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某水泥廠(chǎng)“9.4”篦床夾擊傷害事故

一、事故概況

201294日上午10:45分左右XX水泥廠(chǎng)燒成工段陳XX聯(lián)系崗位工黃XX、勞務(wù)工廖XX、袁XX共四人一同清理1#線(xiàn)篦冷機風(fēng)室漏料,清料之前告知中控操作員開(kāi)始清料。隨后黃XX、廖XX穿戴好勞保用品進(jìn)入篦冷機,由黃XX負責檢查篦冷機螺栓,廖XX負責清理漏料,陳XX、袁XX兩人在外面觀(guān)察口監護及負責放料?,F場(chǎng)發(fā)現部分脫落的螺帽,崗位工黃XX立即檢查螺帽脫落的具體位置,11:20左右黃XX在查找過(guò)程中不慎被來(lái)回運動(dòng)的篦床與風(fēng)室隔板夾擊頭部,當場(chǎng)倒在風(fēng)室地上。陳XX發(fā)現后立即通知中控操作員關(guān)閉風(fēng)室風(fēng)機,并讓他通知調度員協(xié)助救援。11:50,傷者被救出后送往醫院救治。但搶救無(wú)效死亡。
事故造成1人死亡。


二、事故原因分析

1直接原因:

1.1XX在篦床運行中對其進(jìn)行近距離檢查,導致頭部被來(lái)回運動(dòng)篦床端部與風(fēng)室隔板夾擊造成死亡。

1.2設備主體安全防護措施不到位,對存在安全隱患部位未有效隔離。

2間接原因:

2.1公司勞動(dòng)組織不合理,現場(chǎng)職工為三班三倒,因同崗位有1名職工請病假,黃XX8月中下旬連續半個(gè)月每天上12時(shí)的夜班,8月份累計加班多達17天。

2.2公司對1#熟料生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施重大技術(shù)改造,但未進(jìn)行安全性能評估;新設備安全操作規程未及時(shí)更新、張貼上墻,未及時(shí)開(kāi)展安全培訓。

2.3篦冷機作業(yè)未辦理有限空間作業(yè)許可,未進(jìn)行檢修風(fēng)險分析和制定相應的防范措施。

2.4篦冷機驗收不嚴謹,導致試生產(chǎn)過(guò)程中存在較多問(wèn)題,致使巡檢人員對篦冷機風(fēng)室內部檢查頻繁。

案例2 某水泥廠(chǎng)1.13氣動(dòng)閘閥擠壓傷害事故

一、事故概況

20171132:00,中控操作員由D線(xiàn)7#、8#磨的石灰石倉滿(mǎn),轉入C線(xiàn)5#、6#磨石灰石倉,但中控操作畫(huà)面未顯示關(guān)閉信號,判斷閥門(mén)未能關(guān)閉,隨后聯(lián)系陳XX到現場(chǎng)檢查情況。
2:10,陳XX反饋C線(xiàn)氣動(dòng)閘閥現場(chǎng)無(wú)法驅動(dòng),氣動(dòng)閘板卡有大塊石頭,需要處理。
2:15,陳XX要求中控操作員停棒閘下輸送皮帶,1分鐘后中控停皮帶。陳XX拉下皮帶拉繩開(kāi)關(guān)(未辦理停電手續),隨后處理氣動(dòng)閘板卡大塊石頭問(wèn)題。
2:45,中控操作員未收到陳XX反饋現場(chǎng)故障處理情況,立即通知D線(xiàn)巡檢工吳XX前往C線(xiàn)氣動(dòng)閘閥處了解情況。
2:50左右,吳XX發(fā)現陳XX雙腳站在皮帶上,身體在溜管內,上腹部被氣動(dòng)閘閥的閘板擠壓,呼喚無(wú)應答,處于昏迷狀態(tài)。立即向中控室報告現場(chǎng)情況并向班長(cháng)聶XX進(jìn)行匯報,傷者被救出后已昏迷不醒,脈搏跳動(dòng)微弱。
2:58,公司將陳XX救出并送往醫院。4:30左右,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
事故造成1人死亡。

1發(fā)生事故的三通下料溜管示意圖


2人員作業(yè)發(fā)生事故示意圖

二、事故原因分析

1直接原因

XX進(jìn)入下料溜管內處理卡料作業(yè)時(shí),沒(méi)有關(guān)閉氣動(dòng)閘閥氣源,在石塊卡料清氣動(dòng)閘閥閘板受氣壓驅動(dòng)自動(dòng)關(guān)閉將陳XX擠壓。

2間接原因

2.1XX違反公司《危險作業(yè)安全管理制度》及《水泥部供料巡檢工崗位安全操作規程》,未辦理有限空間作業(yè)許可,違章進(jìn)入下料溜管內作業(yè)。

2.2水泥部危險源辨識培訓效果不佳,陳XX對氣動(dòng)閘閥動(dòng)作造成人身傷害的風(fēng)險辨識不足,冒險蠻干,盲目進(jìn)入溜管處理卡料。

2.3水泥部供料工段沒(méi)有對下料溜管閘閥卡堵的原因進(jìn)行深入分析,未能及時(shí)發(fā)現該下料溜管內閘板上方的積料板脫焊,且該積料板與溜管內壁有170MM的間隙,導致石灰石卡堵氣動(dòng)閘閥。

2.4水泥部對有限空間管理存在缺陷,該下料溜管內屬于有限空間,沒(méi)有設置安全警示告知標識,觀(guān)察孔沒(méi)有進(jìn)行安全閉鎖,公司對水泥部的有限空間作業(yè)監管不到位。

案例3 某水泥廠(chǎng)11.12皮帶卷入傷害事故

一、事故概況

201611127:00時(shí),XX水泥廠(chǎng)相關(guān)方防腐作業(yè)人員李XX在未與礦山部取得溝通聯(lián)系的前提下,擅自翻越平臺欄桿,進(jìn)入1#皮帶機尾部翻轉裝置區域開(kāi)展除銹作業(yè)。
9:40,礦山部中控員發(fā)出皮帶啟動(dòng)預警訊號,隨后按程序啟動(dòng)皮帶輸送設備。
9:45,相關(guān)方作業(yè)人員梁XX聽(tīng)到1#皮帶廊上的人員呼喊:有人被卷入皮帶受傷,立即上到1#皮帶廊,梁XX上來(lái)后見(jiàn)到作業(yè)人員李XX已被工友從皮帶上搶救下來(lái);梁XX詢(xún)問(wèn)工友得知,李XX站在皮帶上對鋼結構除銹時(shí)被啟動(dòng)運轉的皮帶卷入輥筒。馬上向相關(guān)人員匯報救援。
10:10左右,李XX經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
事故造成1人死亡。

二、事故原因分析

1直接原因

相關(guān)方作業(yè)人員違章站在皮帶上進(jìn)行除銹作業(yè),并在皮帶啟動(dòng)預警鈴響起后未及時(shí)從皮帶上撤離,被運轉的皮帶卷入輥筒。

2間接原因

2.1相關(guān)方施工負責人在未和礦山部溝通取得許可的情況下,擅自安排人員翻越平臺欄桿,違規進(jìn)入1#皮帶廊機尾翻轉裝置區域開(kāi)展除銹作業(yè)。

2.2相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)入皮帶翻轉裝置區域作業(yè)時(shí),安全防范措施未落實(shí),未辦理任何停電、掛牌手續,現場(chǎng)沒(méi)有拉緊急停機開(kāi)關(guān)。

2.3相關(guān)方對現場(chǎng)防腐作業(yè)未有效監管,現場(chǎng)安全負責人在現場(chǎng)監管過(guò)程中沒(méi)有按要求開(kāi)展作業(yè)前安全交底工作,未及時(shí)發(fā)現當事人的嚴重違章行為。

2.4相關(guān)方內部安全培訓不足,未將安全施工方案中的安全管理要求落實(shí)到每個(gè)作業(yè)人員。

2.5礦山部破碎巡檢人員違反崗位職責及操作規程,未對責任區域進(jìn)行全面檢查確認就告知中控操作員皮帶系統已具備開(kāi)機條件。

2.6礦山部對相關(guān)方施工管理不到位。機電部在對相關(guān)方的作業(yè)方案評審中,未要求礦山部(屬地管理部門(mén))參加評審,同時(shí)未將施工方案及時(shí)轉給礦山部。

案例4 某混凝土公司11.8攪拌車(chē)傷害事故

一、事故概況

2014118日,XX混凝土公司根據生產(chǎn)安排,勞務(wù)外包人員三人清理攪拌車(chē)罐內混凝土結塊,上午8:00勞務(wù)外包人員在業(yè)主方無(wú)人員在場(chǎng)的情況下先將攪拌車(chē)罐體人孔門(mén)打開(kāi)、接風(fēng)炮氣源管等一系列施工準備工作。約8:15,準備進(jìn)罐清理前,一名勞務(wù)外包人員私自啟動(dòng)車(chē)輛,導致罐體突然旋轉,造成其中一清罐人員身體被卷入罐體與車(chē)架之間縫隙,全身絞榨致死。
事故造成1人死亡


二、事故原因分析

1直接原因

1.1勞務(wù)外包人員在攪拌車(chē)清理罐內結塊時(shí)違章操作,在沒(méi)有業(yè)主方人員監督情況下擅自啟動(dòng)車(chē)輛,導致清罐人員被卷入罐體與車(chē)架之間,全身絞榨致死;

1.2車(chē)輛駕駛員明知車(chē)輛白班需要清罐,夜班收車(chē)未將車(chē)門(mén)鎖上,并將能夠啟動(dòng)車(chē)輛的油箱鑰匙留在駕駛室內,導致勞務(wù)外包人員能夠私自啟動(dòng)車(chē)輛。

2間接原因

2.1施工前業(yè)主公司未與勞務(wù)外包人員簽訂勞務(wù)合同及安全協(xié)議;

2.2勞務(wù)外包人員進(jìn)場(chǎng)施工前,公司未對相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓;

2.3未制定相應施工方案,未辨識施工風(fēng)險,未制定防范措施;

2.4公司對勞務(wù)外包人員只交代作業(yè)內容,未進(jìn)行現場(chǎng)安全交底,施工過(guò)程未得到有效管理和控制,現場(chǎng)監管缺失;

2.5危險作業(yè)(有限空間作業(yè))未執行作業(yè)審批,施工作業(yè)時(shí)現場(chǎng)無(wú)專(zhuān)人監控。

案例5 某水泥廠(chǎng)9.9破碎機擠壓傷害事故

一、事故概況

XX水泥廠(chǎng)礦山石灰石破碎機因破碎轉子的錘軸軸套焊縫開(kāi)裂,發(fā)包給相關(guān)方進(jìn)行現場(chǎng)修復。2018 9 9 日夜班,相關(guān)方派史XX、陳XX、賈XX對破碎機進(jìn)行維修作業(yè),史XX為作業(yè)負責人。事故發(fā)生前陳XX、賈XX在破碎機內作業(yè),史XX在破碎機外。250 左右,因破碎機內焊接煙塵較大,陳XX告知史XX開(kāi)啟破碎機的收塵風(fēng)機,史XX在啟動(dòng)收塵風(fēng)機時(shí),誤將破碎機的啟動(dòng)按鈕當成收塵風(fēng)機啟動(dòng)按鈕,造成破碎機誤啟動(dòng),破碎機轉子轉動(dòng)導致在破碎機內作業(yè)的陳XX、賈XX兩名人員被擠壓。
事故發(fā)生后,史XX立即停機并打電話(huà)求救。救援人員趕到現場(chǎng),采取能量隔離,進(jìn)入破碎機內施救。于4:31救出陳XX,545 救出賈XX,2 人經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
事故造成2人死亡。


二、事故原因分析

1直接原因

1.1相關(guān)方維修負責人史XX準備啟動(dòng)破碎收塵風(fēng)機時(shí),把破碎機啟動(dòng)按鈕當成破碎收塵風(fēng)機啟動(dòng)按鈕,誤操作啟動(dòng)了破碎機造成事故。

1.2破碎機主電機未斷電,檢修人員在破碎機內作業(yè)。

2.3破碎機主電機現場(chǎng)控制盒鑰匙未拔出,未進(jìn)行有效管控。

2間接原因

2.1現場(chǎng)管理混亂。未辦理停電手續、無(wú)證上崗、未開(kāi)展安全交底。

2.2風(fēng)險控制不到位。施工方案風(fēng)險分析不全、未落實(shí)停電、通風(fēng)措施,缺乏現場(chǎng)監管等。

2.3資質(zhì)審查不嚴,停送電操作、上鎖掛牌未按規定執行。

2.4教育培訓不到位。當班作業(yè)班前會(huì )未召開(kāi)、安全工作未交底。

2.5高風(fēng)險作業(yè)管理。受限空間作業(yè)辨識不全、高風(fēng)險措施執行不到位。

2.6勞動(dòng)組織不合理。夜班無(wú)電工操作停送電。

2.7監督檢查不到位。夜班無(wú)人檢查督促、危險作業(yè)未明確監管人員。

案例6 某水泥廠(chǎng)4.21分格輪擠壓傷害事故

一、事故概況

2018421日,XX水泥廠(chǎng)安排機械維修對煤磨原煤定量給料機下部的分格輪進(jìn)行改造。17:30,分格輪改造完成后,工段長(cháng)李XX現場(chǎng)查看后安排試機。18:00,林XX和符XX根據工段長(cháng)李XX的安排,開(kāi)始對K14 分格輪葉片焊接,在完成一片葉片單面焊接后,林XX安排符XX對分格輪進(jìn)行盤(pán)轉對位。18:34 左右,林XX趁符XX對分格輪進(jìn)行盤(pán)動(dòng)對位作業(yè)時(shí),獨自一人回到K13 原煤定量給料機頭輪罩觀(guān)察孔門(mén)檢查下料情況,為確定是否因為原煤過(guò)濕造成分格輪積料,將右手伸入觀(guān)察孔門(mén)內接皮帶輸送的原煤,以查看濕度情況,檢查時(shí)仍帶著(zhù)焊工手套。18:36,林XX手套被分格輪葉片帶入夾住,手無(wú)法擺脫,緊接著(zhù)被轉動(dòng)的分格輪葉片卷入,因葉片和分格輪殼體的剪切力造成右手臂絞斷。符XX進(jìn)行救援并報告,傷者被送往醫院救治。
事故造成傷者右手臂絞斷。


二、事故原因分析

1直接原因

1.1XX違反公司安全行為管理制度,在設備運轉的情況下,冒險將戴著(zhù)焊工手套的右手伸入到給料機的頭輪罩內,觸碰到轉動(dòng)的分格輪,右手前手臂被分格輪葉片卷入、絞斷。

1.2原煤定量給料機分格輪運行過(guò)程中,頭輪罩觀(guān)察孔門(mén)處于打開(kāi)狀態(tài),存在觸碰轉動(dòng)部位受傷害的風(fēng)險。

2間接原因

2.1風(fēng)險控制措施不到位。觀(guān)察孔門(mén)缺少有效的管控措施。

2.2未有效識別出頭輪罩觀(guān)察孔門(mén)打開(kāi)、分格輪運轉傷害的安全風(fēng)險。

2.3安全教育培訓不到位。技改后的新設備風(fēng)險因素發(fā)生變化,但未開(kāi)展針對性的安全培訓和考核。

2.4作業(yè)許可缺乏有效管控。

案例7 某水泥廠(chǎng)12.22皮帶尾輪擠壓傷害事故

一、事故概況

201812228:58,水泥磨巡檢工王XX巡檢發(fā)現皮帶有跑偏現象,尾輪上有明顯積料。王XX徒手抽開(kāi)皮帶尾輪側面的防護網(wǎng),在皮帶機運轉情況下使用扁鋼對尾輪積料進(jìn)行清理,扁鋼和右手一并被卷入尾輪,造成右肩臂整體離斷。王XX用對講機呼叫中控操作員黃XX,告知他手斷了,請求救援,隨后自行走回水泥磨值班室,等待救援。9:19 公司用120 急救車(chē)送王XX到醫院救治。
事故造成1人重傷。

圖 1:事故還原圖

圖2事故現場(chǎng)及清料工具

二、事故原因分析

1直接原因:

1.1人的不安全行為

XX違反公司《皮帶輸送機安全操作規程》第5.2.1 條嚴禁開(kāi)機清料的規定,在皮帶機運轉情況下,抽開(kāi)皮帶防護網(wǎng),清理尾輪表面積料,是造成事故的直接原因。

2物的不安全狀態(tài)

1)皮帶拉繩開(kāi)關(guān)設置、安裝不符合要求,拉繩未安裝到皮帶機尾輪處。

2)皮帶機側面防護網(wǎng)未有效固定,用手可直接拆卸防護網(wǎng)。

2間接原因:

2.1隱患排查不到位。

公司未排查出皮帶拉繩開(kāi)關(guān)未安裝到皮帶機尾輪處,皮帶機側面防護網(wǎng)未有效固定、無(wú)速度開(kāi)關(guān)等隱患。

2.2風(fēng)險控制不到位,脫硫石膏皮帶存在設計和管理缺陷。

1)巡檢通道寬度580mm,不符合GB 50432-2008《帶式輸送機工程設計規范》帶式輸送機棧橋和地道的最小凈空尺寸規定:?jiǎn)闻_帶式輸送機棧橋,采用敞開(kāi)式結構并在兩側設人行道時(shí),人行道凈寬度不小于700mm 的要求。

2)脫硫石膏粘性大,皮帶、滾筒易粘料,但尾輪未安裝清掃器,易造成皮帶尾部滾筒積料、皮帶跑偏。

2.3安全教育培訓不到位。

1)王XX由機械維修工轉崗至制成工段水泥磨巡檢,崗位風(fēng)險發(fā)生變化,未有效開(kāi)展轉崗培訓工作,未掌握作業(yè)風(fēng)險和控制措施。

2)事故案例培訓學(xué)習流于形式,員工未結合所在崗位風(fēng)險進(jìn)行反思并提出防范措施。

2.4制度執行不嚴格。

公司對習慣性違章行為處罰不夠嚴格,多數以批評教育為主,未真正執行《違章行為監督考核管理辦法》。

2.5工段日常管理薄弱。

原制成工段長(cháng)離職后,沒(méi)有立即明確工段的具體負責人,代理工段長(cháng)剛從技術(shù)員崗位轉過(guò)來(lái),對現場(chǎng)設備、工藝及工段管理不太熟悉,但公司沒(méi)有制定專(zhuān)人進(jìn)行傳幫帶,造成日常管理薄弱。