一起脫烷烴精餾塔折斷倒塌事故分析
?2002年9月17日,某化工廠(chǎng)烷基化裝置在停車(chē)檢修過(guò)程中,發(fā)生一起脫烷烴精餾塔折斷倒塌事故,事故直接經(jīng)濟損失近10萬(wàn)元。
????脫烷烴精餾塔已建成投用20多年,1993年擴容改造,將原來(lái)的浮閥塔盤(pán)改為填料,現塔內裝有約360m3的規整和散裝金屬填料,已有2年多時(shí)間沒(méi)有進(jìn)行清洗和檢修。本次檢修要對塔內件和金屬填料進(jìn)行更換,脫烷烴精餾塔基本情況如表1所示。(略)
????1??事故經(jīng)過(guò)
????該廠(chǎng)計劃從9月3日起對該裝置進(jìn)行為期60d的停工檢修。按照開(kāi)停車(chē)方案,對脫烷烴精餾塔完成退料后,13—16日進(jìn)行蒸汽連續吹掃。16日夜間,因工廠(chǎng)附近居民反映噪音????大,停止吹掃。17日8—15時(shí),恢復吹掃。15時(shí)30分至17時(shí),自上而下打開(kāi)入孔通風(fēng),待精餾塔冷卻后交付檢修。
????當夜22時(shí)40分左右,晚班職工巡檢時(shí)發(fā)現t—405塔體中部發(fā)紅,隨即向裝置領(lǐng)導報告,相關(guān)領(lǐng)導和技術(shù)人員趕到現場(chǎng),確認塔內已著(zhù)火,立即報警。22時(shí)51分,廠(chǎng)消防隊接????警后,即趕到現場(chǎng)撲救。約23時(shí),塔體中部20-21m處斷裂,塔上部倒在西南方向的裝置區空地上,斷裂塔體繼續燃燒,9月18日4時(shí)40分火被撲滅。
????2??原因分析
????2.1??硫化亞鐵自燃是導致塔體折斷的直接原因
????按停車(chē)工藝處理方案,只需對該精餾塔進(jìn)行48h的蒸汽吹掃。本次檢修已經(jīng)過(guò)80h蒸汽吹掃,但沉積在規整填料段的殘留物,主要成分是硫化亞鐵,仍沒(méi)有被蒸汽吹掃干凈。
????當打開(kāi)塔的人孔后,硫化亞鐵遇空氣發(fā)生自燃,放出熱量,并引燃塔內殘留物及填料。硫化亞鐵燃燒化學(xué)反應式如下:
????fes+o2→feo.fe203+so2↑+q
????因沒(méi)有及時(shí)發(fā)現,致使塔體中部局部過(guò)熱,塔壁燒得發(fā)紅,溫度升高引起碳鋼材質(zhì)的塔壁強度降低,塔壁發(fā)軟,最終導致塔體在中部折斷。
????2.2??安全管理不到位,對硫化亞鐵的危險性認識不足是事故的重要原因脫烷烴精餾塔進(jìn)料中硫含量小于1ppm,工廠(chǎng)生產(chǎn)、安全等部門(mén)沒(méi)有認識到,進(jìn)料中微量的硫化物能在規整填料表面不斷積聚,故沒(méi)有在該塔的操作規程和停車(chē)工藝處理方案中制定針對硫化亞鐵的處理對策和應急防范措施。吹掃完成,打開(kāi)入孔后,認為工藝處理就已結束,沒(méi)有安排人員監控塔內的溫度變化;裝置在安排晚間值班時(shí),對t—405塔的巡檢內容沒(méi)有作專(zhuān)門(mén)要求;裝置值班人員沒(méi)有按時(shí)巡檢,導致出現異常情況時(shí)未能及時(shí)發(fā)現。