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泵蓋泵體分離傷人事故

1)事故經(jīng)過(guò)

2001年11月5日,某石化分公司聚酯廠(chǎng)化工二部PTA裝置精制乙班中班接班后,根據安排,該班進(jìn)行隔離G1—1221泵的作業(yè)。班長(cháng)簽發(fā)了工作票,設備人員更換G1—1221泵。21時(shí)32分,對該泵送電、打通工藝流程,同時(shí)控制室安排現場(chǎng)崗位人員啟動(dòng)G1—1221泵?,F場(chǎng)人員先點(diǎn)動(dòng)一下G1—1221泵,試試該泵的正反轉后停止。21時(shí)42分,第二次啟動(dòng)該泵后,伴隨著(zhù)“轟”的響聲,泵蓋與泵體連接處突然崩開(kāi),3.15 MPa、242℃的高溫水噴出。班長(cháng)等人立即從控制室趕到現場(chǎng),看到1名現場(chǎng)操作人員臉上流血,從現場(chǎng)搖晃著(zhù)走來(lái)。班長(cháng)等人將G1—1221泵的出、入口閥關(guān)閉后,現場(chǎng)蒸汽逐漸散去,發(fā)現另一名現場(chǎng)操作人員躺在地上,處于昏迷狀態(tài)?,F場(chǎng)人員迅速將2人送到醫院。經(jīng)醫院診斷:1人顱骨多處骨折,1人右額部挫裂傷(縫合3針)。雖經(jīng)醫院全力搶救,其中1人終因傷勢過(guò)重,于11月7日22時(shí)20分許死亡。

2)事故原因

(1)發(fā)生事故的G1—1221泵是由某檢修分公司自10月8日到10月18日檢修完的備用泵。該泵的泵蓋是由某化纖機械廠(chǎng)按原進(jìn)口件測繪制造的國產(chǎn)新泵蓋。由于在泵蓋與泵體安裝時(shí),作業(yè)人員使用連接螺栓的規格錯誤,即泵蓋螺孔(共16個(gè))為7/16″英制螺紋,應采用7/16″英制螺栓,而安裝時(shí)誤用M10的公制螺栓,造成螺栓脫扣,連接強度大大降低。泵蓋與泵體在壓力下瞬間崩開(kāi),釀成了事故,這是事故發(fā)生的直接和主要原因。

(2)檢修作業(yè)人員在組裝泵蓋與泵體過(guò)程中,發(fā)現螺栓有疑慮時(shí)沒(méi)有對螺栓的規格進(jìn)行檢查、確認,設備管理人員也沒(méi)有認真核對,安裝了規格不符的螺栓。

(3)聚酯廠(chǎng)設備管理人員沒(méi)有及時(shí)向備件公司索要檢修、組裝G1—1221泵新泵的圖紙,在布置檢修、組裝G1—1221泵的工作時(shí)也沒(méi)有針對新泵蓋零部件尺寸設計上的細節變化進(jìn)行交底,加上新泵蓋制造上有偏差,造成了檢修作業(yè)人員誤判斷。

(4)檢修分公司檢修作業(yè)人員在檢修、組裝G1—1221泵時(shí),檢修記錄不認真、填寫(xiě)缺項;檢修作業(yè)結束,驗收程序不完善,缺乏嚴格的驗收組織和機制。

(5)聚酯廠(chǎng)、檢修分公司貫徹、落實(shí)“安全第一、預防為主”的方針不力,設備管理有漏洞,特別對員工的安全生產(chǎn)意識、責任心教育不夠,現場(chǎng)檢修作業(yè)人員的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力滿(mǎn)足不了實(shí)際的需要,這也是事故發(fā)生的一個(gè)原因。

3)防范措施

(1)加強對員工的安全教育,開(kāi)展查“安全第一”思想、查規章制度落實(shí)、查安全隱患整改、查“三違”現象是否存在的安全大檢查。

(2)嚴格設備的檢維修管理,特別要加強檢維修人員的技術(shù)培訓和檢維修質(zhì)量管理,確保設備的備件處于完好的狀態(tài)。

(3)強化管理,組織全體員工認真學(xué)習、掌握、明確、落實(shí)自己的安全職責,確保全廠(chǎng)安全生產(chǎn)。