九江石化爆炸火災事故報告
關(guān)于九江石化柴油加氫裝置“3. 12”爆炸火災事故有關(guān)情況的報告
2018年3月12日16時(shí)14分,九江石化煉油運行一部柴 油加氫裝置發(fā)生一起爆炸火災事故,事故造成2人死亡,1人 灼傷(輕傷)。
接到事故報告后,安全監管局、煉油事業(yè)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 有關(guān)領(lǐng)導立即到總部生產(chǎn)調度指揮中心了解事故情況。按照總 部領(lǐng)導指示,安全監管局、煉油事業(yè)部、能環(huán)部派人連夜趕赴 現場(chǎng)。
3月13日凌晨3點(diǎn)30分左右,國家安全監管總局、總部 調查組一行12人到達事故現場(chǎng)。在對現場(chǎng)初步勘查后聽(tīng)取了 九江石化對事故情況的匯報。有關(guān)情況報告如下:
一、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)
2018年3月12日,煉油運行一部加氫單元運行三班當班, 當班人員有副班長(cháng)楊友林、內操楊春春、段漠齊,外操李國華、 劉強、張曉文。
14:58,內操在DCS上發(fā)現循環(huán)氫壓縮機C502B潤滑油壓 低報警,打電話(huà)給外操室要求到現場(chǎng)確認。副班長(cháng)楊友林接電 話(huà)后,到現場(chǎng)檢查確認,15:07:52 , C502B潤滑油壓降至 0.27MPa,輔油泵啟動(dòng)(輔泵自啟聯(lián)鎖值0.27MPa)o設備員 彭小鋒接報告后,到外操室和楊友林、張曉文一起到壓縮機現 場(chǎng)調整。調整過(guò)程中,潤滑油壓力在16:04:39下降至0.2MPa
(聯(lián)鎖停機值0.2MPa),機組聯(lián)鎖停機,同時(shí)加熱爐F501高 壓瓦斯進(jìn)爐快關(guān)閥門(mén)XCV501聯(lián)鎖動(dòng)作關(guān)閉、加氫反應進(jìn)料泵 P501B聯(lián)鎖動(dòng)作停泵。
楊友林等人檢查加熱爐F501高壓瓦斯進(jìn)爐快關(guān)閥門(mén)關(guān)閉 情況,關(guān)閉熱低分V515向T501減油閥門(mén)。16:10左右,楊友 林按照工藝員指令,帶領(lǐng)李國華趕往加氫反應進(jìn)料泵P501B, 試圖關(guān)閉泵出口閥時(shí),加氫原料緩沖罐V501發(fā)生爆炸著(zhù)火。
二、 事故傷亡情況
事故造成2人死亡。死者基本情況:
1. 楊友林,男,49歲,加氫副班長(cháng),文化程度技校。
2. 李國華,男,52歲,加氫外操,文化程度高中。
三、 事故救援情況
事故發(fā)生后,九江石化公司立即啟動(dòng)應急預案,分別向江 西省、九江市政府部門(mén)報告事故情況,同時(shí)向總部應急指揮中 心報告。九江石化公司領(lǐng)導趕赴現場(chǎng)成立現場(chǎng)指揮部,組織現 場(chǎng)救援和處置,組織人員關(guān)閉加氫單元高瓦、氫氣、柴油、航 煤等原料進(jìn)料閥門(mén),1#柴油加氫裝置緊急停工,航煤加氫、 1#PSA及2#汽柴油加氫等3套裝置主動(dòng)安排停工,關(guān)閉各裝置 原料、產(chǎn)品進(jìn)出界區閥門(mén)。
16時(shí)15分,九江石化消防保衛中心接警后迅速到現場(chǎng)撲
救。
16時(shí)30分,地面流淌火全部撲滅??紤]到周邊是臨氫裝 置,危險性較大,為防止萬(wàn)一,16時(shí)34分,九江石化請求九 江市消防支隊增援。
16時(shí)40分,火勢得到控制。
16時(shí)50分,九江市消防增援車(chē)輛到達現場(chǎng)。
17時(shí)24分,現場(chǎng)火點(diǎn)熄滅。
在事故救援的同時(shí),九江石化積極配合地方政府主動(dòng)向社 會(huì )媒體報道事故。目前輿情可控,沒(méi)有造成較大社會(huì )負面影響。
事故沒(méi)有造成環(huán)境污染和其他次生事故。
家屬安撫工作有序進(jìn)行,目前家屬情緒在受控狀態(tài),后續 繼續做好善后處置工作。
四、初步原因分析
從DCS趨勢看,循環(huán)氫壓縮機C502B停機,裝置聯(lián)鎖停 車(chē)后,原料罐V501 (直徑2.2米,高18.8米,54立方米)壓 力快速上升,最終導致V501超壓罐體撕裂著(zhù)火。
初步分析,V501超壓原因為反應進(jìn)料泵P501B聯(lián)鎖停泵 后,泵出口閥沒(méi)有及時(shí)關(guān)閉,同時(shí)泵出口單向閥漏量,造成反 應系統高溫高壓介質(zhì)從P501/B出口倒竄至V501,造成V501 超壓爆裂。
事故原因還在進(jìn)一步調查中。
五、事故調查
國家安全監管總局接到事故報告后,監管三司宋宏林處長(cháng) 和國家安全生產(chǎn)應急救援指揮中心協(xié)調部副主任洪宇等4名同 志也于昨晚趕到事故現場(chǎng)。按照生產(chǎn)安全事故管理規定,確定 由九江市安全監管局負責組織事故調查。
在地方政府調查的同時(shí),我們已成立內部調查組組織開(kāi)展 事故調查。有關(guān)情況將進(jìn)一步報告。
總部赴事故現場(chǎng)調查組
安全監管局:杜紅巖、常云海
煉油事業(yè)部:伊光明、權紅旗、宮超
能源環(huán)保部:邢毅
總部事故調查組
關(guān)于進(jìn)一步做好“兩會(huì )”期間安全生產(chǎn)工作的通知
各有關(guān)企業(yè):
近期,部分企業(yè)裝置運行不穩,非計劃停工和運行異常情況較 多,安全生產(chǎn)形勢不容樂(lè )觀(guān)。臨近“兩會(huì )”,各企業(yè)要認真吸取教訓, 及時(shí)采取措施,堅決遏止運行異常頻發(fā)的不良勢頭,確保“兩會(huì )” 期間安全生產(chǎn)保持平穩。
一、近期裝置運行異常情況通報
1.湛江東興:2018年2月24日連續重整裝置因循環(huán)氫壓縮機 故障停工搶修,利用氫氣增壓機一路出口作為循環(huán)氫后,2月25日 進(jìn)料開(kāi)工,維持低負荷運行。
停工經(jīng)過(guò):2018年2月24日17: 08連續重整裝置循環(huán)氫壓縮 機C-3201非驅動(dòng)端泄漏量突然從48kPa降至12kPa, 19: 37監控視 頻顯示非驅動(dòng)端通過(guò)軸承箱的呼吸閥漏到大氣中,干氣密封泄漏, 同時(shí),兩端軸承振動(dòng)快速上升,達到滿(mǎn)量程值,由于機組沒(méi)有設置 軸振動(dòng)聯(lián)鎖和干氣密封泄漏聯(lián)鎖,也沒(méi)有觸發(fā)軸位移聯(lián)鎖,在劇烈 振動(dòng)了 3分鐘之后因轉子卡澀停機。
檢查結果:驅動(dòng)端徑向軸瓦損壞嚴重,油封完全磨平,軸承座 與軸承蓋都有明顯的碰磨痕跡;非驅動(dòng)端的徑向瓦和推力瓦也有磨 損痕跡;兩端軸承部位軸頸磨損;非驅動(dòng)端干氣密封軸套部位的軸 表面有鍍層大面積脫落,原軸徑120mm,磨損后的最小直徑118. 8mm; 兩端的干氣密封解體,一級、二級摩擦副均已碎裂,非驅動(dòng)端損壞 程度更嚴重;各級葉輪級間密封和兩端的梳齒密封基本磨平;檢查 發(fā)現主軸經(jīng)過(guò)摩擦產(chǎn)生高溫后已變形,非驅動(dòng)端變形跳動(dòng)超過(guò)1嘰
原因分析:初步分析是主密封氣發(fā)生波動(dòng),非驅動(dòng)端干氣密封 穩定性較弱的情況下,動(dòng)靜環(huán)碰磨受熱崩裂,碎塊擠壓碰撞卡澀, 導致轉子、軸承箱等振動(dòng)。
2.金陵:2018年2月28日8: 07,上級變電站220kV經(jīng)港變因 開(kāi)關(guān)保護裝置故障,造成金陵石化220kV港石聯(lián)絡(luò )線(xiàn)停電1. 7秒, 熱電站110kV正I母線(xiàn)晃電,六爐三機跳停,導致蒸汽和氫氣停供。 熱電站廠(chǎng)用電因晃電中斷后,三臺給水泵停機,鍋爐因缺水停爐, 無(wú)蒸汽供應。1#、2#發(fā)電機帶不動(dòng)相應負荷(正常時(shí)發(fā)電5MW,從 外電網(wǎng)下電6MW), 1#發(fā)電機因低頻保護停車(chē),2#發(fā)電機因低壓過(guò)流 保護停車(chē),3#發(fā)電機因無(wú)蒸汽停機而停止供電。煤制氫、2#加氫裂化、 1#催化、3#重整、1#渣油加氫、2#渣油加氫、柴油加氫改質(zhì)、l#S-zorb 緊急停工,至3月1日除1#和2#渣油加氫外其余裝置均恢復開(kāi)工, 1#渣油加氫因加熱爐管結焦、2#渣油加氫因循氫機干氣密封泄漏推 遲開(kāi)工。
原因分析:上級變電站220kV經(jīng)港變開(kāi)關(guān)保護裝置故障,造成 電源聯(lián)絡(luò )線(xiàn)停電;全廠(chǎng)220kV、llOkV系統分列運行但未配置快切裝
置,且投運的給水泵都由停電母線(xiàn)供電,造成1#、2#、3#發(fā)電機停 運,引起大面積?;坞?。
3. 揚子:2017年11月25日21:15, PTA聯(lián)合裝置三線(xiàn)空壓機 組發(fā)出振動(dòng)、位移、電機過(guò)流跳車(chē)等13個(gè)聯(lián)鎖停車(chē)信號,機組因電 機過(guò)流跳車(chē)聯(lián)鎖停車(chē)。機組盤(pán)車(chē)狀態(tài)下,壓縮機部分振動(dòng)位移值無(wú) 法恢復正常,初步判斷轉子可能存在一定程度損壞,決定對壓縮機 進(jìn)行全面解體檢查。
檢查結果:機組解體后發(fā)現一級葉輪葉片1處斷裂,一級葉輪 口環(huán)磨損斷裂,其他葉片均出現不同程度的損傷及變形;一級擴壓 器2個(gè)噴嘴開(kāi)裂;一級蝸殼型環(huán)內表面出現局部磨痕,有1深約2mm 左右的局部磨痕凹坑。
原因分析:壓縮機一二級轉子一級葉輪葉片突發(fā)斷裂,轉子與 蝸殼發(fā)生劇烈卡澀摩擦,導致電機瞬間過(guò)流聯(lián)鎖空壓機停車(chē)。
4. 上海石化:2017年12月29日21: 18, PTA裝置氧化循環(huán)溶 劑泵過(guò)電流跳,反應器尾氧含量達到聯(lián)鎖值,氧化反應器聯(lián)鎖動(dòng)作, 系統退料,21:55啟動(dòng)輸送風(fēng)機進(jìn)行物料輸送,輸送過(guò)程中,發(fā)現 中間料倉設備變形。
原因分析:(1)氧化循環(huán)溶劑泵泵設計存在缺陷,使設備長(cháng)期 在C區運行;斷軸根部(軸徑改變處)的過(guò)渡R偏??;無(wú)防松動(dòng)措施, 受外力作用導致的誘導輪螺紋連接松動(dòng);泵實(shí)際使用流量不在泵的 最佳工作范圍等因素影響,導致泵軸從誘導輪與葉輪的結合處材料 疲勞結合脆性斷裂。
(2)停車(chē)時(shí)使用風(fēng)機進(jìn)行物料輸送,因干燥機出料溫度約
148C,輸送氣受熱膨脹,料倉壓力升高,為防止水封吹破,操作人 員進(jìn)行了現場(chǎng)風(fēng)機出口小閥的排放,由于此時(shí)出現了輸送管道堵塞, 氮氣循環(huán)路線(xiàn)受阻,導致料倉進(jìn)出氣不平衡,最終造成料倉受損(料 倉系統設置有低壓停風(fēng)機的聯(lián)鎖保護,但因壓力取出口被物料堵塞, 導致指示不準聯(lián)鎖最終未動(dòng)作)。
巴陵:2018年]月11 0 11: 48,殼牌煤氣化裝置煤閥13FV0401 卡塞,15:00更換完成投用4#燒嘴,15: 42打開(kāi)煤線(xiàn)三通閥13XV0408, 約50秒后,操作員確認氣化裝置43層4#粉煤管線(xiàn)泄漏起火,手動(dòng) 觸發(fā)啟動(dòng)氣化裝置緊急停車(chē)并緊急泄壓。
檢查結果:13XV0408閥門(mén)入口發(fā)現有異物,入口沒(méi)有完全關(guān)閉到 位,偏離中心位置約15mm,閥芯和閥體出口已經(jīng)損壞,齒輪箱內有水, 生銹比較嚴重,閥桿兩軸承卡死,從動(dòng)輪(大齒輪)有三到四個(gè)齒有 磨損的痕跡;13XV0408到13XV413之間的管道發(fā)現異物嚴重堵塞(玻 璃纖維帶)。
原因分析:由于粉煤三通閥13XV0408故障(嚴重內漏或部分堵 塞)導致兩個(gè)出口之間短路連通,介質(zhì)串入粉煤循環(huán)管線(xiàn),導致 13XV0408閥后到氣化爐的粉煤管線(xiàn)壓力降低,氣化爐內的高溫高壓 合成氣反流至燒嘴內的粉煤通道和外部粉煤管線(xiàn)內,導致最薄弱部 分(如磨損的三通閥本體或者附近管道)首先燒蝕泄露,迅速擴大并 在空氣中爆燃。
6.福建:2018年2月13日14:00,乙烯裝置裂解氣壓縮機四 段出口溫度突然上升較快,乙烯裂解緊急退出4臺裂解爐,在乙烯 退爐降負荷過(guò)程中,裂解氣壓縮機五段出口溫度持續上升至聯(lián)鎖值,
裂解氣壓縮機停機導致乙烯全面停工。
原因分析:裂解氣壓縮機四段出口級間冷卻器內漏情況突然惡 化,裂解氣壓縮機四段、五段出口溫度上升較快,五段出口溫度高 高聯(lián)鎖導致裂解氣壓縮機停機。
二、有關(guān)要求
1. 落實(shí)措施,確保“兩會(huì )”期間安全生產(chǎn)。原則上兩會(huì )期間停 止安排施工作業(yè),遇特殊情況須升級管理,嚴格落實(shí)雙監護和現場(chǎng) 視頻監控等管理措施;保持生產(chǎn)負荷平穩,原則上不作大的調整、 不安排裝置開(kāi)停工;加強值班,做好領(lǐng)導帶班工作,保證物資和人 員充備完善,按規定做好突發(fā)事件(事故)的處置工作,并按相關(guān) 要求及時(shí)、準確報送信息。
2. 嚴格管理,避免同類(lèi)事件重復發(fā)生。裝置運行發(fā)生異常的企 業(yè)要深入分析造成異常的直接原因和深層次原因,有針對性的制定 整改措施和目標,嚴格督促整改措施到位;各企業(yè)均要從異常事件中 吸取教訓,舉一反三,深入分析查找同類(lèi)裝置隱患,避免同類(lèi)事件 重復發(fā)生。
3. 規范操作,保持裝置平穩運行。嚴格執行工藝紀律、操作紀 律,控制好運行工況,堅決避免超溫超壓等不良工況運行;控制好 裝置原料,確保裝置各項進(jìn)料不超指標。
4. 精心維護,保障設備工況良好。針對近期機組故障頻發(fā)的情 況,各企業(yè)要重點(diǎn)采取措施,排查并動(dòng)態(tài)管理機、泵運行隱患,加 強重點(diǎn)設備、大機組的監護維護,梳理并完善大機組及重要機泵聯(lián) 鎖邏輯;持續加大動(dòng)設備專(zhuān)業(yè)培訓力度,消除班組技術(shù)力量短板, 轉變拼設備的觀(guān)念,提高設備處理操作能力,保障設備處于良好工 況。
5. 加快整改,保障電力系統穩定。加快推進(jìn)電力系統隱患治理項 目,提高電力系統可靠性;加強協(xié)調,積極與地方電網(wǎng)溝通,提高外 電源可靠性;加強熱電站機、爐、電的運行管理,提高自備電站供電 的可靠性,完善抗晃電措施,抓緊增上低周減載裝置。
6. 完善預案,沉穩應對異常情況。學(xué)習借鑒其他企業(yè)應對停電事 故等異常情況的經(jīng)驗和教訓,結合企業(yè)實(shí)際,提高應急預案的可操作 性,完善開(kāi)停工操作細則,加強演練,提高應急指揮能力,明確各層 級責任,沉穩應對突發(fā)情況,做到忙而不亂,有序進(jìn)行。