廣東某電廠(chǎng)“5.3”2機組361A閥閥蓋泄漏事件報告
一、事件經(jīng)過(guò)
2020年5月3日13:33,#2機組負荷362MW,汽水分離器壓力17MPa,汽機房突發(fā)蒸汽泄漏聲,經(jīng)現場(chǎng)檢查泄漏部位為 361A閥,因該泄漏處無(wú)法隔離,需緊急停爐處理。
15:10,#2機轉速到0rpm。
19:19,#2爐汽水分離器壓力降至0.75MPa,汽機檢修人員現場(chǎng)確認為361A閥閥蓋漏汽。
5月4日,汽機檢修人員解體 361A閥檢查發(fā)現閥蓋自密封吹損(見(jiàn)圖1),根據密封環(huán)殘留部分形狀和解體前法蘭結合面間隙數據顯示張口明顯偏大(見(jiàn)圖2),可以判斷自密封環(huán)安裝不平整,解體后發(fā)現自密封未能完全壓進(jìn)閥體腔室,部分密封填料擠壓在壓蓋結合面,無(wú)法實(shí)現密封作用。
5月4日22:00,361A閥門(mén)金檢未發(fā)現異常,閥門(mén)開(kāi)始回裝。
5月5日03:15,361A閥更換新的自密封,解體檢修結束試運正常。
二、原因分析
1、361A閥安裝工藝不合格,密封件尺寸存在偏差,填料未能完全壓進(jìn)閥體腔室,未安裝自密封壓緊環(huán),導致密封失效是361A閥閥蓋泄漏的直接原因。
2、項目負責人對閥蓋密封件安裝質(zhì)量把關(guān)不嚴,對密封件安裝工藝及要求不清楚;檢修人員對安裝中發(fā)現的問(wèn)題存在僥幸心理,未及時(shí)反饋檢修質(zhì)量問(wèn)題;現場(chǎng)安裝質(zhì)量驗收不到位,未對檢修數據進(jìn)行認真校核,導致缺陷發(fā)生是本次事件的主要原因。
3、質(zhì)量管理體系各級管理人員未按要求履職是本次事件的重要原因。
三、暴露問(wèn)題
1、361A閥自密封件為金屬壓環(huán)配套楔形軟密封環(huán)型式,4月份 B級檢修期間更換為整體軟密封型式,該密封件與原密封件存在尺寸偏差,在安裝過(guò)程中不能順利安裝到位,采用門(mén)蓋強力安裝方式,使密封件受損,并未安裝自密封壓緊環(huán),極大降低了密封件的可靠性。
2、設備管理人員對設備結構及部件作用認識不足,未對備件材質(zhì)改型的可行性進(jìn)行充分的論證評估。
3、檢修隊伍質(zhì)量管理體系不健全,在明知可能產(chǎn)生嚴重后果的情況下,繼續安裝,未及時(shí)填寫(xiě)不符合報告單。
4、檢修文件包工藝制定不合理,作業(yè)文件對閥蓋密封安裝要求規定不夠具體。
5、檢修過(guò)程質(zhì)量及工藝管控不到位,現場(chǎng)密封件安裝過(guò)程中,未及時(shí)發(fā)現密封填料安裝不到位的隱患;現場(chǎng)安裝質(zhì)量驗收不到位,未對檢修數據進(jìn)行認真校核。
6、物資采購不合理,部件改型后,未及時(shí)調整物資采購規格型號。
7、責任分部對現場(chǎng)檢修情況把控不足,未及時(shí)掌握現場(chǎng)異常情況,管理缺失。
四、改進(jìn)/預防措施
1、責任分部及承包商嚴格執行三級質(zhì)量管理體系,切實(shí)做好質(zhì)量管控。
2、重要設備或部件的換型改造,必須進(jìn)行技術(shù)論證和評估。
3、備品備件的采購,需提供準確的型號規格參數,并嚴格執行驗收,做到采購計劃人員和驗收人員分離,提高備件采購監管力度和強度。
4、重新梳理重要閥門(mén)檢修工藝,完善技術(shù)要求,確保作業(yè)文件合理設置質(zhì)檢點(diǎn)。
5、加強重要系統、重要設備檢修過(guò)程質(zhì)量及工藝控制,嚴格執行簽證點(diǎn)現場(chǎng)簽證驗收,確保兩個(gè)質(zhì)量體系的運作到位。
6、加強檢修人員技術(shù)水平培訓,提高現場(chǎng)檢修技能,保證檢修質(zhì)量,強化規范化工作的意識,嚴格執行設備圖紙、檢修標準等技術(shù)文件。
7、人員變動(dòng)及設備管轄分工后,及時(shí)進(jìn)行所轄設備的技術(shù)質(zhì)量交底。
8、強化工作負責人和項目負責人責任意識,有問(wèn)題、有疑問(wèn)要及時(shí)匯報。