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大連石化公司石油七廠(chǎng)催化車(chē)間氣分裝置發(fā)生一起重大爆炸火災傷亡事故

198411日凌晨5時(shí)32分,大連石化公司石油七廠(chǎng)催化車(chē)間氣分裝置發(fā)生一起重大爆炸火災傷亡事故。

氣體分餾裝置于19831224日開(kāi)車(chē),為丙烷脫瀝青裝置生產(chǎn)溶劑丙烷。開(kāi)車(chē)前,整個(gè)系統是在0.588MPa壓力下停放。開(kāi)車(chē)后,系統提高到正常操作壓力1.715MPa。直到事故前,裝置生產(chǎn)正常。

115時(shí)26分左右,在崗工人突然聽(tīng)到氣分塔區發(fā)出泄壓的尖鳴聲,4名操作員相繼迅速趕到現場(chǎng)查找原因。開(kāi)始,均認為是蒸汽泄漏,操作員便首先關(guān)了脫丙烯塔底重沸器的蒸汽入口控制閥,又關(guān)了氣分伴熱蒸汽總閥。但聲音和漏汽量卻不減。此時(shí),值班的車(chē)間副主任趕到現場(chǎng),與大家一起尋找原因。突然,泄壓聲由尖鳴變?yōu)槌翋?,在?chǎng)的人感到全身發(fā)涼,液化氣味很濃,透不過(guò)氣來(lái)。車(chē)間副主任便和兩名操作員摸出裝置,到距裝置60多米遠的門(mén)崗打電話(huà),向總廠(chǎng)值班室報告。同時(shí),當班班長(cháng)在操作室一邊命令緊急熄火停爐,一邊拿起電話(huà)向廠(chǎng)部調度室匯報。話(huà)音未落,巨大的爆炸就發(fā)生了。氣分裝置和催化裝置的吸收穩定區域頓時(shí)一片火海。從聽(tīng)到泄壓尖鳴聲,到發(fā)生爆炸,歷時(shí)6分鐘。大火燃燒1小時(shí)18分鐘,于6時(shí)50分才被撲滅。

這次事故燃燒面積達5760m2,破壞面積為4萬(wàn)多m2。爆炸產(chǎn)生的沖擊波,東北方向波及到距廠(chǎng)10公里的金州重型機器廠(chǎng),西南方向波及到6公里外的大連紡織廠(chǎng),使721戶(hù)民房受到不同程度的損壞。此次爆炸事故,在大連地震臺測到1.2級和0.8級兩次震波。爆炸火災使氣體分餾裝置摧毀;催化裂化部分裝置及吸收穩定區部分空冷和管架倒塌,設備受到嚴重破壞;3個(gè)泵房和三機廠(chǎng)房、4個(gè)配電室倒塌;催化裂化操作室、重整車(chē)間儀表室部分受到破壞,儀表被毀壞;東側的熱電站油泵房1#、2#、3#鍋爐頂蓋建筑結構遭到嚴重破壞;新建尚未投入運行的電站升壓站房屋損壞;電站3臺鍋爐的聯(lián)合煙道被震塌;全廠(chǎng)一度停汽,發(fā)電機組停運,各生產(chǎn)裝置被迫停產(chǎn)。此次爆炸火災事故還造成85人傷亡,其中5人死亡、18人重傷、62人輕傷。直接經(jīng)濟損失達252萬(wàn)元。

事故原因  由于管線(xiàn)焊口斷裂,致使大量液化氣丙烷泄出,迅速擴散,遇到加熱爐明火引起空間爆炸。

氣分裝置脫丙烯塔與該塔底重沸器之間連接的φ300mm管線(xiàn)接出一個(gè)φ100×80mm的變徑管。在變徑管的小頭,接焊出φ80mm的丙烷抽出線(xiàn)。變徑管縮口處的焊口,由于低周疲勞而產(chǎn)生斷裂,使壓力為l.715MPa、溫度為54℃的丙烷液體噴出,在空間急劇氣化。形成的爆炸混合性氣體,沿催化塔區管排的通道由北向南迅速擴散,與距泄漏點(diǎn)162m的催化裝置爐201明火相遇,引起爆炸著(zhù)火。

此處焊口發(fā)生斷裂,其原因有兩條。

1)焊接質(zhì)量低劣,有嚴重的夾渣和未焊透現象。整個(gè)焊縫有3個(gè)氣孔,其中有一個(gè)氣孔直徑達2mm,有的焊肉厚僅為l~2mm。

2)在開(kāi)車(chē)、停車(chē)掃線(xiàn)、試壓等運行中的壓力、流量變化,是造成焊口低周疲勞的外部原因。

教訓

1)在安排裝置檢修時(shí),不是按勞動(dòng)定額安排工作量和工期,單純從產(chǎn)、銷(xiāo)需要上提出工期要求,因此檢修質(zhì)量得不到保證,給安全生產(chǎn)留下隱患。

2)工藝管道的管理薄弱,施工標準不高。在此事故中,氣分裝置液化氣管道共發(fā)現28處斷口,其中就有24處從焊口處斷裂的,占85.7%。

3)從領(lǐng)導到職工,對液化氣的危害性、危險性認識不足,尤其對瓦斯、液化氣管道的管理重視不夠,沒(méi)有必要的防范措施。

4)對低周疲勞致使管線(xiàn)斷裂,從概念和危害上缺乏理論知識和認識,因而也沒(méi)有采取相應的技術(shù)措施。