關(guān)于鹽酸工段氯化氫尾氣回收系統爆炸事故剖析
關(guān)于鹽酸工段氯化氫尾氣回收系統爆炸事故剖析
引言(1)
2001年6月13日,某化工廠(chǎng)鹽酸工段氫化氫尾氣系統突然發(fā)生爆炸,爆炸聲巨響,爆炸造成尾氣系統的管道、設備損壞,稀酸罐炸裂,所幸無(wú)火災及人員傷害。
事故經(jīng)過(guò)(2)
2001年6月13日零時(shí),某化工廠(chǎng)鹽酸工段丁班操作人員,按正常程序交接班后,生產(chǎn)系統正常。當時(shí)生產(chǎn)狀況是H2總管壓力12kPa,H2人合成爐壓力200Pa,火焰燃燒良好,尾氣吸收達標準,符合工藝操作要求。2時(shí)50分全廠(chǎng)突然停電,主操作發(fā)現合成爐內火焰突然熄滅,借應急燈光亮,發(fā)現H2總管壓力急劇下降,便立即采取緊急停車(chē)處理,主操作負責關(guān)H2調節閥,副操作負責關(guān)閉H2總管閥門(mén),當即將關(guān)閉H2調節閥時(shí),這時(shí)照明燈閃了一下,電又送來(lái)(為瞬間停電),發(fā)現H2總管壓力在降至0值時(shí)又升到8kPa。在關(guān)閉完H2閥門(mén)后,主操作又關(guān)閉Cl2閥門(mén),在關(guān)閉過(guò)程中,聽(tīng)到一聲很清脆的響聲,接著(zhù)便是一聲沉悶的劇烈爆炸聲,主、副操作急往外巡查,發(fā)現稀酸罐被炸裂,罐頂被炸開(kāi),與其相連的管道被炸碎。
事故現場(chǎng)(3)
鹽酸尾氣回收系統,在四樓操作室北側,φ300排放管伸至5樓頂部,主要設備有:稀酸罐、稀酸泵、降膜吸收器、相連接管道等。稀酸罐為玻璃鋼罐,廢氣排放管為硬質(zhì)PVC管,稀酸泵為耐腐蝕泵,相連接管道為有機玻璃鋼管、ABS管、酚醛塑料管、PVC管等。爆炸后,所有非金屬管道、閥門(mén)全部炸碎,稀酸罐炸裂,合成爐、降膜吸收器的石墨防爆膜片被炸成粉狀。從粉碎的管道及有關(guān)設備看,無(wú)著(zhù)火跡象,據現場(chǎng)操作工反映,爆炸產(chǎn)生劇烈響聲,讓人聽(tīng)起來(lái)十分害怕。事故發(fā)生后,操作人員立即通知廠(chǎng)部有關(guān)人員,鹽酸工段停車(chē),檢查其它設備損壞情況,查找事故原因。
事故原因(4)
1 事故發(fā)生后,該廠(chǎng)廠(chǎng)部立即組成事故調查組進(jìn)入鹽酸工段,從以下幾方面查找事故原因:(1)生產(chǎn)裝置;(2)生產(chǎn)所需原料及各類(lèi)氣體;(3)工藝控制指標;(4)設備情況及結構;(5)操作人員;(6)操作方法等,并進(jìn)行全面細致調查,逐項排查,查找事故根源。
1.1 生產(chǎn)裝置調查反饋情況:石墨三合一鹽酸合成爐,為成熟鹽酸生產(chǎn)裝置,在國內早已全面推廣使用,該裝置安全、可*、節能、耐腐蝕、便于操作,生產(chǎn)的鹽酸為無(wú)色透明液體(鐵合成爐為微黃色液體),質(zhì)量有很大提高,生產(chǎn)裝置不會(huì )有問(wèn)題。
1.2 生產(chǎn)原料及氣體調查。原料為脫鹽水,氣體為H2、Cl2兩種,H2屬易燃、易爆氣體,Cl2為有毒氣體,且助燃,兩種氣體燃燒產(chǎn)生氯化氫氣體被脫鹽水吸收,制成鹽酸。操作時(shí),調節H2、Cl2比,不可過(guò)氫,也不可過(guò)氯,過(guò)氫容易發(fā)生爆炸,過(guò)氯容易造成空氣污染,據操作人員反映,當時(shí)氣體在爐內燃燒正常配比合理,沒(méi)有異情現象。
1.3 工藝控制指標調查。工藝指標是經(jīng)過(guò)科學(xué)的論證和生產(chǎn)實(shí)踐所得,由技術(shù)科下達,經(jīng)檢查,各項工藝控制指標符合安全生產(chǎn)要求,并以規程形式現場(chǎng)張貼。
1.4 設備情況及結構調查,鹽酸為腐蝕品,所需生產(chǎn)設備大部分為耐腐蝕設備,特別是尾氣吸收部分,設備、管道為非金屬材料,從設備結構、布局、使用情況看,設備結構、布置、使用合理、也便于操作,除幾臺運轉設備外,大部分設備為靜止設備。
1.5 操作人員調查。該班操作人員都具有鹽酸生產(chǎn)8年以上的工作經(jīng)歷,受過(guò)多次業(yè)務(wù)培訓,成績(jì)優(yōu)良,實(shí)際操作經(jīng)驗豐富,工作責任心也較強。
1.6 操作方法及緊急停車(chē)處理采取措施調查。以操作工口述實(shí)際操作方法和事后自寫(xiě)的緊急停車(chē)處理采取措施等方面,調查組認為操作方法正確,處理緊急停車(chē)采取措施較得當。調查組經(jīng)過(guò)認真分析、論證,認為要從易燃易爆氣體上找原因,特別是操作人員反映H2總管壓力從0值突然升至8kPa,然后慢慢回落,這一點(diǎn)引起調查組高度重視(原來(lái)沒(méi)有出現過(guò)這類(lèi)情況),一致認為,不但要在鹽酸工段找原因,還要在全廠(chǎng)氫氣系統找原因,通過(guò)艱苦調查,科學(xué)論證,反復試驗,終于找出事故發(fā)生根源。
2 該廠(chǎng)電解產(chǎn)生的H2,除自用外,其余部分送鄰近氮肥公司使用(近期才開(kāi)始輸送),管線(xiàn)較長(cháng),H2輸送由氫干燥工序負責,風(fēng)機輸送。當全廠(chǎng)突然停電時(shí),全廠(chǎng)所有機泵全部停止運轉,管道內大量H2氣倒流,干燥工序操作人員又未及時(shí)關(guān)閉H2輸送閥門(mén),造成大量H2經(jīng)H2管道倒流至鹽酸生產(chǎn)系統內(突然停電后鹽酸氫氣壓力降至0值后又反彈升至表壓顯示8kPa),倒流的H2通過(guò)鹽酸工段氫管道壓至合成爐內,與爐內的氣體混合,此時(shí)合成爐內壓力由微正壓迅速達到正壓狀況。當大量過(guò)量的H2與爐內氯化氫氣體、氯氣、廢氣混合后,經(jīng)尾氣管道聚積到尾氣吸收塔和稀酸罐內,又與罐內氣體混合,此時(shí)罐內、管道、合成爐內混合氣體達到爆炸極限。這時(shí)稀酸罐內液體量為罐體容量4/5,罐內氣相空間相對狹小。聚積氣體在壓力作用下首先造成合成爐及尾氣吸收塔防爆膜爆裂(第一次響聲),同時(shí),爆膜產(chǎn)生的沖擊壓力又推動(dòng)管道氣體壓向稀酸罐,稀酸罐內混合氣體在壓力作用下,迅速沿著(zhù)φ300硬質(zhì)PVC管向上排泄,在排泄過(guò)程中,混合氣體與硬質(zhì)PVC管壁產(chǎn)生磨擦,形成靜電火花,引起二次爆炸,造成放空管道及相連接管道炸碎,稀酸罐體炸裂,罐體封頭炸開(kāi),這是造成爆炸事故的主要原因。
3 突然停電時(shí),操作工思想準備不足,有猶豫慌亂現象,在緊急停車(chē)過(guò)程中,關(guān)閉H2、Cl2閥門(mén)不及時(shí),不迅速、不徹底,這也是造成事故的原因之一。
防范措施(5)
事故原因查明后,該廠(chǎng)及時(shí)召開(kāi)有關(guān)人員會(huì )議進(jìn)行事故通報,本著(zhù)“四不放過(guò)”原則,重點(diǎn)放在防范措施落實(shí)和教育上,讓職工清楚事故發(fā)生的原因,掌握處理事故方法,消除恐懼心理。
1 鹽酸尾氣系統φ300放空管道由硬質(zhì)PVC管改為酚醛塑料管道(因為聚氯乙烯管道易產(chǎn)生靜電),這樣就可消除靜電確保排空管道無(wú)靜電產(chǎn)生。
2 在鹽酸各類(lèi)管道處增設消除靜電設施,防止其它非金屬材料管道產(chǎn)生或聚積靜電。
3 在通往氮肥公司氫氣管道處,增設一個(gè)止回閥,防止在特殊情況下氫氣倒壓,要求干燥操作人員只要發(fā)生停電、風(fēng)機跳閘或風(fēng)機機械故障,都要迅速關(guān)閉氫氣分配臺出口閥。
4 修復更換損壞設備、管道及防爆膜,達到開(kāi)車(chē)狀態(tài),并在防爆膜處設防護網(wǎng),防止膜片爆炸后傷人。
5 組織鹽酸工段全體人員,認真學(xué)習《氯堿生產(chǎn)安全操作與事故》一書(shū)中介紹的鹽酸生產(chǎn)中出現的各類(lèi)事故,掌握事故處理方法,吸取事故經(jīng)驗教訓。
6 開(kāi)車(chē)前組織操作人員進(jìn)行模擬實(shí)際操作,反復實(shí)踐,在緊急狀態(tài)下,如何進(jìn)行緊急停車(chē)處理及在復雜情況下,如何確保生產(chǎn)裝置、設備安全運行。
7 加強管理,特別是思維方式的管理,應明確大型化生產(chǎn)和小型化生產(chǎn)本質(zhì)上的區別,要從思想上認識到科學(xué)先進(jìn)的管理理念是提升企業(yè)管理水平的有效途徑。企業(yè)快速發(fā)展后,管理人員應站在更高的管理平臺,從全局出發(fā),解放思想,消除狹隘思想觀(guān)念,這樣就能適應企業(yè)發(fā)展需要,確保生產(chǎn)系統、生產(chǎn)裝置安全,這是管理之根本。
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