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福建煉油廠(chǎng)液化氣裝船管線(xiàn)波紋補償器爆裂,造成管內液化氣跑損113噸的事故

1992l02211時(shí)07分,福建煉油廠(chǎng)液化氣裝船管線(xiàn)波紋補償器爆裂,造成管內液化氣跑損113噸的事故。

當日凌晨,從廠(chǎng)區油品車(chē)間經(jīng)672線(xiàn)(液化氣線(xiàn))進(jìn)行裝船作業(yè)。6時(shí)45分,油品車(chē)間停泵,港庫區崗位人員關(guān)閉672線(xiàn)第一道閥,裝船結束。9時(shí)35分,672線(xiàn)第一道閥前安全閥動(dòng)作起跳(自672673線(xiàn))當班操作員打開(kāi)673線(xiàn)至放空筒閥門(mén)放空。此時(shí),總廠(chǎng)調度也在碼頭,見(jiàn)到安全閥起跳后不能復位,估計672線(xiàn)壓力超高,因672線(xiàn)無(wú)壓力表,便打電話(huà)給廠(chǎng)區油品車(chē)間油品調度,指示查一下672線(xiàn)的壓力并采取放壓措施。9時(shí)40分,廠(chǎng)區油品泵房當班人員報告壓力是0.6MPa(此壓力液化氣泵出口閥前壓力指示,不能代表閥后的672線(xiàn)的壓力)。港庫區得知壓力不高,鑒于安全閥背帽蓋密封面一直向外泄漏液化氣。于9時(shí)45分,關(guān)閉安全閥前后手閥,準備拆下安全閥重新定壓,同時(shí)也關(guān)閉了673線(xiàn)到放空筒的放空閥。11時(shí)07分,油碼頭主引堤上4個(gè)Dg200波折補償器中的一個(gè)發(fā)生突然爆裂,大量液化氣白霧向外噴出。

事故原因  液態(tài)烴在長(cháng)達6500m672線(xiàn)中處于封閉狀態(tài),由于氣溫升高,管線(xiàn)沒(méi)有保溫,使液態(tài)烴溫度上升,體積膨脹,在管內產(chǎn)生巨大壓力,引起管線(xiàn)上最薄弱的一個(gè)波紋膨脹節爆裂。

措施及教訓  這是一起重大火災爆炸未遂事故,如果爆燃,將會(huì )造成千噸級碼頭嚴重損壞,后果不堪設想。

1)對封閉油品管線(xiàn)完善泄壓措施,制定封閉油晶管線(xiàn)的放壓規定。進(jìn)一步嚴格管線(xiàn)及設備上的安全閥管理。

2672線(xiàn)增上兩處壓力表,每1.5公里底點(diǎn)設放空盲頭,在碼頭F點(diǎn)處加道隔斷閥,以利于控制碼頭上液化氣(丙烯)的泄漏事故。

3)在液化氣、丙烯危險管線(xiàn)上使用波紋補償器尚缺乏成熟經(jīng)驗,不可靠,更換為n形漲力彎。