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蘭州化學(xué)工業(yè)公司石油化工廠(chǎng)砂子爐一車(chē)間在故障停車(chē)搶修后的開(kāi)工過(guò)程中,發(fā)生了重大火災事故

1987122910時(shí)22分,蘭州化學(xué)工業(yè)公司石油化工廠(chǎng)砂子爐一車(chē)間在故障停車(chē)搶修后的開(kāi)工過(guò)程中,發(fā)生了重大火災事故。在裝置內清掃衛生的5名民工被燒死,2人重傷、13人輕傷。直接經(jīng)濟損失4.6萬(wàn)元。

事故原因  

1)閃蒸崗位操作工在進(jìn)行向外送油操作時(shí),錯開(kāi)原料油泵的出口閥門(mén),并在以后的3個(gè)多小時(shí)中沒(méi)有得到糾正。致使原料油串入反應器系統,經(jīng)提升管流到一樓。當油氣達到著(zhù)火濃度時(shí),被提升管升溫的明火點(diǎn)燃引起火災。

2)執行制度不嚴。接班時(shí),操作工沒(méi)有發(fā)現閥門(mén)錯開(kāi);接班后配合檢修工工作,也沒(méi)進(jìn)行巡回檢查,使向反應系統送原料油的錯誤延續了3個(gè)小時(shí),65噸原料油串入換熱器、加熱爐、閃蒸塔、反應器等。

3)停車(chē)狀態(tài)有隱患。1226日,操作工打開(kāi)儀表控制室的氣動(dòng)調節閥通蒸汽掃線(xiàn)后,沒(méi)有將氣動(dòng)調節閥復位。此后,室內外操作工都沒(méi)有重視對該閥所處的開(kāi)關(guān)狀態(tài),其他進(jìn)系統的十多道閥門(mén)在停工中又沒(méi)有關(guān)閉。在誤操作的情況下,原料油暢通無(wú)阻地串入反應系統。

4)對異常情況判斷不當。1229日一班,閃蒸爐只點(diǎn)了兩個(gè)火嘴升溫,而且燃料氣壓力不足,爐內油管既沒(méi)有送蒸汽,又沒(méi)有送原料油。8時(shí),閃蒸爐出口原料總管溫度出現變化,由29℃升至109℃。對這一異常變化,閃蒸崗位室內操作工沒(méi)有引起重視和做出正確判斷,使原料油串入反應系統這一錯誤沒(méi)有及時(shí)發(fā)現。

5)防凍保溫措施有缺陷。為防止原料油管發(fā)生凍凝,車(chē)間采取的原料油自身循環(huán)和少量接送油的措施是對的,但一般裝置停工應采取加盲板的措施,把物料與被檢修系統斷開(kāi)。1227日車(chē)間判定的防凍保溫注意事項中,忽視了這一防止串油的關(guān)鍵性措施。

6)管理上有漏洞。一線(xiàn)工人的崗位技術(shù)教育不落實(shí),1229日一班閃蒸崗位兩名操作工都不熟悉內外送油的流程;執行擬崗位責任制為中心的八項制度不嚴,掛牌巡回檢查流于形式;車(chē)間各級干部也沒(méi)有上崗認真檢查,錯開(kāi)的閥門(mén)和溫度異常變化都沒(méi)有及時(shí)發(fā)現。