長(cháng)嶺煉油廠(chǎng)催化劑分廠(chǎng)兩劑車(chē)間石棉板當盲板 造成跑損事故
1983年2月6日,長(cháng)嶺煉油廠(chǎng)催化劑分廠(chǎng)兩劑車(chē)間加氫催化劑的浸漬崗位,開(kāi)始浸漬第一批鉬鈷催化劑。白班班長(cháng)在做浸漬的準備工作時(shí),需要給1#漫漬罐加盲板。工作中圖方便,順手從平臺上揀起一塊原用過(guò)的橡膠板和象肓板的石棉板(石棉板上有浸漬液干后痕跡,呈紅褐色,他誤認為是鋼質(zhì)盲板),加到1#浸漬罐出料口的法蘭上。然后加滿(mǎn)水,進(jìn)行煮罐。
2月9日,該班上0~8點(diǎn)班。接班后根據車(chē)間安排,開(kāi)始浸泡第一罐鉬鈷催化劑。0時(shí)30分,班長(cháng)將調配罐的浸前液,用風(fēng)壓至l#浸漬罐。接著(zhù),放入γ-Al2O3條進(jìn)行浸漬。浸泡完畢后,于2時(shí)30分發(fā)現排渣罐風(fēng)閥漏,罐內有壓力。經(jīng)車(chē)間同意,將1#浸漬罐的浸原液改壓至2#浸漬罐內(當時(shí)風(fēng)壓0.25MPa),4時(shí)左右,在壓送過(guò)程中,l#浸漬罐出料口盲板被頂破,大量浸原液流出地面進(jìn)入下水道,造成跑損鉬鉆浸原液1000L的事故,直接經(jīng)濟損失0.7萬(wàn)元。
事故原因
(1)班長(cháng)工作馬虎,誤將石棉板當作鋼質(zhì)百板加到l#浸漬罐出料口,給事故留下隱患。在收浸前液之前,沒(méi)有按規程規定進(jìn)行氣密試壓,致使隱患未能及時(shí)發(fā)現。在長(cháng)時(shí)間煮罐。浸漬情況下,由于風(fēng)壓作用使石棉板盲板破裂。
(2)領(lǐng)導工作不嚴不細,管理不善,開(kāi)工中不深入現場(chǎng)進(jìn)行嚴格認真的檢查,使當班班長(cháng)發(fā)現排渣罐風(fēng)閥漏時(shí),不得不跑到單身宿舍去清示技術(shù)負責人。班長(cháng)缺乏現場(chǎng)指揮能力也是事故發(fā)生的原因。
教訓與措施
(1)加強干部值班制。生產(chǎn)現場(chǎng)設備的關(guān)鍵部位、生產(chǎn)鍵環(huán)節,車(chē)間干部要深入細致的檢查。
(2)化工生產(chǎn)裝置的開(kāi)工,要嚴格按照是否達到開(kāi)工條件進(jìn)行驗收,做到“四不開(kāi)汽”。
(3)加強對盲板的管理,對化工裝置現用的盲板進(jìn)行一次全面檢查,不符合標準的全部更換。