卡住,隨即關(guān)機進(jìn)行清理。待提升機內生料清理干凈后,黃 XX 返回地面啟動(dòng)提升機,吳 XX、郁 XX 兩人在提升機地坑處。黃 XX 啟動(dòng)提升機并正常運行后,發(fā)現吳 XX、郁 XX 二人未返回地面(按慣例,當黃 XX 啟動(dòng)提升機時(shí),他們二人應同時(shí)返回地面),即下到地坑中尋找二人。黃 XX 見(jiàn)二人已昏倒在地,隨即大聲疾呼并抱住郁 XX 往上爬。上面監護的二人聽(tīng)到呼救,迅疾由夏 XX 前去叫電工來(lái)切斷電源,陳 XX 則下到地坑中救人。陳 XX 下到扶梯一半,感到心悶頭暈,返回地面大聲呼救,后暈倒在地。黃 XX 也因心悶頭暈無(wú)法自控,即放下郁 XX 自行爬回地面,到地面后即暈倒。熟料工段徐 XX 聽(tīng)到喊叫聲立即趕到現場(chǎng),未采取有效的防護措施就下到地坑中,造成自己一氧化碳中毒,暈倒在地坑中。最后采取一系列防護措施,切斷提升機電源,拉大窯尾排風(fēng),翻開(kāi)地坑上面的鐵板(利于一氧化碳的排出),帶上口罩(濕毛巾),系上麻繩,進(jìn)行營(yíng)救,11 時(shí),吳 XX、郁 XX、徐 XX 因中毒太深搶救無(wú)效死亡。黃 XX、陳 XX因中毒較輕,在醫院的全力救治下,脫離生命危險。
二、事故原因分析
1 直接原因
由于沒(méi)有確認吳 XX、郁 XX 二人是否從地坑返回地面,當黃 XX 開(kāi)啟提升機時(shí),提升機斗將窯內產(chǎn)生的一氧化碳帶入地坑,致二人中毒窒息。
2 間接原因
2.1煤粉潮濕,窯況變化,導致燃燒時(shí)產(chǎn)生大量的一氧化碳,并聚集在生料提升機的頂部。
2.2公司在設備巡檢管理存在缺陷,巡檢工對設備的巡檢不到位。
2.3公司安全管理薄弱,提升機地坑為有限空間,員工在開(kāi)展有限空間作業(yè)時(shí)未執行作業(yè)許可審批制度,未進(jìn)行風(fēng)險分析,擅自作業(yè)。
2.4公司在應急救援方面對員工的培訓不足,員工在突發(fā)情況面前不具備應有的救援知識、救援技能,存在盲目施救的情況。應加強日常的安全培訓和應急演練工作。
案例3 某水泥廠(chǎng)“2.27” 原料磨內一氧化碳中毒傷害事故
一、事故概況
2013 年 2 月 27 日 6 時(shí) 30 分,XX 水泥廠(chǎng)窯頭點(diǎn)火烘窯,8 時(shí) 30 熟料部安排由班長(cháng)柳 XX、副班長(cháng)黃 XX 帶領(lǐng)王 XX、雪 XX、陳 XX 等人將鋼球裝入原料磨粗磨倉內,計劃第二天中午12時(shí)開(kāi)磨。當天下午18:10左右加完鋼球,18:20副班長(cháng)黃 XX 讓下午上班的巡檢工潘 XX 一起關(guān)閉磨門(mén),18:30 潘 XX 和王 XX先后進(jìn)入粗磨倉,在關(guān)閉磨門(mén)時(shí),王 XX 中毒倒地,潘 XX 從磨內爬出呼救,聽(tīng)到呼救后,班長(cháng)柳 XX 后來(lái)的 4 人先后進(jìn)入磨內救人,導致 7 人全部中毒。18:46 該水泥公司調度室接到報告,立即撥打 120 急救電話(huà),19:40 左右傷者全部救出并送往醫院進(jìn)行搶救,其中 4 人搶救無(wú)效死亡。
二、事故原因分析
1 直接原因:
1.1作業(yè)時(shí)未嚴格按照《危險作業(yè)審批制度》辦理危險作業(yè)許可手續,也沒(méi)有按照作業(yè)操作規程聯(lián)系中控操作員開(kāi)啟窯尾排風(fēng)機,違章指揮進(jìn)入原 料磨粗磨倉內作業(yè),是造成事故的直接原因。
1.2水泥窯點(diǎn)火升溫過(guò)程中產(chǎn)生一定量的一氧化碳氣體;加之中控操作人員操作不當,導致煤粉沒(méi)有完全燃燒,一氧化碳生成量較多。由于窯尾排 風(fēng)機未打開(kāi),系統排風(fēng)量較小,同時(shí)入磨冷風(fēng)閥未打開(kāi),致原料磨倉內一氧化碳氣體不能及時(shí)排除,造成了磨內產(chǎn)生大量的一氧化碳,導致一氧化碳中毒事故。
2 間接原因:
2.1該公司雖然制定了《安全操作規程》、《熟料部原料磨崗位安全生產(chǎn)檢查流程》和《高危作業(yè)審批制度》等規章制度,建立了安全管理組織機構,但公司對制度執行不嚴。
2.2安全生產(chǎn)教育培訓不到位,應急救援中存在盲目施救,缺乏中毒方面的應急救援知識及演練,公司對內部的安全生產(chǎn)工作的監管還不到位。