ASCO乙炔生產(chǎn)裝置單向閥失效導致的可燃氣體爆炸事故
1. 事故簡(jiǎn)介
2005年1月25日,位于美國新澤西州PerthAmboy的乙炔服務(wù)公司(AcetyleneServicesCompany,ASCO)是一家從事乙炔氣生產(chǎn)和包裝的公司,因乙炔發(fā)生器循環(huán)水管線(xiàn)上的單向閥失效內漏,導致乙炔氣通過(guò)循環(huán)水管線(xiàn)逆流并泄漏進(jìn)入封閉空間聚集,遇點(diǎn)火源后引發(fā)劇烈爆炸(如圖1所示),事故造成3人死亡,1人重傷,附近生產(chǎn)廠(chǎng)房嚴重受損。
圖1:爆炸事故現場(chǎng)照片
2. 事故背景
2.1 公司背景
ASCO是一個(gè)家族式自營(yíng)企業(yè),于1982年開(kāi)始在紐約和費城市區生產(chǎn)和包裝乙炔氣服務(wù)。事故發(fā)生時(shí),ASCO擁有14名員工。ASCO主要在PerthAmboy廠(chǎng)區生產(chǎn)乙炔氣,2004年7月,ASCO開(kāi)始直接從一家石化企業(yè)購買(mǎi)乙炔氣,以補充自己的生產(chǎn)能力。
2.2 裝置布置
ASCO生產(chǎn)裝置位于一處工業(yè)區,乙炔氣生產(chǎn)工藝設備、氣瓶充裝操作區、辦公室和休息室均位于46號廠(chǎng)房?jì)?,如圖2所示。在46號廠(chǎng)房外部緊挨著(zhù)設有6個(gè)沉降罐,中間是一個(gè)木制結構的廠(chǎng)棚。廠(chǎng)棚里面設有水泵和相關(guān)附屬管線(xiàn)。接貨碼頭用于卸載購買(mǎi)的乙炔氣,另外還有一個(gè)丙酮儲罐。
圖2:平面布置示意圖
2.3 乙炔
乙炔(俗稱(chēng)風(fēng)煤或電石氣)是一種無(wú)色、高反應活性和極度易燃的氣體。純乙炔是無(wú)臭的,但工業(yè)用乙炔由于含有硫化氫、磷化氫等雜質(zhì),而有一股大蒜的氣味,密度比空氣稍輕。乙炔氣的可燃范圍很寬,約2.5%~82%。當乙炔氣的壓力被壓縮至大于0.1MPa(表壓)時(shí),乙炔氣可能發(fā)生劇烈的分解。當乙炔氣被液化時(shí),也非常不穩定,也可能發(fā)生劇烈分解。因為乙炔氣的上述特點(diǎn),乙炔通常被儲存在專(zhuān)用乙炔氣瓶?jì)?,氣瓶?jì)炔垦b有浸入液態(tài)丙酮的多孔填料(高比表面積),目的是保持乙炔氣穩定,防止分解。使用時(shí),溶解在丙酮內的乙炔變?yōu)闅怏w分離出來(lái),而丙酮仍留在瓶?jì)?,以便再次充入乙炔使用?/span>
2.4 乙炔氣生產(chǎn)工藝
ASCO通過(guò)將電石(碳化鈣,化學(xué)式為CaC2)和水(化學(xué)式為H2O)混合生產(chǎn)乙炔氣(化學(xué)式為C2H2),同時(shí)生成副產(chǎn)物石灰(化學(xué)式為Ca(OH)2),反應過(guò)程為放熱反應。反應過(guò)程如下:
CaC2+H2O→C2H2+Ca(OH)2+熱量
混合過(guò)程在一個(gè)臥式儲罐內進(jìn)行,稱(chēng)作發(fā)生器,如圖3所示。發(fā)生器內裝有一定量的水,根據發(fā)生器的壓力,控制電石以一定的速率進(jìn)入發(fā)生器中。該過(guò)程為半自動(dòng)化式控制,如果給發(fā)生器供料的電石料斗保持滿(mǎn)料狀態(tài),反應過(guò)程就可以連續進(jìn)行。
圖3:乙炔發(fā)生器(圓圈處為循環(huán)水管線(xiàn)上的單向閥)
生成的乙炔氣經(jīng)壓縮機轉輸至附屬設備除去雜質(zhì),凈化后的乙炔氣被送至充裝操作間,充裝至氣瓶中。副產(chǎn)品石灰漿從發(fā)生器連續排放到位于廠(chǎng)房外部的一個(gè)儲槽中,然后經(jīng)泵加壓輸送至沉降罐里。
2.5 沉降罐
ASCO使用6個(gè)敞口的串聯(lián)的沉降罐臨時(shí)儲存副產(chǎn)品石灰漿,也用于準備和儲存發(fā)生器循環(huán)使用的水。這6個(gè)鋼制的常壓儲罐,高度約6米,直徑約3米,分為兩排南北方向布置。
石灰漿從儲槽被泵入到1#沉降罐里,石灰顆粒逐漸沉降,上部的水則溢流至2#沉降罐里,石灰顆粒經(jīng)進(jìn)一步沉降分離,水繼續進(jìn)入到下游沉降罐。當水進(jìn)入到5#和6#沉降罐時(shí),水中的石灰含量已很少,如圖4所示。各個(gè)沉降罐底部聚集的石灰泥反復用泵抽出來(lái),然后被承包商運走。根據生產(chǎn)需要,5#和6#沉降罐里集聚的水可以通過(guò)泵輸送回發(fā)生器循環(huán)使用。
圖4:沉降罐流程簡(jiǎn)圖
2.6 木制廠(chǎng)棚(石灰棚)
ASCO裝置區域的6個(gè)沉降罐之間建有一個(gè)木制廠(chǎng)棚,長(cháng)約8.5m,寬約4.6m,如圖2所示,6個(gè)沉降罐的罐璧構成了廠(chǎng)棚的一部分圍墻。廠(chǎng)棚里面設有2個(gè)電動(dòng)泵,一個(gè)用于從沉降罐抽出沉積的石灰泥,另一個(gè)用于將經(jīng)沉降處理后的水循環(huán)至發(fā)生器。廠(chǎng)棚使用一個(gè)安裝在墻面上的丙烷加熱器供暖,防止機泵和附屬管線(xiàn)發(fā)生凍結。廠(chǎng)棚沒(méi)有機械通風(fēng)設備。
2.7 丙烷加熱器
廠(chǎng)棚的一處墻面上安裝了一個(gè)家用的直噴丙烷加熱器,如圖5所示。加熱器通過(guò)兩個(gè)同軸管道的環(huán)形空間吸入廠(chǎng)棚外面的空氣用于燃燒,高溫煙氣通過(guò)同軸管道的內管排出。燃燒室和廠(chǎng)棚內部空間是完全密封的,廠(chǎng)棚內的空氣不會(huì )和火焰或者燃燒產(chǎn)物接觸。
圖5:丙烷加熱器示意圖
加熱器通過(guò)自然對流提高室內溫度,運行過(guò)程中燃燒室的外表面的溫度約590℃。加熱器內還設置了一個(gè)自動(dòng)切斷閥,用于當長(cháng)明燈熄滅時(shí)自動(dòng)切斷向燃燒室供給的丙烷燃料。根據事故后的檢查,發(fā)現這個(gè)自動(dòng)切斷閥實(shí)現了預定的功能。
3. 事故發(fā)生過(guò)程
2005年1月25日早上,ASCO員工把購買(mǎi)的乙炔氣充裝到專(zhuān)用氣瓶中。上午約9:30,他們開(kāi)始用電石生產(chǎn)乙炔氣。由于當時(shí)下了暴雪,ASCO工人正在沉降罐南面的區域(靠近裝貨碼頭)鏟雪。上午10:36,廠(chǎng)棚的正中心位置發(fā)生爆炸,緊靠廠(chǎng)棚南側的2名工人當場(chǎng)死亡,更靠近裝貨碼頭的1名工人重傷,送到紐約救護中心后不久也被宣告死亡。位于裝貨碼頭/石灰槽區域的1名工人因爆炸沖擊波受到重傷。
根據法醫檢查,遇難者身體的內部器官、骨骼和肌肉均受到嚴重損傷,正是由于暴露在高速爆燃(壓力波為亞聲速)或者爆轟(一種急速爆炸現象,會(huì )產(chǎn)生超音速的壓力沖擊波)產(chǎn)生的高強度沖擊波造成的。
另外,廠(chǎng)棚已被徹底破壞,廠(chǎng)棚墻壁被炸成碎片,散落到距離爆炸現場(chǎng)約137米的地方。爆炸在46號廠(chǎng)房的砌筑墻上炸出兩個(gè)大洞,乙炔氣瓶被爆炸沖擊到各個(gè)地方。爆炸后沒(méi)有發(fā)生后續火災。
4.事故分析
4.1 燃料來(lái)源
ASCO裝置的生產(chǎn)過(guò)程涉及兩種爆炸性物質(zhì),分別是乙炔氣和丙烷氣。根據分析,一種可能的事故場(chǎng)景是,發(fā)生器中的乙炔氣可能通過(guò)沉降罐水管線(xiàn)上的排水閥泄漏進(jìn)入廠(chǎng)棚區域,這個(gè)排水閥門(mén)通常情況下是打開(kāi)的,在冬季每天工作結束后也被打開(kāi),目的是為了防止排水管線(xiàn)被凍住。還有一種可能的事故場(chǎng)景,丙烷氣可能從位于廠(chǎng)棚北端的丙烷加熱器或者丙烷燃料管線(xiàn)中泄漏出來(lái)進(jìn)入廠(chǎng)棚區域。根據事故現場(chǎng)的破壞機理和爆炸現象來(lái)看,這次爆炸是一種爆轟現象,或者至少是一種高速的爆燃現象。BST(Baker-Strehlow-Tang)模型理論認為,蒸氣云爆炸的強度取決于燃料的反應活性、空間阻塞度和爆炸區域的擁擠度。反應活性和物料的火焰速度有關(guān)。根據收集的現場(chǎng)證據和事故調查分析(如表1所示),都認為導致這次爆炸的物質(zhì)是乙炔氣。
表1:爆炸燃料的來(lái)源對比分析
4.2 事故場(chǎng)景
如圖6所示,由于乙炔氣發(fā)生器循環(huán)水管線(xiàn)上的單向閥發(fā)生內漏,導致發(fā)生器內生成的乙炔氣穿過(guò)失效的單向閥,通過(guò)循環(huán)水管線(xiàn)上處于打開(kāi)狀態(tài)的排水閥泄漏進(jìn)入廠(chǎng)棚內部區域,乙炔氣在廠(chǎng)棚內部聚集,遇到點(diǎn)火源后發(fā)生爆炸。
圖6:乙炔生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖
ASCO公司的常規做法是在晚上保持沉降水管線(xiàn)處于打開(kāi)狀態(tài),通過(guò)設置在低點(diǎn)的閥門(mén)把水排到廠(chǎng)棚地面上,防止冬季時(shí)管線(xiàn)外部被凍壞。這個(gè)處于打開(kāi)狀態(tài)的排水閥為發(fā)生器內乙炔氣泄漏進(jìn)入廠(chǎng)棚內部區域提供了一個(gè)潛在通道,而且廠(chǎng)棚封閉空間的設計也沒(méi)有考慮可能出現乙炔氣的工況,沒(méi)有設置機械通風(fēng)。
工藝危害分析(Processhazards analysis, PHA)是一個(gè)基于團隊合作、頭腦風(fēng)暴的風(fēng)險識別技術(shù),也是OSHA過(guò)程安全管理法規(ProcessSafety Management Regulation, PSM)中的一個(gè)重要要素。ASCO乙炔生產(chǎn)裝置涉及的可燃液體或氣體量超過(guò)了10000磅(包括乙炔和丙酮),屬于OSHA過(guò)程安全管理法規(29CFR 1910.119)管轄范圍。通過(guò)進(jìn)行PHA可以幫助識別工藝流程和操作過(guò)程中存在的潛在風(fēng)險、可能后果,以及相應的保護措施,通過(guò)采取系統的建議措施來(lái)消除或控制識別出來(lái)的潛在風(fēng)險。
ASCO公司在1996年進(jìn)行的PHA活動(dòng)沒(méi)有識別出廠(chǎng)棚內沉降水管線(xiàn)排水位置可能帶來(lái)的潛在風(fēng)險。根據OSHAPSM的要求,ASCO公司在2001年應再次進(jìn)行PHA,但是ASCO沒(méi)有按照要求做這項工作,又一次錯失了發(fā)現導致這次爆炸事故的原因的機會(huì )。
4.3 操作順序
爆炸發(fā)生后,發(fā)現乙炔氣發(fā)生器的循環(huán)水管線(xiàn)上的排水閥是處于打開(kāi)位置的,這說(shuō)明事故發(fā)生時(shí)循環(huán)系統并不處于運行狀態(tài)。CSB調查組認為,在循環(huán)水系統啟動(dòng)之前,操作人員關(guān)閉了自來(lái)水供給閥,導致發(fā)生器系統沒(méi)有帶壓水去防止乙炔氣的逆流工況。如果在關(guān)停自來(lái)水供給之前,關(guān)閉排水閥并投用循環(huán)水系統,就可能阻止乙炔氣逆流泄漏進(jìn)入廠(chǎng)棚內部。
ASCO制定了關(guān)于乙炔氣發(fā)生器的操作手冊,但是手冊中沒(méi)有涉及循環(huán)水系統的內容。所以,對于如何正確操作循環(huán)水系統,操作人員沒(méi)有相關(guān)的書(shū)面指導手冊,也不清楚操作程序出現偏離時(shí)可能導致的后果。
發(fā)生器所在房間的墻上張貼了一些常規操作程序,但是沒(méi)有涉及向發(fā)生器加水(循環(huán)水或者自來(lái)水)的正確操作步驟的有關(guān)內容。員工培訓記錄不完整,而且每個(gè)員工的操作步驟也不一致。
4.4 單向閥逆流
發(fā)生器循環(huán)水管線(xiàn)上安裝的單向閥是由Rexarc公司設計和提供的,由于該單向閥內漏發(fā)生失效,導致發(fā)生器內的乙炔氣發(fā)生逆流,并從打開(kāi)的排水閥處泄漏進(jìn)入廠(chǎng)棚區域。根據爆炸后對單向閥的測試,發(fā)現可燃氣逆流通過(guò)了該單向閥,而且OSHA進(jìn)行X射線(xiàn)檢測后發(fā)現單向閥內部的導向針被卡在了下部管線(xiàn)凸點(diǎn)處,如圖7所示。ASCO公司員工曾經(jīng)發(fā)現過(guò)這個(gè)單向閥發(fā)生泄漏,當時(shí)是由這名員工對閥門(mén)進(jìn)行了拆卸、清潔和重新組裝。
圖7:?jiǎn)蜗蜷y失效示意圖
該單向閥依靠重力和背壓實(shí)驗密封,沒(méi)有彈簧輔助進(jìn)行閥塞的密封;
閥塞沒(méi)有被有效地導向,出現了未對中的趨勢;
單向閥內部表面容易出現固體聚集,例如結垢或者循環(huán)水中攜帶的石灰顆粒等。
當工藝管線(xiàn)上設置的單向閥對于防止出現逆流工況很關(guān)鍵時(shí),涉及危險物料時(shí)不應該單獨依靠單向閥保護逆流場(chǎng)景。好的做法是提供一種更加可靠的隔離方案,例如,除了設置一個(gè)單向閥外,再設置兩個(gè)截止閥和一個(gè)放空閥(排放至安全位置),從而確保不會(huì )發(fā)生爆炸性氣體逆流的工況。
4.4 石灰棚設計
石灰棚的設計和建造沒(méi)有考慮可能出現乙炔氣的工況,沒(méi)有設置強制通風(fēng),安裝的加熱器的表面溫度很高,足以點(diǎn)燃乙炔氣。這樣的環(huán)境條件很容易在出現乙炔氣泄漏的情況下導致可燃氣云爆炸事故。
由于冬季氣溫很低,而且石灰棚沒(méi)有保溫,所以在爆炸事故發(fā)生時(shí),加熱器很可能正在運行或者處于頻繁啟停狀態(tài)。乙炔氣的自燃溫度約304℃,遠遠低于加熱器燃燒室表面的溫度(約593℃)。
石灰棚內的電氣設備是按照一般工業(yè)應用安裝的,非防爆設備,應用于可能存在乙炔氣的環(huán)境中是不安全的。所以,事故發(fā)生時(shí)也可能出現了其他點(diǎn)火源,例如電開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的火花或者某種電氣故障。CSB調查組并不能確定爆炸發(fā)生時(shí)哪個(gè)電氣設備處于帶電狀態(tài),所以,加熱器是最可能的點(diǎn)火源。
根據NFPA發(fā)布的美國國家電氣規范(NationalElectric Code, NEC),應根據可能出現的可燃物質(zhì)的特性,相應的電氣設備應滿(mǎn)足特定的要求,每個(gè)房間、部分或者區域都需要單獨考慮。NEC針對I級物料(可燃氣體和蒸汽)分為兩區(1區和2區)和四類(lèi)(A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi))。1區定義為:在正常操作條件下存在點(diǎn)燃濃度可燃氣體或蒸汽的區域,2區定義為:處理可燃物料的封閉系統,且只在容器失效或者設備運行異常條件下存在點(diǎn)燃濃度的可燃氣體或蒸汽。
所有的可燃氣體或蒸汽根據其爆炸特性都被進(jìn)行了分類(lèi),乙炔是唯一一種因為其極度爆炸性特點(diǎn)而被定義為A類(lèi)的物料。綜上所述,石灰棚的設計、建造以及內部安裝的電氣設備應滿(mǎn)足NECI級,2區,A類(lèi)的要求。
5. 單向閥失效:九江石化爆炸事故原因之一
2018年3月12日,江西九江一石化企業(yè)柴油加氫裝置原料緩沖罐(設計壓力0.38MPa)發(fā)生爆炸著(zhù)火事故,造成2人死亡、1人輕傷。經(jīng)初步分析,事故直接原因是循環(huán)氫壓縮機因潤滑油壓力低而停機后,加氫原料進(jìn)料泵隨即聯(lián)鎖停泵,但因泵出口未設置緊急切斷且單向閥功能失效,加之操作人員未能第一時(shí)間關(guān)閉泵出口手閥,反應系統內高壓介質(zhì)(壓力5.7MPa)通過(guò)原料泵出入口倒竄入加氫原料緩沖罐,導致緩沖罐超壓爆炸著(zhù)火。
事故暴露出以下突出問(wèn)題:一是事故裝置建成于1990年,其加氫原料進(jìn)料泵出口當時(shí)沒(méi)有設置緊急切斷閥,在后來(lái)多次改造中也沒(méi)有進(jìn)行完善,本質(zhì)安全水平低,埋下安全隱患。二是設備設施維護保養不到位,未及時(shí)對泵出口單向閥進(jìn)行檢查維護,事故后拆檢發(fā)現單向閥已失效。三是風(fēng)險管控不到位,應用HAZOP等分析工具進(jìn)行風(fēng)險辨識、評估和管控的能力不足,對加氫裝置高壓竄低壓的危害認識不足。四是應急處置不到位。循環(huán)氫壓縮機潤滑油壓低報警后,長(cháng)時(shí)間未能排除故障,處理過(guò)程中引起潤滑油壓力低低聯(lián)鎖停機;循環(huán)氫壓縮機停機后,未能第一時(shí)間關(guān)閉加氫原料進(jìn)料泵出口手閥,切斷高壓竄低壓的通路。
單向閥是化工企業(yè)常見(jiàn)的用來(lái)防止物料倒流的一道保護措施,設計院通常設計一道單向閥來(lái)降低物料逆流導致重大過(guò)程安全事故的可能性。目前,關(guān)于單向閥的設計有相關(guān)的標準規范。例如,《石油化工企業(yè)防火設計規范》GB50160-2008-7.2.11,規定:離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵在其出口管道上安裝止回閥。通常來(lái)說(shuō),單向閥可以作為一道保護措施,但依據《保護層分析(LOPA)方法應用導則》AQ/T3054-2015的要求,單向閥不是一道獨立的保護層(IPL),沒(méi)有數據支持其平均要求失效概率(PFD),也就意味著(zhù)其不能有效降低事故發(fā)生的頻率??梢?jiàn),單向閥是不可靠的,應配合使用更加可靠的防逆流措施。
6. 事故啟示
從ASCO公司發(fā)生的災難性爆炸事故中吸取教訓,可以幫助我們避免今后再次發(fā)生類(lèi)似的事故。對于OSHA過(guò)程安全管理法規(29CFR 1910.119)適用范圍內的裝置(例如ASCO乙炔生產(chǎn)裝置),這些建議行動(dòng)項是強制要求必須遵守的。針對處理危險物料的裝置,甚至包括不在PSM法規范圍內的設施,這些行動(dòng)項被認為是很好的安全作業(yè)實(shí)踐,應遵守執行??偨Y如下:
(1) 檢查連接至裝有乙炔設備上的所有管線(xiàn),識別出在出現乙炔氣逆流或泄漏時(shí)可能導致危險的排氣口和排液點(diǎn),將所有這些排氣口和排液點(diǎn)都引至安全位置,最好是裝置外部區域。
(2) 確??赡艽嬖谝胰矚獾慕ㄖ锘蛘叻忾]空間具備適用于乙炔服務(wù)的條件。根據最新版的《NFPA51A 乙炔氣瓶充裝裝置》的要求,提供通風(fēng)設備、正確分級的電氣設備和低溫加熱措施等。
(3) 通過(guò)定期檢查和測試,確保單向閥和截止閥具備正常工作功能。
(4) 除了單向閥以外,提供一套更可靠的隔離方案,例如,再設置兩個(gè)截止閥和一個(gè)放空閥(排放至安全位置),以確保爆炸性氣體逆流的工況不會(huì )發(fā)生。
針對裝置整個(gè)操作流程,制定詳細的書(shū)面操作規程和檢查表,包括輔助系統(例如循環(huán)水系統)。為操作人員進(jìn)行書(shū)面操作規程的全面培訓,要求他們具備正確執行操作規程的能力。