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美國路易斯安那州的Sonat勘探開(kāi)發(fā)公司的油氣生產(chǎn)設施發(fā)生一起災難性的容器失效和火災事故

一、事故簡(jiǎn)介

1998年3月4日,位于美國路易斯安那州的Sonat勘探開(kāi)發(fā)公司的油氣生產(chǎn)設施發(fā)生一起災難性的容器失效和火災事故。該設施建有兩套油氣分離裝置(測試裝置和量產(chǎn)裝置),包括分離設備、管線(xiàn)、儲存容器和氣體集輸系統。油氣分離裝置設計目的是以附近的兩口油井的井流為原料,生產(chǎn)原油和天然氣。容器由于超壓,造成可燃物料泄漏,并被點(diǎn)燃發(fā)生火災。事故造成容器附近的4名工人死亡,生產(chǎn)設施遭到嚴重損壞。圖1為事故后照片。

二、事故背景

2.1 Sonat公司

Sonat公司是一家從事石油勘探開(kāi)發(fā)、油氣生產(chǎn)、州際天然氣運輸和能源服務(wù)的綜合能源公司,Sonat勘探開(kāi)發(fā)公司是Sonat公司旗下主要負責油氣勘探開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的分公司。Sonat運營(yíng)著(zhù)位于路易斯安那州的WestMastersCreek油田,從奧斯汀白堊層中生產(chǎn)石油。從這些油井中采出的原油直接送至油氣分離裝置,分離出原油和天然氣,然后銷(xiāo)售。從原油中分離出的生產(chǎn)水最終再注入地層。
2.2 裝置操作
該油氣生產(chǎn)設施以附近的兩口油井井流為原料,通過(guò)連續的分離工藝生產(chǎn)原油和天然氣,如圖2所示。油氣生產(chǎn)設施包括多個(gè)分離器、管線(xiàn)、儲罐和一些輔助設備。為了有效分離油井原油物料,Sonat公司建造了兩套獨立的分離裝置,分別作為測試裝置和量產(chǎn)裝置。測試裝置的能力只能處理單口井的井流,而量產(chǎn)裝置能夠同時(shí)處理多口井的井流。兩套分離裝置通過(guò)連接至Temple22-1井和Temple 24-1井的管匯相連,裝置與Temple 22-1井和Temple24-1井的距離分別約82m和3200m。測試裝置于1998年1月16日開(kāi)始生產(chǎn)處理從Temple22-1井采出的原油。量產(chǎn)裝置于1998年3月4日第一次投產(chǎn),處理從距離較遠的Temple24-1井采出的原油。

圖2:原油分離流程簡(jiǎn)圖

每一套油氣分離裝置都包括3臺串聯(lián)的分離器,設置多臺分離器的目的是最大化天然氣回收量。一級分離器和二級分離器的最大允許操作壓力分別是9.9MPa和3.4MPa,當壓力超過(guò)其最大允許操作壓力時(shí)會(huì )啟動(dòng)位于分離器頂部的泄壓閥。一級分離器和二級分離器的實(shí)際操作壓力稍低,分別為6.2MPa和1.6MPa。三級分離器(雖然Sonat公司將這個(gè)失效的容器稱(chēng)作“蒸汽回收塔”或“儲罐”,但是CSB調查組認為該容器實(shí)際上符合油氣分離器的定義,稱(chēng)其為三級分離器的原因是它位于一級分離器和二級分離器的下游)的最大允許操作壓力為常壓,也是正常運行時(shí)的壓力。由于物料通過(guò)一系列分離器時(shí)壓力下降,物料中天然氣的溶解度隨之降低,分離回收的天然氣比例增大。

前兩級分離器設計是用于三相(油/氣/水)分離,而三級分離器設計是用于兩相(油/氣)分離。油井物料在前兩級分離器內的停留時(shí)間足以實(shí)現油相和水相的重力分離,分離器出來(lái)的天然氣直接進(jìn)入天然氣管線(xiàn),生產(chǎn)水直接注入地層或者暫存在儲罐中。油相從一個(gè)分離器進(jìn)入下一個(gè)分離器,最終進(jìn)入儲罐,通過(guò)槽車(chē)運至煉油廠(chǎng)。天然氣經(jīng)壓縮后通過(guò)管線(xiàn)送到天然氣處理裝置。

測試裝置和量產(chǎn)裝置的三級分離器都是13.7m高,直徑為1.2m,如圖3所示。運行過(guò)程中,容器內存料約為80%,油井物料從約10.7m高位置進(jìn)入分離器,分離的油相從約1.0m高位置出來(lái)。殘余的天然氣從油相中出來(lái)并在分離器頂部聚集,通過(guò)壓縮機,然后與二級分離器出來(lái)的天然氣匯合。

圖3:三級分離器示意圖

三、吹掃作業(yè)設備超壓和火災事故發(fā)生過(guò)程

3.1 事故發(fā)生前

1998年3月4日,Sonat公司計劃利用新建的量產(chǎn)分離裝置開(kāi)始Temple24-1井的生產(chǎn)。在正式生產(chǎn)前,量產(chǎn)裝置的設備以及連接油井和設備的3200m長(cháng)的管線(xiàn)需要進(jìn)行吹掃,排出設備及管線(xiàn)內的空氣。吹掃是油氣生產(chǎn)工藝中的常規操作,目的是降低可燃油氣造成的爆炸風(fēng)險。在這次事故中,吹掃操作是通過(guò)使用其中的1口油井采出的高壓井流置換設備內的空氣,被置換的空氣從一個(gè)敞開(kāi)的儲罐孔口處釋放出來(lái)。當系統內的空氣濃度足夠低時(shí),設備將封閉,準備開(kāi)始生產(chǎn)。

Sonat公司監督?jīng)Q定通過(guò)2個(gè)階段執行吹掃過(guò)程:(1)使用附近的Temple22-1井產(chǎn)流體吹掃量產(chǎn)裝置設備;(2)使用Temple24-1井產(chǎn)流體吹掃連接Temple24-1井和裝置的3200m長(cháng)管線(xiàn)。每次吹掃都需要操作一系列的閥門(mén)。第一次吹掃操作(量產(chǎn)設備的吹掃)在事故當天的下午順利完成。


3.2 事故發(fā)生

量產(chǎn)裝置設備吹掃操作完成后,開(kāi)始準備吹掃連接24-1井的3200m長(cháng)管線(xiàn)。如圖4所示,他們的吹掃方案如下:

  • 由24-1井至量產(chǎn)裝置(打開(kāi):閥1;關(guān)閉:閥23、閥24、閥26);

  • 由量產(chǎn)裝置至儲罐,旁通分離器和原油冷卻器(打開(kāi):閥8、閥9、閥10、閥11、閥12、閥13,閥16;關(guān)閉:閥2、閥3、閥4、閥5、閥6、閥7、閥14、閥15);

  • 經(jīng)過(guò)儲罐,從敞開(kāi)的頂部孔口出去(打開(kāi):閥17、孔口21;關(guān)閉:閥18、閥19、孔口20)

圖4:最終的閥門(mén)設置方案

執行這個(gè)吹掃方案,至少需要手動(dòng)重置11個(gè)閥門(mén),這個(gè)過(guò)程沒(méi)有書(shū)面操作程序和閥位檢查表。大部分閥門(mén)是手動(dòng)操作的球閥,閥12是一個(gè)通過(guò)位于三級分離器內部的液位計啟動(dòng)的氣動(dòng)閥門(mén)。該設備出現高液位時(shí),會(huì )自動(dòng)打開(kāi)閥12,允許流體旁通分離器(在鄰近的手動(dòng)球閥11和球閥13打開(kāi)的情況下)。3月4日上午,操作人員斷開(kāi)了連接閥12的儀表氣,導致之后閥12一直處于打開(kāi)狀態(tài)。

當施工監督和操作人員重置了上述閥門(mén),管線(xiàn)吹掃操作開(kāi)始進(jìn)行。Sonat公司生產(chǎn)監督和一名操作人員位于24-1井的附近,與施工監督通過(guò)無(wú)線(xiàn)電保持溝通。下午5:10,生產(chǎn)監督指揮操作人員打開(kāi)閥22(位于油井下游的節流閥),引導流體進(jìn)入3200長(cháng)的管線(xiàn)。根據預測,初始井流將主要是天然氣,后期將是天然氣、油和水的多相混合物。Sonat施工監督位于閥23附近,他打開(kāi)了這個(gè)小閥門(mén),使用移動(dòng)式氧氣檢測儀測試排出氣體中的氧氣濃度,氧氣濃度的下降表示出吹掃操作的進(jìn)度。

隨著(zhù)吹掃操作的進(jìn)行,根據監測,閥23處的氧氣濃度開(kāi)始下降,施工監督關(guān)閉了閥23。他每隔幾分鐘打開(kāi)閥23,繼續定期檢測氧氣濃度。下午6:00左右,根據壓力表27的顯示,閥22下游壓力約5.5MPa。下午6:10,施工監督最終檢測到的氧氣濃度低于3%,表示吹掃過(guò)程已接近完成。隨后他乘坐汽車(chē)去檢查一個(gè)距離約90m遠的管線(xiàn)閥門(mén)的閥位,此時(shí),之前在24-1井附近的生產(chǎn)監督開(kāi)始開(kāi)車(chē)回裝置,指揮量產(chǎn)裝置的開(kāi)車(chē)操作。

下午6:15左右,量產(chǎn)裝置的三級分離器發(fā)生災難性的失效,從破裂的分離器中泄漏出來(lái)的可燃氣體立即被點(diǎn)燃,在分離器位置上部形成巨大火球。位于分離器附近區域的4名操作人員當場(chǎng)死亡,1名距離分離器約60m的操作人員被爆炸沖擊波推出2m遠,施工監督從汽車(chē)里出來(lái)時(shí)也受到輕傷。

一名幸存的承包商操作人員立即啟動(dòng)應急關(guān)斷設備,自動(dòng)關(guān)閉了正向測試裝置供料的22-1井。Sonat施工監督立即使用無(wú)線(xiàn)電指揮操作人員關(guān)閉24-1井,并向Sonat生產(chǎn)監督報告。施工監督然后開(kāi)車(chē)去關(guān)閉了天然氣計量管線(xiàn)閥門(mén)。雖然設備失效后24-1井很快被關(guān)斷,但是3200m長(cháng)的管線(xiàn)內還存有大量的高壓天然氣。天然氣持續從被破壞的管線(xiàn)中泄漏出來(lái),嚴重阻礙了火災控制行動(dòng)。應急人員最終于晚上9:47成功撲滅所有火災。

四、吹掃作業(yè)設備超壓和火災事故分析

4.1 初始事件

根據事故后對現場(chǎng)情況的調查發(fā)現,與計劃中的閥門(mén)設置情況不同的是,閥11和閥13實(shí)際上處于關(guān)閉狀態(tài)。在這兩個(gè)閥門(mén)關(guān)閉的情況下,吹掃氣不能按計劃排放到大氣中,如圖5所示。三級分離器沒(méi)有入口閥,導致設備出現超壓。事故發(fā)生前,節流閥下游壓力約5.5MPa。

圖5:閥門(mén)設置情況對比分析

三級分離器設計上只能用于常壓操作,吹掃氣形成的高壓突然導致容器發(fā)生災難性的失效,三級分離器破裂時(shí)有4名作業(yè)人員位于其12m范圍內。

目前不能確定設備發(fā)生失效時(shí)的真實(shí)壓力,制造商針對分離器只在0.14MPa壓力下進(jìn)行過(guò)測試。CSB調查組委托OakRidge國家實(shí)驗室對該分離器進(jìn)行了理論研究,通過(guò)基于有限元方法的應力分析,發(fā)現當內部壓力達到0.94MPa及以上時(shí),分離器將發(fā)生失效。OakRidge國家實(shí)驗室進(jìn)行另一次工程設計分析預測失效壓力約為1.4MPa,而事故后Sonat公司評估失效壓力為2.6MPa~2.8MPa。但是,所有這些評估數值都是基于設備的設計圖紙進(jìn)行的,沒(méi)有考慮到實(shí)際情況下下材料、尺寸和焊接質(zhì)量等因素的影響。

同樣,閥11和閥13的關(guān)閉時(shí)間也不能完全確定。這兩個(gè)閥門(mén)在事故當天上午還處于打開(kāi)狀態(tài),但是在下午早些時(shí)候(量產(chǎn)裝置分離器吹掃前)被關(guān)閉。在事故當天,這兩個(gè)閥門(mén)沒(méi)有被持續監控。很可能在最終吹掃過(guò)程前這兩個(gè)閥門(mén)沒(méi)有按計劃被重新打開(kāi),并保持關(guān)閉狀態(tài),直到設備最終超壓失效?;蛘?,這兩個(gè)閥門(mén)可能在最終閥門(mén)設置時(shí)被打開(kāi)了,只是后來(lái)又被手動(dòng)關(guān)閉了。


4.2設備設計、安裝和操作

三級分離器設計和安裝方面存在的缺陷是導致此次事故的一個(gè)重要原因??赡鼙┞对诔瑝何kU(因為人為失誤或機械失效)情況下的設備應:a)設計上能承受超壓條件;或者b)安裝合適的泄壓系統。一套合適尺寸的泄壓系統本能夠阻止此次事故的發(fā)生。

API推薦標準規范涵蓋了不同類(lèi)型油氣生產(chǎn)和煉化方面的應用。三級分離器符合ANSI/API12J-1992“油氣分離器規范”,該規范包括了關(guān)于油田類(lèi)型的油氣分離器和油氣水分離器的設計、建造和出廠(chǎng)檢驗的最低要求,規范中要求所有的分離器(不考慮尺寸和壓力)都應安裝壓力保護設備,并根據ASME標準要求設置,分離器投入使用前應提供超壓保護措施。

API 521“壓力釋放和減壓系統指南”提供了更廣泛的指導要求,API521列出了設備需要考慮的一系列超壓場(chǎng)景,16個(gè)超壓場(chǎng)景的第1個(gè)就是“容器上的封閉出口”。

Sonat公司制定了自己的泄壓閥標準,建立了泄壓閥及附屬管線(xiàn)的規格、安裝、維護及測試的統一要求。標準要求:應根據良好的工程規范,考慮失效的可能性和失效后果,使用泄壓閥,API520可以作為泄壓閥和附屬管線(xiàn)安裝的指導規范。

Sonat公司把失效的設備稱(chēng)作“蒸汽回收塔”,因此不屬于A(yíng)PI關(guān)于分離器標準的范圍。Sonat公司把蒸汽回收塔歸類(lèi)為儲罐。CSB調查組審查了這個(gè)問(wèn)題,最終認為這個(gè)設備實(shí)際是一個(gè)分離器,因為:

  • 設備只有一個(gè)天然氣和原油混合物的入口管線(xiàn),但是有兩個(gè)獨立的天然氣和原油的出口管線(xiàn),進(jìn)行了兩相的分離;

  • 設備設計上不是用于固定儲存原油的,相反,原油只是暫時(shí)儲存在設備中,然后持續流入真正的儲罐中;

  • 設備在量產(chǎn)裝置內的位置(在二級分離器和儲罐之間)符合低壓、兩相分離器的角色;

  • ANSI/API12J-1992把分離器定義為:油田使用的用于把液相從氣體組分中除去的設備,分離器可以是兩相的或者三相的。

在量產(chǎn)裝置投產(chǎn)前,三級分離器本應根據API標準要求安裝一套泄壓系統。

另一個(gè)設計缺陷是三級分離器上游缺少入口切斷閥。這樣一個(gè)切斷閥本能夠把分離器與造成設備失效的高壓吹掃氣隔離開(kāi)。三級分離器油相出口管線(xiàn)上的切斷閥(閥15)可以實(shí)現分離器和儲罐的隔離,而儲罐頂部的孔口是一個(gè)排空泄壓的可能途徑,但是事故發(fā)生時(shí),閥15是關(guān)閉的。三級分離器還有一個(gè)去氣壓機的出口管線(xiàn),進(jìn)入氣壓機的多余物料會(huì )排入火炬放空。但是,氣相出口管線(xiàn)上也安裝了一個(gè)切斷閥(閥14),事故發(fā)生時(shí),氣壓機處于停用狀態(tài),而且閥14處于關(guān)閉狀態(tài)。


4.3工程設計審查

Sonat公司在裝置的設計和建設過(guò)程中使用的是自己的工程師和咨詢(xún)師,Sonat公司聲稱(chēng)其工程師都去了22-1井現場(chǎng),不幸的是,這些人沒(méi)有發(fā)現蒸汽回收塔上的閥門(mén)錯誤問(wèn)題。

Sonat公司在裝置開(kāi)車(chē)前進(jìn)行的一系列活動(dòng)沒(méi)有形成有效的工程設計審查過(guò)程,一個(gè)有效的審查過(guò)程應包括至少一次在裝置設計過(guò)程中進(jìn)行的書(shū)面危害分析。危害識別應提出需要進(jìn)行設計變更,或者有書(shū)面的回復,說(shuō)明識別出的危害未被處理的原因。這個(gè)過(guò)程需要不同專(zhuān)業(yè)人員(包括設計工程師、工藝工程師和裝置操作)的參與。設計審查過(guò)程本應提前發(fā)現并修正設計上的缺陷,包括缺少泄壓閥、閥位不正確和不符合分離器設計與安裝規范。在這起事故中,由于缺少正確的工程設計圖紙,設計審查過(guò)程沒(méi)有正確執行。


4.4操作規程

Sonat公司的書(shū)面安全操作規程涵蓋了常規主題,例如進(jìn)入受限空間、設備掛牌上鎖等。但是,對于油氣生產(chǎn)裝置,Sonat公司沒(méi)有制定書(shū)面的操作規程。Sonat公司表示更喜歡通過(guò)口頭指令培訓和指揮裝置操作。因此,操作人員沒(méi)有得到任何關(guān)于特定生產(chǎn)活動(dòng)的書(shū)面操作規程,例如測井、裝置開(kāi)車(chē)、設備吹掃和分離器操作等。設備操作的程序由有經(jīng)驗的操作人員口頭告知新員工。

書(shū)面的操作規程可以促進(jìn)安全、高效的作業(yè),還可以降低人員失誤的可能性,避免造成事故。這套油氣生產(chǎn)裝置設置了很多手動(dòng)操作的閥門(mén),為了裝置的安全開(kāi)車(chē),必須正確設置閥門(mén)的狀態(tài)。對于非常規操作,例如裝置開(kāi)車(chē)或吹掃,制定書(shū)面的操作規程是非常重要的。書(shū)面操作規程(包括檢查表、圖表、多個(gè)操作人員之間的信息反饋等)可以降低人員失誤的可能性,預防造成災難性的后果。


4.5員工培訓

Sonat公司的人員培訓項目包括三部分:特定作業(yè)培訓、月度內部安全會(huì )議和外部培訓。特定作業(yè)培訓是員工學(xué)習生產(chǎn)裝置操作技術(shù)的最基本途徑,Sonat公司高級員工為新員工提供培訓。Sonat公司員工還參加每月的安全會(huì )議,包括安全培訓。每次參會(huì )的人員會(huì )被記錄。會(huì )上會(huì )分享學(xué)習近期發(fā)生的事故和關(guān)于風(fēng)險溝通、泄壓閥和設備掛牌鎖定等主題的課程。另外,一些員工還會(huì )參加外部培訓課程,例如壓力容器操作、危險廢物操作和應急響應、急救等。

Sonat公司沒(méi)有建立特定作業(yè)培訓的評估程序,可能導致員工接受錯誤的、不安全和不完整的操作規程培訓,以及不理解傳遞給他們的信息。


4.6管理問(wèn)題

如果Sonat公司油氣生產(chǎn)設施更好、更有效地遵循了過(guò)程安全管理原則或者好的工程實(shí)踐,這起事故是可以避免發(fā)生的。油氣生產(chǎn)設施需要處理大量的可燃和有毒物料。處理類(lèi)似危險物料的設施(例如煉油廠(chǎng))要符合OSHA過(guò)程安全管理標準(29CFR 1910.119)的要求,標準中的2個(gè)關(guān)鍵要素(工藝危害和書(shū)面操作規程)是Sonat公司事故暴露的兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

除了過(guò)程安全管理標準,還有許多其他關(guān)于良好過(guò)程安全實(shí)踐的信息,包括美國化工過(guò)程安全中心的出版書(shū)籍和美國石油學(xué)會(huì )的推薦標準規范。例如,API750涵蓋了過(guò)程安全的很多重要方面,包括工藝危害分析、工藝安全信息(包括工藝流程圖和PID)、書(shū)面操作規程、操作人員培訓和符合性審核等。

五、吹掃作業(yè)設備超壓和火災事故原因

5.1根本原因

(1) Sonat公司管理層沒(méi)有向操作人員提供關(guān)于裝置開(kāi)車(chē)和設備操作的書(shū)面操作規程。

在這起事故中,三級分離器被暴露在遠超其最高允許操作壓力的壓力下,導致設備發(fā)生災難性失效。在設施設計過(guò)程中,本應該進(jìn)行正式的工程設計審查過(guò)程。Sonat公司在沒(méi)有工藝設備設計圖紙的情況下建造了生產(chǎn)設施。在沒(méi)有正確的工程設計圖紙的條件下,不能有效地進(jìn)行設計審查,也不能進(jìn)行有效的危害分析。

正式的設計審查和危害分析過(guò)程能提供更好的機會(huì ),分析可預見(jiàn)的與正常操作程序發(fā)生偏離時(shí)的后果,這一過(guò)程很可能識別出三級分離器發(fā)生災難性超壓的危險,發(fā)現設置泄壓系統的必要性。

(2) Sonat公司的工程規范沒(méi)有確??赡鼙┞对诔瑝何:l件下的設備得到泄壓裝置的充足保護。

發(fā)生失效的設備符合的兩相油氣分離器的定義,設計上應滿(mǎn)足相關(guān)的行業(yè)標準中關(guān)于壓力泄放的要求。例如,ANSI/API12J-1992“油氣分離器規范”要求分離器應安裝壓力泄放裝置。


5.2間接原因

(1) Sonat公司管理層沒(méi)有向操作人員提供關(guān)于裝置開(kāi)車(chē)和設備操作的書(shū)面操作規程。

裝置運行的每個(gè)階段都應制定相應的書(shū)面操作規程,針對吹掃作業(yè),應采用書(shū)面檢查表和圖表驗證各個(gè)閥門(mén)閥位設置的正確。

六、CSB調查組建議

(1)Sonat公司應根據良好工程實(shí)踐,針對所有的油氣生產(chǎn)設施開(kāi)展正式的工程設計審查過(guò)程和工藝危害分析。

(2)Sonat公司應建立相應程序,確保所有的可能存在超壓危害的油氣生產(chǎn)設備均安裝合適的泄壓系統。

(3)Sonat公司應針對油氣生產(chǎn)設施制定書(shū)面操作規程,并確保所有的工作人員(包括承包商員工)都接受操作規程的培訓,確保操作規程至少涉及了吹掃作業(yè)和開(kāi)車(chē)操作,并提供了工藝相關(guān)的危害信息。

(4)API應制定并發(fā)布關(guān)于油氣生產(chǎn)設施安全開(kāi)車(chē)和操作的推薦標準規范,規范至少應涉及以下方面:項目設計審查過(guò)程(包括危害分析)、書(shū)面操作規程、員工和承包商培訓和所有可能存在超壓危害的設備的壓力泄放要求。

來(lái)源:化工過(guò)程安全管理