平度市“12.18”青島旺裕橡膠制品有限公司物體打擊事故調查報告
2016年12月18日22時(shí)30分左右,平度市明村鎮前樓工業(yè)園的青島旺裕橡膠制品有限公司發(fā)生一起物體打擊事故,造成1人死亡、1人受傷。
事故發(fā)生后,依據《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》等法律、法規有關(guān)規定,平度市政府成立了由市安監局、市監察局、市市場(chǎng)監管局、市公安局、市總工會(huì )、市衛計局、明村鎮人民政府等有關(guān)人員組成的事故調查組,邀請平度市檢察院派員參加,并聘請相關(guān)專(zhuān)家參與了事故調查。調查組經(jīng)現場(chǎng)勘查、調查詢(xún)問(wèn)、查閱資料和綜合分析,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)和原因,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對相關(guān)責任人員和責任單位的處理建議,并針對事故原因和暴露出的問(wèn)題,提出了防范整改措施?,F將有關(guān)情況報告如下:
一、事故發(fā)生單位概況
(一)青島旺裕橡膠制品有限公司基本情況
青島旺裕橡膠制品有限公司于2008年11月5日成立,位于青島平度市明村鎮工業(yè)園,法定代表人為梁某某。公司主要從事輪胎、內胎、墊帶制造與銷(xiāo)售,橡膠制品制造與銷(xiāo)售,貨物進(jìn)出口等經(jīng)營(yíng)。該公司現有職工200余人,設置了安全生產(chǎn)管理機構,法人及安全管理人員共3人已按規定參加了安全教育培訓并已持證。公司配備了特種設備管理人員,并已持證上崗。公司建立了較為完善的安全責任制、規章制度和設備操作規程,建立了特種設備檢查維修等記錄檔案。
(二)現場(chǎng)硫化罐基本情況及工藝簡(jiǎn)介
事發(fā)硫化罐是一臺嵌套式快開(kāi)門(mén)壓力容器,該設備具有產(chǎn)品合格證、壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監督檢驗證書(shū)等資料,位于該公司硫化車(chē)間南側,南跨門(mén)偏西位置,公司內編號為R-06(以下稱(chēng)為6號硫化罐),設備代碼為21103702832006040008。該硫化罐重約1.8噸,厚度約10毫米,硫化罐體直徑約2.8米,硫化罐蓋高約1.1米,硫化罐離屋梁約5米。為確保硫化罐安全運行,該公司制訂了《硫化罐安全操作規程》(第二條:罐帽扣緊后,必須拉緊到位,并插上安全定位卡鐵。)(注:安全定位卡鐵是為防止罐蓋與罐體卡緊后產(chǎn)生位置變化造成松脫而設計的),硫化車(chē)間按要求開(kāi)展了安全教育培訓、隱患排查治理、設備保養維修等工作,并建立了特種設備安全管理檔案。
事發(fā)硫化罐呈圓柱形,由罐蓋、罐體組成,內可放置4個(gè)輪胎模具,蒸汽從罐體外通入,罐蓋上有安全閥和壓力表,罐蓋和罐體內有絲口(用于擰緊罐蓋),罐蓋放到位后,1名工人用工具利用杠桿原理的作用擰緊罐蓋,轉到底后(預定卡緊位置),將安全定位卡鐵插上(只有擰緊到位后,才能插上安全定位卡鐵),用于將罐蓋和罐體鎖死、固定,再通入蒸汽進(jìn)行硫化,罐內壓力從零逐漸升高,最高不超過(guò)0.5Mpa。超過(guò)0.5Mpa時(shí),安全閥就會(huì )開(kāi)啟進(jìn)行卸壓,正常工作時(shí),罐內壓力不是恒定的,硫化罐壓力表顯示在0.4-0.5Mpa之間。硫化的具體工藝流程為:半成品胎胚拉入硫化車(chē)間—用定型機簡(jiǎn)單的定型—裝入模具—用行吊將模具吊入硫化罐—工人將罐蓋扣好、放置安全定位卡鐵—通入蒸汽進(jìn)行硫化—3小時(shí)后取出來(lái)的輪胎即是成品。
(三)市場(chǎng)監管局及屬地鎮街監管情況
該硫化罐分別于2015年11月10日和2016年11月10日進(jìn)行過(guò)檢驗,《壓力容器年度檢查報告》中安全管理、容器本體及運行情況、安全附件等項目的檢驗結果均為合格,且在檢驗有效期內。2016年至事發(fā)之日,明村鎮安監辦對該企業(yè)先后進(jìn)行過(guò)5次執法檢查,明村鎮市場(chǎng)監管所對該企業(yè)進(jìn)行過(guò)5次特種設備等方面的專(zhuān)項檢查。
二、事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)及處置情況
(一)事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)
2016年12月18日晚事發(fā)前,青島旺裕橡膠制品有限公司車(chē)間主任趙某某及孫某某、王某某、唐某某等8名工人在硫化車(chē)間。根據工作分工,趙某某在車(chē)間辦公室值班,孫某某負責巡查車(chē)間,2名工人在車(chē)間西北側負責輪胎定型工作,2名工人負責向模具裝胎胚,唐某某負責裝模具、出模具工作,吊裝人員王某某負責吊扣罐蓋、用工具將罐蓋和罐體擰緊鎖死、插放安全定位卡鐵后通入蒸汽等工作,22時(shí)左右,王某某將6號硫化罐的罐蓋蓋好,用工具將罐蓋和罐體擰上后開(kāi)始通入蒸汽進(jìn)行硫化。22時(shí)30分左右,6號硫化罐的罐蓋突然被蒸汽頂起,被頂起的罐蓋將車(chē)間頂的一根混凝土梁砸塌,使6號罐上方的一部分混凝土建筑物從6.5米處的屋頂落下,散落在地上。事故發(fā)生后,車(chē)間主任趙某某和工人立即撤至安全區域并電話(huà)告知公司總經(jīng)理梁某某,同時(shí)立即清點(diǎn)人數組織救援,幾分鐘后,梁某某趕到現場(chǎng)指揮救援?,F場(chǎng)工人首先在事發(fā)6號硫化罐北約5米處發(fā)現唐某某腿部受傷躺在地上,工人將唐某某抬出并撥打了120急救電話(huà),公司安排車(chē)輛將唐某某送至平度市人民醫院進(jìn)行救治?,F場(chǎng)因電路被破壞及冒出的蒸汽和灰塵將車(chē)間籠罩,硫化車(chē)間南部視線(xiàn)模糊,約5分鐘后工人在距6號硫化罐北約10多米處發(fā)現王某某躺在地上,當時(shí)王某某褲子破了,膝蓋下面的腿部受傷,工人救他時(shí)感覺(jué)他胸部有點(diǎn)塌陷,嘴部有點(diǎn)血跡,其它部位看不出外傷,叫他有痛苦的回應。工人將王某某抬出后公司立即安排另一輛車(chē)將他送往平度市人民醫院進(jìn)行救治。唐某某被送往人民醫院后因身體部分被蒸汽燙傷,在醫生的建議下當晚轉往濰坊市八九醫院進(jìn)行治療。王某某因被物體擊中胸部致受內傷過(guò)重,救治無(wú)效于19日凌晨死亡。
調查組通過(guò)現場(chǎng)勘驗,以及對現場(chǎng)工人的調查詢(xún)問(wèn)分析得知,罐蓋飛脫后未見(jiàn)焊縫開(kāi)裂,硫化罐罐體各部分均未見(jiàn)明顯變形和破壞,罐蓋與罐體的連接卡口完好,說(shuō)明罐蓋的飛脫并非因受壓部件的強度不足引起。事故后檢查罐上的安全定位卡鐵及絲口沒(méi)有損壞,說(shuō)明事發(fā)時(shí)罐蓋與罐體未相互嵌套充分并完全處于預定卡緊位置,定位卡鐵未放入卡槽。罐蓋絲口沒(méi)上緊,因罐內工作時(shí)壓力不是恒定的,罐蓋在不穩定壓力的作用下緩慢位移產(chǎn)生旋轉,罐蓋逐漸脫離絲口,最后連接罐蓋和罐體的絲口剩一點(diǎn)時(shí),罐蓋在0.4-0.5Mpa壓力的作用下被頂起,導致事故發(fā)生。按照操作規程的要求,硫化作業(yè)時(shí),罐蓋與罐體必須相互嵌套充分并完全處于預定卡緊位置,并將定位卡鐵放入定位槽內。綜合分析判定,事故并非由設備本身的安全質(zhì)量原因造成,是由于工人違章作業(yè)引起。若按照操作規程將定位卡鐵完全放入卡槽內,罐蓋與罐體將不會(huì )因外力作用發(fā)生相互移動(dòng),罐蓋便不會(huì )飛脫造成事故。
(二)應急處置情況
事故發(fā)生后,公安機關(guān)控制了青島旺裕橡膠制品有限公司總經(jīng)理梁某某。平度市委、市政府領(lǐng)導高度重視,要求相關(guān)部門(mén)迅速穩妥地做好應急處置和善后處理工作,相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導及工作人員第一時(shí)間趕到現場(chǎng)調查了解情況,并立即開(kāi)展了應急處置及善后處理工作。目前善后賠付工作已結束,死傷者家屬及親友情緒穩定。
三、事故造成人員傷亡及經(jīng)濟損失情況
此次事故造成1人受傷死亡,1人受傷(人員基本情況見(jiàn)附件),直接經(jīng)濟損失約95余萬(wàn)元。
四、事故發(fā)生的原因及事故性質(zhì)
(一)直接原因
通過(guò)調查詢(xún)問(wèn)、現場(chǎng)勘驗和綜合分析,王某某違反硫化罐操作規程,在對6號硫化罐進(jìn)行扣蓋過(guò)程中,罐蓋與罐體未相互嵌套充分并未完全處于預定卡緊位置,定位卡鐵未放入卡槽,罐蓋在不恒定蒸汽壓力的作用下緩慢位移旋轉,最終導致罐蓋被蒸汽頂起,砸塌上方的一根混凝土梁,掉落的建筑物將唐某某腿部砸傷,將自己砸傷致死,是事故發(fā)生的直接原因。
(二)間接原因
1、青島旺裕橡膠制品有限公司對車(chē)間的安全教育培訓不到位,致使王某某安全意識淡薄,違反硫化罐操作規程,在對6號硫化罐進(jìn)行扣蓋過(guò)程中沒(méi)有將罐蓋擰緊到位,沒(méi)有將定位卡鐵未放入卡槽。
2、青島旺裕橡膠制品有限公司對硫化車(chē)間生產(chǎn)現場(chǎng)的管理不到位,巡查員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現并制止王某某的違章行為,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現硫化罐工作中產(chǎn)生的異?,F象,導致事故的發(fā)生。
(三)事故性質(zhì)
經(jīng)事故調查組對事故原因的分析,認定平度市“12.18” 青島旺裕橡膠制品有限公司物體打擊事故是一起一般生產(chǎn)安全事故。
五、對事故責任單位及責任人員的處理建議
(一)青島旺裕橡膠制品有限公司對硫化車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)現場(chǎng)的管理不到位,隱患排查不力,對工人的安全教育不到位,導致發(fā)生事故,對事故的發(fā)生負有主要責任。建議由平度市安全生產(chǎn)監督管理局依據《安全生產(chǎn)法》第一百零九條第(一)項的規定,對青島旺裕橡膠制品有限公司處以罰款人民幣20萬(wàn)至50萬(wàn)的行政處罰。
(二)王某某違反硫化罐操作規程,在對6號硫化罐進(jìn)行扣蓋過(guò)程中,罐蓋與罐體未相互嵌套充分、未完全處于預定卡緊位置,定位卡鐵未放入卡槽,罐蓋在不恒定蒸汽壓力的作用下位移旋轉,最終導致罐蓋被蒸汽頂起,砸塌上方的一根混凝土梁,掉落的建筑物將唐某某砸傷,將自己砸傷致死,對此次事故負有直接責任,鑒于其在事故中已死亡,不再追究其責任。
(三)青島旺裕橡膠制品有限公司總經(jīng)理梁某某督促、檢查本公司的安全生產(chǎn)工作不力,對事故負有領(lǐng)導責任。建議由平度市安全生產(chǎn)監督管理局依據《安全生產(chǎn)法》第九十二條第(一)項的規定,對梁某某處以2015年年收入30%罰款的行政處罰。
(四)車(chē)間班組長(cháng)孫某某未認真履行安全巡查職責,未能及時(shí)發(fā)現王某某的違章行為,未及時(shí)發(fā)現硫化罐工作中產(chǎn)生的異?,F象,未正確履行工作職責,建議給予其黨內警告處分。
(五)青島旺裕橡膠制品有限公司硫化車(chē)間主任趙某某對公司硫化車(chē)間的管理不到位,對本車(chē)間工人的安全教育不到位,對事故的發(fā)生負有責任。責令青島旺裕橡膠制品有限公司按公司規定對其作出處理,并將處理結果報平度市安監局備案。
五、事故防范和整改措施
為汲取此次事故的教訓,防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生,針對這次事故所反映出的問(wèn)題,提出以下事故防范和整改措施:
(一)青島旺裕橡膠制品有限公司要深刻吸取事故教訓,認真查找在生產(chǎn)安全管理、職工教育培訓、事故隱患排查治理等方面存在的問(wèn)題,要加大對職工的教育培訓力度,不斷提高職工的安全意識和風(fēng)險識別能力,要加強對硫化罐等特種設備的使用、檢查、維修工作的管理,開(kāi)展各類(lèi)特種設備隱患的自查自糾及時(shí)消除事故隱患,要加大對特種設備的更新?lián)Q代、生產(chǎn)工藝改進(jìn)力度,切實(shí)將企業(yè)主體責任落實(shí)到各個(gè)崗位。
(二)市場(chǎng)監督管理局及屬地政府要認真汲取事故教訓,進(jìn)一步強化安全生產(chǎn)執法檢查工作,重點(diǎn)加大對企業(yè)特種設備的檢驗、維護保養等方面的監督檢查,督促企業(yè)加大對職工及特種設備從業(yè)人員的教育培訓力度、事故隱患自查自糾的力度,切實(shí)督促企業(yè)將主體責任落實(shí)到位,防范類(lèi)似事故發(fā)生。