交接班疏漏引發(fā)爆炸事故原因及預防措施
2006年4月22日上午8時(shí),山東省東營(yíng)市某化學(xué)有限公司雙氧水車(chē)間的操作員張川和許平與操作員朱訓像往常一樣,在完成交接班后一起例行巡檢。當他們巡檢完畢,準備離開(kāi)操作間時(shí),突然聽(tīng)到操作間外傳來(lái)“咝咝”的聲音,接著(zhù)是一聲巨大的爆炸聲,頓時(shí)車(chē)間內濃煙滾滾。情急之下,張川和許平從窗口跳下,經(jīng)過(guò)雨棚落到地上,然后迅速離開(kāi)現場(chǎng)。事故發(fā)生時(shí),有2名濟南工藝設備安裝公司的職工正在雙氧水車(chē)間4樓拆除墻外管道保溫腳手架,他們在逃離現場(chǎng)過(guò)程中,1人被大火燒死,1人從2樓樓梯平臺跳到地面,臉部輕度燒傷。
大火燃起后,東營(yíng)市公安消防部門(mén)緊急調動(dòng)消防救援力量全力撲救。直到中午12時(shí)左右,大火才被全部撲滅。這起事故除造成1人死亡、1人受傷外,還使得氧化殘液分離器完全報廢,車(chē)間內各類(lèi)泵、容器10多臺(套)損毀,車(chē)間玻璃及其它輔助設備、設施遭到破壞,直接經(jīng)濟損失達302.63萬(wàn)元?;馂暮?,公司氯堿生產(chǎn)系統全面停產(chǎn)整頓。
事故原因
事故發(fā)生后,山東省安全生產(chǎn)監督管理局、省公安廳、省總工會(huì )和東營(yíng)市相關(guān)部門(mén)及有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家立即組成聯(lián)合調查組,對事故現場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對相關(guān)人員進(jìn)行了調查取證,經(jīng)過(guò)詳細的綜合分析,最終認定該事故是一起“違規操作引起的爆炸火災事故”,系因違規操作所引起的責任事故。
聯(lián)合調查組在勘查事故現場(chǎng)中發(fā)現,雙氧水車(chē)間內氧化殘液分離器罐頂的放空閥是關(guān)閉的,而按照操作規程,氧化殘液分離器排液后必須打開(kāi)罐頂的放空閥,恰恰是由于放空閥關(guān)閉,造成氧化殘液分離器內殘液中的雙氧水分解產(chǎn)生的壓力不能及時(shí)有效地卸壓,極度超壓后終致氧化殘液分離器發(fā)生爆炸。爆炸產(chǎn)生的碎片同時(shí)擊中氫化液氣分離器、氧化塔下面的工作液進(jìn)料管和白土床至循環(huán)工作儲槽的管線(xiàn),致使氫化液氣分離器內的氫氣和氫化液噴出后發(fā)生爆炸和燃燒,氧化塔內的氧化液噴出并燒灼,白土床口管內的工作液流出并燃燒,繼而形成了雙氧水車(chē)間的大面積火災。經(jīng)調查詢(xún)問(wèn),聯(lián)合調查組得知,操作員朱訓把工作交接給操作員許平和張川之前,未按規定將分離器內的氧化殘液排空,而是準備交給許平和張川處理,但又沒(méi)有向他們交代清楚。接過(guò)工作后,張川想當然地認為朱訓肯定已將分離器內的氧化殘液排空,就未按規定打開(kāi)罐頂的放空閥,而與張川一同巡檢的許平既沒(méi)有去核實(shí)分離器內的氧化殘液是否排空,也沒(méi)有對張川未打開(kāi)放空閥提出疑義,最終導致了悲劇的發(fā)生。
隨著(zhù)調查的深入,聯(lián)合調查組還發(fā)現,有一些因素間接導致了事故的發(fā)生,并使得事故沒(méi)有及時(shí)得到控制。
從安全管理上,公司安全生產(chǎn)目標不明確,沒(méi)有對安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行層層分解,沒(méi)有把安全生產(chǎn)責任書(shū)的簽訂具體落實(shí)到班組和員工。
公司對員工的安全教育和培訓不到位,對員工中出現的“三違”現象監督不力、處理不嚴,致使員工缺乏嚴謹的工作態(tài)度、思想麻痹,交接班時(shí)沒(méi)有嚴格按照裝置規程進(jìn)行操作,又沒(méi)有認真進(jìn)行核實(shí)。
公司消防設備不完善、消防水源不足、缺乏自防自救能力,沒(méi)有制訂全面、系統的應急救援預案,平時(shí)演練不夠,致使對突發(fā)事故無(wú)法采取有效的措施及時(shí)控制。
從生產(chǎn)裝置上,公司為了提高雙氧水的質(zhì)量和生產(chǎn)能力,對雙氧水裝置進(jìn)行技措改造,但是沒(méi)有按照《危險化學(xué)品安全管理條例》的要求報有關(guān)部門(mén)審批,也沒(méi)有經(jīng)過(guò)裝置原設計單位的確認。
雙氧水裝置原設計單位對氧化殘液分離器的危險性認識不足,沒(méi)有在氧化殘液分離器上設計相應的壓力表和自動(dòng)卸壓裝置。
整改和預防措施
為防止同類(lèi)事故再次發(fā)生,公司采取了2項措施。第一,與雙氧水裝置原設計單位溝通,在氧化殘液分離器上設計安裝壓力表和卸壓裝置,確保操作員隨時(shí)了解分離器內工作壓力的大小,或實(shí)現氧化殘液分離器自動(dòng)卸壓。第二,規范員工交接班工作,要求在工作交接時(shí),上一班操作員把裝置的工作狀態(tài)向下一班操作員交代清楚,下一班操作員與上一班操作員當面核實(shí)裝置運行狀態(tài),雙方要簽訂交接班記錄,以免留下隱患;而無(wú)論上一班工作完成到什么程度,下一班操作員都要及時(shí)檢查氧化殘液分離器工作壓力,按規定打開(kāi)罐頂的放空閥,防止氧化殘液分離器超壓而發(fā)生爆炸。
有關(guān)監管部門(mén)給企業(yè)領(lǐng)導層提出了一系列的要求:
1.全面落實(shí)安全生產(chǎn)責任制
層層分解責任制,具體落實(shí)到每個(gè)管理層領(lǐng)導直至企業(yè)各個(gè)班組、員工,并建立嚴格的獎懲考核制度,進(jìn)一步完善安全組織機構;加強培訓,強化安全管理人員、危險化學(xué)品操作人員、特種作業(yè)人員的自我保護意識,堅決杜絕“三違”現象發(fā)生。
2.進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)規章制度
全面檢查安全、工藝、設備等管理制度的適用性和可操作性,修訂完善各類(lèi)安全操作規程,加強設備的監控管理,嚴格執行作業(yè)現場(chǎng)巡檢制度。
3.組織員工一絲不茍地做好交接班組工作
嚴格落實(shí)各項交接內容,包括各種操作規程檔案、工具數量和質(zhì)量情況、設備裝置獨有的性能特征、事故隱患規律、維護經(jīng)驗和技術(shù)等,使員工做到認真交接、清楚交接、全面交接,有效杜絕安全事故的發(fā)生。
4.加強消防隊伍建設和業(yè)務(wù)培訓
完善各項消防設施,全面提高企業(yè)員工的自防自救能力。根據企業(yè)發(fā)展狀況,及時(shí)修訂危險化學(xué)品事故應急救援預案,并定期組織員工進(jìn)行演練,增強企業(yè)的應急救援能力(文中人名為化名)。